隋安方
摘 要:利用西门子S7-300可编程控制器编写的一个水池液位控制系统,把WinCC作为人机对话界面,检验和操作PLC控制系统的运行,另外现场配置按钮控制箱,方便现场进行手动启停抽水泵。实践证明,PLC可遍程控制器和电气控制回路结合有利于工业水池液位的设计、检测和维护,具有良好的应用价值。
关键词:PLC;气动隔膜泵;S7-300编程软件;WinCC
中图分类号:TN873 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2015)14-0008-02
1 系统设计背景
在我厂CP工段,原料需要加热至200 ℃以上的高温在挤出机中成型,再经过水冷等环节使之冷却。我公司采用的是水冷槽进行冷却料条,该方法从生产出料到冷却切粒,无论是控制料条还是高温设备的冷却当中都需要大量的循环冷却水。循环水如果无法按时排出,所造成的损失是非常严重的,停产是必然的,工厂里大量的高温设备也将在顷刻间变成一堆废铁,后果不堪设想。
我公司生产线原循环回水池一直是靠人工控制水位,由于工人的疏忽出过几次事故,因抽干烧坏了几台泵,而且控制效果不是很理想。为了有效控制循环水的排出,保证安全、高效生产,我和厂内相关人员合作共同对该环节进行了技术创新,水位自动控制装置包括PLC和人机界面WinCC,这两种都是西门子的产品,兼容性较好。
此装置可以根据使用者的要求,自动控制水池中水位的高低,当水位高于预先设定水位时,水位控制装置会自动启动抽水泵进行排水,降到一定的水位后,抽水泵停止排水。另外,吸取教训,将电动抽水泵改为气动隔膜泵,可以有效地避免因抽空对泵的损坏,而且安全防爆。
2 PLC与WinCC的结合运用的意义
随着PLC的发展,越来越多的产品已离不开它。PLC有可靠性高、体积小、功能强、程序设计简单、灵活通用、维护方便等一系列优点,在制造、冶金、能源、交通、化工、电力等领域有着广泛的应用。PLC能使现在产品向微型化、网络化、PC化和开放性等方向发展,使其更具有安全、实用等特性。WinCC人机界面的出现使西门子的PLC系统又上了一个新的台阶,它不仅可以监视整个系统的运行情况并以数据、曲线、图形、动画等各种形式来反映PLC内部位状态,存储器数值,从而直观反应工业控制系统的流程、走向。而且通过人机界面操作可以改变PLC内部位状态和存储器数值,从而参与过程控制。
工业控制自动化技术作为21世纪现代制造领域中最重要的技术之一,主要解决生产效率与一致性问题。虽然自动化系统本身并不直接创造效益,但它对企业生产过程有明显的提升作用。大力发展工业自动化是加快传统产业改造提升、提高企业整体素质、提高国家整体国力、调整工业结构、迅速搞活大中型企业的有效途径和手段。
3 设计理念
整改该液位控制具体分下面三步进行:
①将现场水位通过浮球开关信号值接入PLC系统DI模块,逻辑运算后输出,启停电磁阀,电磁阀控制气路的通断,进而驱动气动隔膜泵的启停。
②组态方面:运用PLC系统梯形图以达到自动跟踪控制目的,在电脑WinCC人机界面加设一水位高低报警显示及控制状态界面。
③根据工艺提供参数,对现场浮球开关进行固定位置,保证能够在适当的时候启停抽水泵。
经过反复的参数调整调试后,控制已达预期效果,于是很快地就切换投入使用。但在正常运行了将近一个月,意想不到的事情发生了,中控室操作员向我们反映水位失控,我立即到现场检查发现水池已满正向外溢水而泵却未运行。后来查出原因是由于浮球液位开关卡住失灵,导致无信号输出而系统只能误认为是低水位而停止输出,但是由于现场与控制室之间距离较远,去控制室手动操作就无法看到现场状况,这样就造成了检修上的困扰,而且极易造成水池抽空对泵体造成损害,这主要是由于当时设计时没有考虑到这一点而遗留隐患,针对这项疏漏,我又在水池边装设了现场操作按钮箱。当液位控制器因故障无法投自动时,我们可以现场根据实际情况进行操作。加设这项保护可以预防当液位浮球开关实际水位信号中断或错乱,其液位都可控制在所限制超高/超低水位范围内,避免水池抽干或溢水事故。
4 液位控制系统设计
4.1 电气控制回路的设计
液位控制的电气图如图1所示。
VALUE:为气动隔膜泵的气源控制电磁阀,选型为24VDC供电,现场安装有按钮箱。
KA1:中间继电器,在控制回路中起到自锁的功能。
START:现场的启动按钮,需在手动状态时有效。
STOP:停止按钮,需在动状态时有效。
KM1:主接触器,选一组常开触点控制电磁阀电源通断,另选一组常开和常闭触点控制启停信号灯的指示。
AUTO/MAN:现场手自动切换按钮,自动状态下,能够实现无人操作自动控制电磁阀通断,从而实现气动隔膜泵的启动停止。
4.2 PLC在液位控制系统中的应用
在这套控制系统中,PLC主要是采集现场生产信息,及时向人机界面传送各类生产状态和数据如:高低液位开关的状态、气动隔膜泵控制电磁阀的状态、各部件的传感信号,使人机界面能以生动形象的动画形式及时显示出来,PLC根据程序运行结果和发布的指令来控制现场设备。绘制梯形图如图2所示。
图中:
I0.0:代表现场按钮箱就地/远程旋钮的状态;
I0.1:代表人机界面上手自动切换按钮的状态;
I0.2:代表人机界面上手动状态下启停按钮的状态;
I0.3:代表现场的水池液位下限浮球开关状态;
I0.4:代表现场的水池液位上限浮球开关状态。
4.3 WinCC人机画面的制作采用
使用SIMATIC WinCC Explorer编辑工具软件完成此次画面的制作。鉴于此系统为CP工段中的一个部分,所以在不改动原系统的基础上新加一个画面,如图3所示。
在画面中设计了手动和自动选择开关,用于选择在此画面上手动操作,还是投入自动让PLC控制现场隔膜泵自动启停:手动停止和手动启动两个按钮在投到手动才可以使用;高、低液位是显示报警状态,能够直观反映出现场水池液位情况。
5 结 语
在整个设计过程中,此次毕业设计先后经历了五个阶段,查找分析阶段,总体设计阶段,详细设计阶段,编程实现阶段和程序调试阶段,最终完成了一个基本实用的水池液位控制系统。通过这次毕业设计,受益匪浅,从中明白了许多道理,学到了很多新东西,为今后的工作打下了基础。更重要的是,懂得了以前学习的东西还不够,还要不断的认真学习新知识,还有很多地方需要提高,并要在实际工作中不断实践,不断提高设计和编程的能力,逐步弥补不足,以适应时代发展的要求。采用电气回路和PLC的双控制系统,硬件结构简单,响应速度快,性价比很高,和其他系统相比具有极高的可靠性。经现场使用考验,性能稳定,运行可靠。另外,还可以根据实际需要很方便地进行扩展。程序稍作修改,就可以满足用户不同的控制要求,对于现代工业控制及民生工程,控制系统还可以通过通讯模块纳入到整个监控系统之中,体现出极大的灵活性和适应性,具有很好的实际推广价值。
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