钟开虎
(中信大锰(钦州)新材料有限公司,广西 钦州 535008)
皮带输送机是散货码头的主要运输工具,通过与卸船机的合理布置,才能确保卸船机效率最大化,同时,皮带输送机通过采用变频控制双向双驱运行方式,既实现货物堆卸场地灵活调度,同时,也使皮带输送机两端的驱动电机的可靠同步运行,达到了控制方式成熟可靠、操作灵活及节能的效果。
广西钦州港先期建成的天盛第1期7万t散货码头,前沿泊位长度289 m,配置了1台1 250 t/h卸船机,码头前沿BC1皮带输送机为定频单向单驱,电机功率160 kW,额定输送能力2 500 t/h,带宽1 600 mm,带速 3.15 m/s,带长 195 m[1]。后期建设的天盛第2期10万t散货码头,前沿泊位长度为352 m,东接第1期码头,配置1 500 t/h卸船机3台,必要时4台卸船机能够同时作业,并可根据货物种类、品种以及海关监管需要,灵活选择第1~2期码头后方堆场堆存。由于卸船机作业时,必须穿行于皮带输送机上方,为尽可能利用码头岸线,第1~2期码头前沿BC1皮带输送机将由第1期码头向第2期码头延伸,把第1~2期码头岸线贯穿连成一体。基于这个情况,第1~2期码头前沿的皮带输送机必须要进行方案优选,科学布置[2],并需充分利用原有第1期皮带输送机,以满足第1~2期码头整合,缩短施工工期。
第1~2期散货码头4台卸船机同时作业时,卸货量可达到5 000 t/h,瞬时可达到6 000 t/h,皮带输送机输送量必须要大于卸船机的卸货量。同时,为了利用第1期已建成的皮带输送机土建基础、衍架、皮带、支架等设备,确定第1~2期码头前沿采用双皮带输送机布置。皮带带宽仍为1 600 mm,带速提高为 3.5 m/s,单带额定输送能力提高到了3 000 t/h,瞬时最大输送能力达3 600 t/h,BC1皮带贯通第1~2期码头,皮带输送机两端均可出料,单带长度为602 m,卸船机在600 m的皮带输送机任意点上均可作业,同时考虑皮带输送机多点受料,输送机受力的均衡性以及在输送机皮带满料等极端情况下,皮带输送机重新平稳起动。最终确定BC1皮带输送机驱动电机安装于输送机两端,并在输送机两端就近安装变频器,采用变频同步控制,实现了皮带输送机变频控制双驱双向运行。
根据南方码头高粉尘、高盐雾以及潮湿高温的作业环境,皮带输送机作业中需经常重载运行的工况,我们对皮带输送机驱动及控制系统进行了配置优选。
采用长沙电机厂YSP355M2-4变频专用电机,电机功率250 kW。额定电压380 V,绝缘等级为F级,防护等级为IP55,配增量编码器;采用德国SEW减速机,型号B3SH11;采用ABB的ACS800系列柜体式变频器,型号 ACS800-07-0400-3,功率250 kW,防护等级为IP42,重载,要求变频器具有短时1.5倍过载能力,同时要求柜体加强防腐处理,所有线路板均要求带防腐蚀涂层。通讯控制要求:配24 V增量型脉冲编码器模块,与AB PLC通讯的总线适配器。
要实现BC1皮带输送机变频控制双驱双向运行,关键要解决好皮带输送机两端的驱动电机可靠同步运行问题[3],方案设计见图1。
图1 变频控制双向双驱方案
方案1:根据皮带运输机出料方向,设定出料端的驱动电机为主电机后,同时,设定该端的变频器为主变频器,通过驱动电机内置编码器反馈信号给变频器后,由主频器根据转速,通过光纤通讯,远程控制皮带输送机另一端从电机运行,从而实现皮带运输机两端驱动电机的同步运行。
方案2:采用远程的AB PLC控制,根据皮带运输机运行方向,设定出料端驱动电机为主电机,另一端为从电机,由上位机通过光纤通讯,控制两台电机的运行,由变频器通过通讯模块把转矩信号上传给上位机,上位机根据主变频器转矩变化,通过对从电机的变频器转矩调节,达到调整从电机转速,实现处于皮带输送机两端驱动电机同步运行。
在实施方案1时,虽然ABB800系列变频器有先进的主从宏控制程序,但由于处于BC1皮带运输机两端的变频器安装距离接近700 m,使用光纤通讯仍然无法使控制信号可靠传输,出现了从电机转速与主电机转速末完全一致,皮带运输机两端电机没能实现可靠同步运行,皮带运输机平稳运行不够理想。改用第2套方案,使用ABB变频器直接转矩控制功能,以实现BC1皮带输送机两端驱动电机的同步运行。
根据ABB ACS800变频器技术资料说明,ACS807变频器动态转矩响应速度达到<2 ms,在配速度传感器时的静态速度精度达±0.01%,在不配速度传感器的情况下,即使受到输入电压的变化或负载突变的影响,同样可以达到±0.1%的速度控制精度。考虑到散货码头作业环境较差,速度传感器不实用于潮湿、粉尘等恶劣的环境,皮带输送机主、从电机属于通过皮带柔性连接的形式,皮带的张力可以保证主、从电机的转矩接近一致,因此,皮带输送机从驱动与主驱动之间可以允许有细微的速度差。从以上因素出发,决定不再重新安装BC1皮带输送机电机的速度传感器,直接采用无传感器的转矩控制模式。按第2方案实施后,BC1皮带输送机达到了主、从电机精确同步控制。
BC1皮带输送机改造完成后,经进行轻载、重载以及皮带满料极端情况下起动、运行测试,皮带输送机启动平稳,机械冲击力小,皮带运行稳定,并可根据皮带输送量进行带速调节,节能效果显著。
由于实施利用原第1期码头皮带运输机,进行延长整合第1~2期码头前沿输料皮带机的方案,把影响一期码头的作业时间降低到最小,为配合扩建,第1期码头只停止卸货作业1个月。天盛第1期散货码头单台卸船机作业,日最大卸货量不到1.6万t,码头年卸货量最高时只有100万 t。通过第2期码头的扩建,对第1~2期码头进行整合(设备布置见图2),码头前沿采用双驱双向皮带输送机,最大限度利用深水岸线,码头可同时靠泊两艘10万t散货船,4台卸船机实现了可同时多船作业及单船同时作业。码头扩建完成后,曾创造了单日卸货量8万t的最高水平,变频控制双驱双向皮带同步控制完全达到设计效果。天盛散货码头于2011年扩建完成后,随着钦州港的迅猛发展,码头的卸货量飞跃式增长,现年卸货量增长到了800万t,对当地的物流业及经济发展作出了较大贡献。
双向双驱皮带运输机使用变频控制,具有高精度及高动态的输出特性,满足了皮带运输机双向输料、重载起动、速度同步及功率平衡等工况需要,有效提高传动效率,降低了皮带的磨损及设备损坏,同时,采用了高性能控制系统,使整个变频控制系统具有高可靠性和抗干扰能力强的特点。
图2 整合后设备布置
[1]带式输送机GB/T 10595-2009[S].
[2]纽景付,杨飞,周伟,等.哈儿乌素露天矿内排期间下部开拓运输系统优化[J].金属矿山,2014(7):17-21.
[3]韩安荣.通用变频器及其应用[M].北京:机械工业出版社,2003.