张英龙
(甘肃刘化(集团)有限责任公司,甘肃永靖 731603)
合成氨
206新型活化剂在我公司的应用
张英龙
(甘肃刘化(集团)有限责任公司,甘肃永靖 731603)
甘肃刘化(集团)有限责任公司2014年2月在B套脱碳系统试用206新型活化剂替代原活化剂二乙醇胺,试用取得一定效果后,在新净化脱碳系统和A套脱碳系统进行了推广使用。206新型活化剂能够较好地控制溶液对设备及管线的腐蚀,有效提高溶液的吸收和再生效果,提高气体质量。
206;DEA;腐蚀;吸收效果;气体质量
甘肃刘化(集团)有限责任公司是以天然气为原料生产合成氨、尿素的氮肥企业,目前生产能力为年产合成氨40万t,尿素70万t。造气系统有三套,分别年产合成氨为10万t、10万t、20万t,脱碳系统采用苯菲尔热钾碱法脱除CO2,采用两段吸收两段再生工艺,活化剂为二乙醇胺(DEA)。为了进一步提高脱碳装置的脱碳效果,降低吸收塔出口气体中的二氧化碳浓度,降低脱碳系统的能耗,2014年分别在B套脱碳、新净化脱碳、A套脱碳系统使用了国内知名脱硫脱碳溶剂生产商——江苏太湖新材料控股有限公司生产的206新型活化剂代替原活化剂二乙醇胺,取得了明显的效果。
苯菲尔热钾碱法脱碳工艺中,通过向脱碳溶液中加入少量的活化剂二乙醇胺(DEA),使其对CO2的吸收起到强化作用。206新型活化剂与DEA的机理相同,能更进一歩改善提高传质速率,尤其是在吸收塔顶部CO2分压较低的情况下,改善效果更为显著。206新型活化剂是以乙二胺为主要原料经催化精制合成的活化剂,其具有以下特点:
1.1 优良的传质效果
只要加入一定浓度的新型活化剂,就会使吸收塔出口气体中的二氧化碳浓度降彽60%左右,可使有效气损失减少,降彽装置消耗。
1.2 使气—液平衡效果更佳
对气液平衡特性的改进较为明显,其强化速率比DEA高,达到同样的吸收效果所需的溶液量相对较少,对降低脱碳系统的腐蚀、单位脱碳能耗等均有积极意义。
1.3 优良的化学稳定性
随着脱碳系统运行周期的延长,溶液中的DEA会逐渐降解,为保证吸收效果,须不断补加,降解使溶液中的杂质增多,对钒缓蚀作用产生不良影响,206新型活化剂化学稳定性优于DEA,降解速率较低。
在脱碳溶液活化剂的换型中,不少公司的做法是将溶液全部更换,新溶液中活化剂不加DEA而直接改加新型活化剂,此方案效果无疑是最好的。但脱碳溶液若全部更换有两个难点:一是废液存放与处理难度较大,二是溶液更换费用高。结合业内部分厂家使用经验,本方案选为在保证脱碳效果不变前提下,向现有脱碳溶液中逐步加入新型活化剂,停止补加DEA,使DEA浓度逐渐降低。我公司三套脱碳系统的溶液循环量、保有量情况见下表1:
表1 三套脱碳系统溶液循环量保有量表
三套脱碳系统的溶液成分控制情况见下表2:
表2 三套脱碳系统的溶液成分控制情况表
为确保试用工作顺利进行,确定投加先在B套脱碳一、二次脱碳试用,对比效果后推广使用至新净化脱碳系统和A套脱碳系统。
2.1 B套脱碳系统
2.1.1 投加前做以下准备工作
①为维持系统水平衡,降低消耗,减少溶液组分随CO2冷凝液流失,将B套低变蒸汽加热器冷凝液排入B套脱碳CO2冷凝液槽改为直排地沟,不再进入CO2冷凝液槽。②在B套脱碳系统中设置消泡剂计量补加装置,可以适时根据溶液状况分别向一、二次苯菲尔溶液中补加消泡剂。③消泡剂投加时,配比成一定比例且效果明显的水溶液,通过计量泵打到一、二次再生塔CO2冷凝液补水管线进入系统。④在B套脱碳一、二次苯菲尔溶液系统中分别设置活性炭和微孔过滤装置,以满足溶液过滤需要;⑤进一步完善溶液制备系统,消除跑、冒、滴、漏现象,降低损耗。
2.1.2 投加过程的控制操作
B套脱碳溶液206新型活化剂试用工作是在保证一、二次脱碳气质的前提下,通过向现有苯菲尔溶液中停止补加DEA,使DEA在正常生产过程中逐步降解、消耗,浓度逐步降低,同时参照脱碳气质和DEA浓度分析,直接向现有溶液中补加新型活化剂的方法来实现。
2.1.3 补加新型活化剂
考虑到现有溶液中DEA的存在,方案确定初次新型活化剂量控制不低于0.25%,并维持相对稳定的状态,按一次溶液100 m3(约合126 t)、二次溶液80 m3(约合100 t)计,一次系统补入400 kg,二次系统补入300 kg;以后随着溶液中DEA的逐步降解、消耗,以及脱碳气质的变化,逐步补加新型活化剂。
2.1.4 仅投用微孔过滤器
考虑到活性炭对新型活化剂的吸附作用,所以补加高浓度活化剂溶液时,活性炭过滤装置暂时切除,仅投用微孔过滤。避免高浓度活化剂溶液通过活性炭过滤装置被吸附,待溶液组分稳定后投用活性炭过滤装置。
按照投加方案2014年2月25日开始向B套脱碳一、二次系统投加新型活化剂206。B套脱碳一、二次溶液在一个月内分三次投加,206新型活化剂含量一次溶液中达到0.67%,二次溶液中达到0.57%。之后根据生产中溶液组分和气体质量变化做调整投加。
2.2 新净化脱碳系统
B套脱碳系统投加试用206新型活化剂取得一定经验后,向新净化脱碳系统推广应用。5月8日,按照既定方案向新净化脱碳系统分批量投加206活化剂,半贫液、贫液中206新型活化剂含量调整至0.48%左右。之后根据生产中溶液组分和气体质量变化做调整投加。
2.3 A套脱碳系统
2013年7月14日按照既定方案向A套脱碳系统分批量投加206活化剂,一次、二次溶液中新型活化剂206含量调整至0.3%左右。
3.1 B套脱碳系统
B套脱碳系统206投加后,2014年2月25日至3月5日此段时间与投加前数据进行比较,见下表3:在B脱碳系统投加后表现出来的情况是:总铁下降、再生气纯度提高、脱碳气质量提高。
表3 B套脱碳系统与投加前数据比较表
3.2 新净化脱碳
5月8日新净化脱碳系统开始投加206活化剂,投加前后脱碳工况对比见下表4:
表4 新净化脱碳系统投加前后工况对比表
(1)206新型活化剂投加后满负荷情况下半贫液量为640 m3/h,贫液量为84 m3/h。半贫液循环量较投加前相同负荷下降低约40 m3/h。
(2)新净化脱碳系统206新型活化剂投加后,部分工艺参数有较大幅度的变化,吸收塔出口CO2从700×10-6下降至7 500×10-6左右,气体净化度有较大幅度的提高。气体净化度的提高,使甲烷化反应中有效气的消耗降低,甲烷化触媒床层高点温度由310℃下降至300℃,平均下降了10℃。按照每1%CO2与H2进行甲烷化反应会造成绝热温升60℃计算,下降10℃即近似CO2下降了1 600×10-6,少耗氢6 400×10-6。此效果可从新净化精制气甲烷含量的变化反映出来:新型活化剂206投加前新净化精制气甲烷含量(满负荷情况下)平均为0.68%~0.72%;投加后新净化精制气甲烷含量平均为0.51%,精制气甲烷含量下降了约0.17%。
(3)半贫液Fe含量由97.5 mg/l下降至71.9 mg/l,贫液中Fe含量也有一个明显的变化,从120 mg/l下降至88 mg/l左右。
3.3 A套脱碳系统
A套脱碳系统新型活化剂206投加后,2014年7月15日至7月25日此段时间与投加前2014年7月1日至7月14日数据比较情况见下表5:
表5 A套脱碳系统新型活话剂投加前后数据比较表
A套脱碳系统投加206后,明显的表现是:溶液中铁含量下降,一次溶液Fe含量由73.6 mg/l下降至54.0 mg/l,二次溶液中Fe含量由63.1mg/l下降至54.8 mg/l;吸收塔出口气体中CO2含量下降,一次吸收塔出口CO2含量由2.6%下降至1.2%,二次吸收塔出口CO2含量由3252×10-6下降至1860×10-6。
206新型活化剂在我公司三套脱碳系统中使用后,表现出的效果有一定差异,分析原因与我公司三套脱碳系统的设备结构、塔内件形式、工艺先进性等有关,三套系统中,A套脱碳系统为1970年代建设,B套脱碳系统为1990年代建设,新净化脱碳系统为2009年建设。
4.1 使用过程中表现出的优点
(1)206新型活化剂与脱碳溶液中的防腐蚀剂—钒相容性很好,五价钒易控制,对于整个系统腐蚀有减缓作用。
(2)206新型活化剂对于吸收过程中提高传质速率,加快CO2吸收速度尤其在新净化脱碳系统表现明显。可改良溶液酸气负荷,降低单位脱碳能耗,相同进气量情况下新净化脱碳系统半贫液循环量降低了40m3/h。
(3)206新型活化剂对提高脱碳气体质量有明显作用,减少了甲烷化系统的耗氢,CO2纯度的提高,降低了尿素系统的安全风险。
(4)206新型活化剂溶解度高,选择性相对好,可较快溶解于热脱盐水和溶液中,投加方便。
4.2 使用过程中表现出的缺点
(1)206新型活化剂对于溶液起泡抑制作用不明显,消泡剂添加量有一定减少,但不十分明显。
(2)206新型活化剂在B套脱碳二次吸收、新净化脱碳系统运行中浓度下降相对较快,分析与溶液温度高,以及随着气温的升高,二氧化碳冷凝液流失相对增多有关。
206新型活化剂在我公司脱碳系统的使用,改善了溶液吸收效果,减缓了溶液对设备和管线的腐蚀,提高了气体质量,减少了甲烷化氢气的消耗,降低了尿素系统的生产安全风险。由于吸收进气温度较高暂未进行相应技改,“三气”温度差异,导致脱碳单元水平衡控制有一定困难从而引发生产过程中206新型活化剂补充量略显偏大,
虽然三套系统CO2冷凝液中对206浓度进行了分析,结果为零,但206随CO2冷凝液的排放而流失是可以肯定的。针对此情况,公司已决定对分散排放的CO2冷凝液进行收集,并补回系统,一方面可减少206的流失,另一方面可有效维持脱碳系统水平衡,减少脱盐水用量。目前此改造工作已接近尾声,相信改造完成后,206的流失会有一定的减缓。
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206 application of new activator in our company
Zhang Ying-long
(Gansu Liujiaxia chemical Refco Group Ltd.,Yongjing Gansu 731603,China)
Gansu Liuhua(Group)limited liability company 2014 February in B set of decarbonization system trial 206 novel activating agent instead of original activated agent diethanol amine,try to obtain a certain effect,in the new purification decarbonization system and a set of decarbonization system were popularized.206 a new type of activator can better control the corrosion of the equipment and pipelines,improve the absorption and regeneration effect of the solution,improve the gas quality.
206;DEA;Corrosion;Absorption effect;Gas quality
TQ423
B
1003-6490(2015)03-001-04
2015-03-24
张英龙(1970-),男,甘肃永靖人,工程师,甘肃刘化(集团)有限责任公司生产部总工艺师。