王维,赵永光,李战伟,邓威,吴亚春,王慧丹
(1.中国石油冀东油田分公司勘探开发建设项目部,河北 唐山 063200;2.中国石化中原石油工程有限公司钻井一公司,河南 濮阳 457001)
南堡3号构造位于冀东油田南堡凹陷的南部,中深部储层埋藏深度在4 000 m以上,油气显示好,且含有CO2气体;古近系东营组、沙河街组含有大段硬脆性泥岩,黏土矿物含量高,且以无序伊蒙混层为主,水化膨胀性强,易井壁失稳;地层的地温梯度高达3.66~4.05℃/100 m,对钻井液抗温性要求极高。南堡3-81井是南堡3号构造的一口重点预探井,为五开三段制定向井,完钻井深6 066 m,四开井段4 384~5 939 m。由于四开钻进中油气显示好、中完井深深、裸眼段长、井底温度高、施工时间长等工程地质因素,出现了气侵、CO2污染、钻井液高温增稠、井壁失稳、摩阻扭矩大等复杂情况,导致钻井施工难度增大。现场通过采取相应的钻井液技术措施,确保了该井四开顺利完成。
南堡3-81井四开主要钻遇东营组部分东三段、沙河街组沙一段、沙二+三段和寒武系部分徐庄组地层,井段分别为 4 384~4 429,4 429~4 541,4 541~5 895,5 895~5 939 m。东三段以深灰色泥岩为主;沙一段为浅灰色细砂岩、灰色泥岩互层;沙二+三段为(浅)灰色细砂岩、(深)灰色泥岩、含砾不等粒砂岩、砂砾岩互层;寒武系徐庄组以紫红色、灰色含灰泥岩为主,该层属于寒武系过渡层,钻穿紫红色泥岩即可判定四开中完。
南堡3-81井四开裸眼段长1 555 m,全井段为稳斜段,最大井斜角27°,中完井底位移2 043.58 m,垂深5 486.5 m。钻井液应具备较强的井壁稳定性、高温稳定性、抗污染能力和润滑防卡能力,还应有较好的携带性和井眼清洁能力,确保四开钻井任务能够优质、高效、安全地完成。
2.1.1 钻井液体系选择
四开选用KCl抗高温钻井液体系,是由于该体系具有较强的抑制封堵能力、低滤失性和较好的抗温性,能兼顾深层泥岩井壁稳定。
2.1.2 钻井液配方
四开钻井液配方如下:(7%~8%)KCl抑制剂+(0.2%~0.3%)BZ-BBJ包被剂+(1.5%~2.0%)SD-101 降滤失剂+(1.5%~2.0%)KJAN-I降滤失剂+(2%~3%)BZ-YFT封堵剂+(0.1%~0.2%)BZ-HXC流型调节剂,加入烧碱,调整pH值为9.0~9.5。
2.1.3 维护措施
1)流型调整。四开配浆时,严格控制钻井液中膨润土质量浓度在30~40 g/L,保证钻井液流变性能的稳定;钻井液密度选择1.42 g/cm3,漏斗黏度在80 s以上,防止大排量套管鞋附近冲刷成大肚子井眼。钻进过程中,在胶液中补充流型调节剂以调整钻井液流型,确保钻井液动塑比在 0.35 Pa/(mPa·s)以上,动切力不低于10.0 Pa,初切力不小于3.0 Pa,且具有较好的触变性,有利于岩屑携带和悬浮。
2)防塌处理。补充胶液时,按照配方比例加入降滤失剂、抑制剂、封堵剂。控制钻井液中KCl加量在7%以上,封堵剂加量在2%以上,高温高压失水量10.0 mL,如果失水量增加,适当提高胶液中的降滤失剂加量。其中,降滤失剂和封堵剂具有很好的造壁性和改善泥饼质量的能力,可有效减少滤液进入地层,KCl可以较好地抑制泥岩水化分散。
3)防卡处理。钻井前期以固、液体润滑剂搭配,后期摩阻扭矩增大后,则混入原油增强钻井液的润滑性;按配方补充封堵剂,确保良好的泥饼质量;振动筛筛布选用120~150目,固相体积分数增高时,及时补充聚合物类包被剂,包被清除细微固相颗粒,开动离心机清除无用固相,保持钻井液清洁,性能稳定,降低钻井风险。
4)防漏处理。随钻补充超低渗处理剂和细目碳酸钙,确保加量在2%以上,以充填泥岩裂缝,再配合封堵剂充填微裂缝,可以较好地在井壁周围形成致密封隔层,达到预防井漏的效果。
5)高温维护。现场应用抗盐抗高温处理剂进行钻井液的配制和维护,进入高温井段后及时补充除氧剂Na2SO3,以配制成胶液的形式,来提高钻井液的护胶能力。在钻井液长时间老化后,配制新钻井液更换老钻井液,从而降低钻井液中的固相体积分数,提高钻井液的稳定性。
该井四开钻进至4 519 m开始出现气体显示,至井深4 584 m全烃体积分数一直维持在15%左右,钻井液密度从1.42 g/cm3逐步提至1.50 g/cm3。钻进至井深5 276 m,全烃体积分数最高至100%,钻井液密度再次提高到1.55~1.56 g/cm3,密度提高后可以有效阻止地层气体进入井筒。气侵过程中点火2次,并伴有CO2污染,在5 451~5 594 m井段先后出现4次CO2气侵,HCO3-质量浓度最高达17 907 mg/L,导致钻井液黏度、切力异常升高,流变性变差,钻井开泵困难。
2.2.1 措施制定
钻井过程中,钻井液受到CO2气体的污染。根据钻井液 pH 值的不同,CO2会以 H2CO3,HCO3-和 CO32-这 3种形式存在。通常CO32-质量浓度小于2 400 mg/L时,对钻井液性能不会产生影响[1]。由于使用一般钻井液处理剂或稀释剂无法有效清除 H2CO3,HCO3-和 CO32-[2-3],所以现场选用生石灰进行处理,效果相对较快。
2.2.2 现场处理
现场根据测出的HCO3-,CO32-质量浓度,计算出生石灰的用量。将生石灰配制成10%~20%的胶液,以细水长流的方式补充进钻井液中,并补充烧碱提高钻井液的pH值在10.0以上,钻井液性能明显好转 (见表1)。待恢复钻进后,随钻补充0.2%生石灰,以防止新的污染发生。
表1 5 580 m CO2污染处理前后钻井液性能
该井四开侧钻钻进至5 422 m,钻井液出现高温增稠,主要有黏度切力异常升高、钻井停泵憋泵、测试钻井液性能时六速旋转黏度计不归零等现象。现场分析是由于四开作业时间长、井底温度高、滤液矿化度高导致钻井液的抗温性和抗温稳定性下降,性能出现恶化。通过改进钻井液配方和优化工艺措施,钻井液性能逐步好转。
2.3.1 处理方案优化
为了提高钻井液的抗温性和抗温稳定性,现场通过试验确定了3种配方。
1#:原井浆+0.3%PAMS-601+0.3%DSP-2+(2%~3%)SD-201。
2#:4%膨润土+6%KCl+0.3%PMAS-601+0.3%DSP-2+3%SD101+3%KJAN+3%白油+0.5%Na2SO3+3%YFT+0.2%HXC+(3%~5%)液体润滑剂。
3#:4%膨润土+4%SD101+4%SD201+0.1%PAMS-601+0.1%DSP-2+0.5%Na2SO3。
改进后的钻井液维护措施包括:1)更换钻井液用膨润土粉,选用高温水化分散能力弱的原矿土,原矿土未经提纯和改型处理,纯度低,具有在高温水基钻井液中延迟分散的特性,可以有效防止黏土端面钝化,能持续为钻井液提供活性黏土粒子,作用时间长;2)降低钻井液的总矿化度,减少高温、高矿化度条件下处理剂的盐析效应,并用3%有机盐BZ-WYJ配合6%KCl提高钻井液的抑制性,有效提高钻井液的护胶能力;3)及时补充钻井液中的自由水,减小自由水缺失对钻井液流变性的影响[4];4)每班开启离心机 1~2 个循环周,及时补充抗温抗盐提切剂,并定期掏清循环罐,放掉部分老浆更换新浆,以确保及时清除微小颗粒,有效控制固相粒子分散度[5],维护钻井液稳定。
2.3.2 现场处理
现场采取以上处理方案,分3个井段使用了以上3种配方,钻井液性能见表2。
5 422~5 590 m井段使用1#配方,在原来钻井液基础上,优选了PAMS-601和DSP-2处理剂,钻井液抗温性有所增强,但憋泵现象未消失。
5 590~5 728 m井段使用2#配方,新配钻井液280 m3,更换全井钻井液,新配钻井液性能良好,但经井底高温循环后,处理剂快速失效,钻井液明显增稠,流动性变差。
5 728~5 939 m井段使用3#配方,通过减少钻井液处理剂种类、提高单剂的抗盐和抗温性以及采取优化工艺措施,同时补充除氧剂Na2SO3提高钻井液的热稳定性,并以3#配方逐步更换全井钻井液,性能逐渐好转,施工情况也好转,处理后的钻井液190℃老化64 h性能稳定(见表3)。
表2 5 422~5 939 m井段钻井液性能
表3 5 939 m处的钻井液性能
2.4.1 卡钻
四开钻进至5 612 m发生卡钻,在井深5 396 m填塞侧钻,选用钻具组合为牙轮钻头+直螺杆+2°弯接头,分2趟钻侧钻成功。侧钻过程中,以石墨、白油、低荧光润滑剂提高钻井液的润滑性,同时在起钻过程中针对4 600~4 380 m遇阻井段打入稠塞,防止此井段卡钻。分析卡钻的原因有:1)处理气侵及CO2污染时,钻井液无用固相体积分数增加,泥饼虚厚,摩阻扭矩增大,实钻中,扭矩从5 078 m的22~26 kN·m增大至5 612 m处的39 kN·m,蹩停顶驱;2)长时间处理气侵和CO2污染,钻井液滤失量变大,造成东三段泥岩出现掉块,卡死稳定器。
2.4.2 起下钻困难
侧钻成功后,在钻进至5 600 m以后,每趟钻前2~3柱需倒划眼起出,起钻抽吸严重。下钻在多个井段有遇阻卡现象,钻进至5 881 m最大扭矩达到46 kN·m,直至中完,整个施工过程中,伴有起下钻困难、蹩停钻具现象。
原因分析:1)钻井液固相体积分数高。钻进过程中,固相体积分数从22%增加到32%,高温使黏土固相高度分散,固相两级分化严重,导致钻井液固相难以及时清除,泥饼虚厚,摩阻扭矩大[6]。2)井壁剥落掉块。 由于长时间渗流切割作用及大温差作用,上部井眼出现周期性垮塌[7-9],而且沙河街组沙二+三地层在 5 540~5 750 m以砂砾岩和泥岩互层为主,易形成“糖葫芦”井眼,再加上钻井液抗温性差,钻井液长时间在井内滚动滤失量逐渐增大,导致井壁有剥落掉块现象,掉落井底不易携带出来,反复破碎,造成扭矩增大。3)井径不规则。上部裸眼段由于长时间的水力冲刷,以及低钻时井段多,极易出现不规则井径。
2.4.3 处理措施
主要包括以下6方面:1)提高钻井液的抑制性,有机盐BZ-WYJ和KCl配合使用,防止因化学不平衡造成水化坍塌;2)加强钻井液的封堵性[10-11],加入 2%高软化点阳离子乳化沥青,防止井壁进一步失稳,并改善泥饼质量;3)随着摩阻扭矩增大,逐渐加入原油,提高含油量到7%~8%;4)打入稠塞,及时将井底掉块携带出来;5)起钻前在井底打入高浓度封闭浆,配合做好起钻操作,每次起钻前开泵倒划眼起出,防止拉力过大造成卡钻[12];6)起钻到井眼不规则井段打入稠塞,防止再次下钻卡钻。
2.5.1 井径
该井四开平均井径扩大率为14.54%(见图1),不规则的井段主要有套管鞋以下井段、侧钻井段和砂砾岩井段。分析这3个井段井径极不规则的原因,主要包括:1)四开起下钻频繁撞击裸眼段井壁;2)钻井液恶化后滤失量高,造成井壁失稳掉块;3)侧钻井段控制钻时导致长时间冲刷井壁;4)砂砾岩研磨性强钻时慢。
图1 四开井径扩大情况
2.5.2 高温条件下的完井作业
中完后更换不同钻具组合通井5趟。此时,钻井液高温性能稳定,井眼清洁,起下钻顺畅。测井前打入封闭浆65 m3,主要分2段封闭井底和上部不规则井段。封闭浆配方为1%小球+2%石墨+1.5%KJAN+1%乳化沥青+0.5%DSP-2+2%白油,增加润滑性的同时,适当增加封闭浆的抗温性。共下测井2趟,全部一次成功。本井为尾管悬挂固井,套管顺利下至设计井深,封固段长达1 813 m,固井施工顺利,质量合格。
1)南堡3-81井四开实践表明:钻井液的抗温性和高温稳定性提高后,黏度、切力、滤失量以及其他性能明显好转,井下复杂情况也逐步减少。
2)在南堡3号构造深井、高温井段钻井作业时,钻井液首先应具备良好的抗温性和高温稳定性,以减少高温对钻井液整体性能的影响;其次是提高钻井液的防塌性、润滑性和抗污染能力等性能,确保钻井液各项性能稳定,抗污染能力强,才能有效确保超深井钻井工作顺利进行。
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