数控车床电动刀架故障分析与排除

2015-05-08 09:14广州市轻工高级技工学校广东510220任志华
金属加工(冷加工) 2015年20期
关键词:刀体反锁卡死

广州市轻工高级技工学校 (广东 510220) 任志华

电动刀架工作原理

一般电动刀架采用的是蜗轮蜗杆传动,齿盘啮合螺杆锁紧的工作原理。转位时采用无触点霍尔元件发信,具体工作过程为:系统发出转位信号后,刀架电动机电源接通,开始动作,电动机带动蜗杆转动,并由蜗杆带动蜗轮,蜗轮与螺杆用键联接,当螺杆的转动把上刀体抬起来,使其与下刀体的齿盘脱开,这时离合销进入离合盘的槽内,同时反靠销离开反靠盘的槽子,然后带动上刀体旋转,当转到所需的刀位后,发询盘上的霍尔元件与磁钢对准,发出到位信号给系统,然后系统发出电动机反转延时信号,让电动机反转,上刀体稍有反转,反靠销进入反靠盘的槽子,离合销退出离合盘的槽子,上刀体随之下落与下刀体啮合并锁紧,电动机反转延时结束。这样,刀架完成了换刀过程,主机便可以执行下一道工序。

刀架故障实例分析

1. 实例一

某技术学院一台数控车床电动刀架出现不能转动的现象。

(1)故障分析。从故障现象分析,引起故障的可能性如下。

机械方面:①刀架部件机械卡死。②刀架预紧力过大。

电气方面:①供电给刀架电动机的380V电压不正常。②380V电压正常,但是电动机相序接反。③电动机自身故障。

根据老师的描述和现场的观察,换刀那一刻,刀架电动机能正常带动刀架转动,只是一转动就造成机械卡死,由此可见,可以排除电气故障的可能性。接着从刀架的机械部分(见图1)进行分析,当用六角扳手插入蜗杆端部旋转时,还是不能让刀架转动起来,基本可确定故障原因是机械卡死造成的。经过检查,并没有发现刀架的零部件损坏或变形,为了更深入了解情况,重新安装了刀架,发现情况与老师所描述一样,只要一运行刀架就机械卡死。后来通过进一步排查,终于发现问题在于离合销反靠销之间的两根弹簧(见图2),长度不一致。

图1 刀架内部结构

图2 弹簧

(2)故障处理。故障原因是该学院老师对刀架进行常规保养时,在拆下刀架的零部件后,没作好区分,摆放在同一个地方,就造成了原本不属于同一个刀架的弹簧,混装在一起。不同刀架的弹簧长度略有差别,即使以正确的方法安装刀架,每当系统收到刀架到位信号,发出反转延时信号时,刀架电动机就执行反转,在反锁那一刻,弹簧长度不同,它们产生弹力也不一样,造成离合销作用于离合盘的力度不同,最后导致离合盘发生轻微倾斜,刀架内部空间不大,微小的倾斜就让刀架很难再转动,从而造成刀架卡死。后来经过对弹簧进行调整,重新安装刀架,试运行恢复正常。

2. 实例二

某加工厂一台数控车在换刀时,漏电保护开关出现跳闸现象,有时候半小时内跳闸几次,有时候可以正常工作一整天,故障出现频率十分不稳定,已经严重影响到正常生产。

(1)故障分析。从故障现象分析,引起这故障的可能性有以下两种:①刀架电动机电源线的绝缘外皮损坏,在换刀过程中损坏部分可能会接触到金属部件而造成漏电,导致保护开关跳闸。②电动机电源线的接线端子防护做得不好,有切屑或者切削液飞溅进去,造成漏电保护开关跳闸。

为了找出故障原因,在现场观察机床运行的10min内,多次换刀也没出现跳闸,基本可以把第二种可能性排除,这类故障现象应该是连续性出现的。后来更换成外形和尺寸差别较大的零件,没多久,漏电开关果然动作,在当前位置用万用表对电源线进行检测,便找出引起漏电的那根电源线。

(2)故障处理。从故障现象和排查情况来看,可以确定是电源线的绝缘外皮出现损坏而造成的。在加工个别零件的时候,X轴和Z轴移动距离很短,电源线的移动未让破损部分接触到其他金属部件,也就未造成漏电。当换成尺寸较大的零件时,电源线随刀架的移动距离增大,破损部分接触到金属部件的可能性也随之提高,继而引起漏电跳闸。这样也解释了故障出现的频率为什么如此不稳定。

很多人认为,既然找出引起故障的电源线,只要更换即可。其实刀架电源线与刀架电动机是相连的,在加工过程中,电源线随着刀架的移动,很容易与其他机床部件发生碰撞而出现危险。所以机床厂家在装配机床时,为了让电源线得到更好的保护,往往安装得比较隐蔽,这样也给维修增加一定难度,在处理这一过程的时候,很多维修人员会有两个误区:①在刀架控制器和电动机之间增加一条电源线,取代损坏那根,并且为了方便,不作任何保护处理,让新增加的电源线外露。这样的做法表面看起来可行,其实没有考虑到在加工过程中电源线是不断移动的,不对电源线进行适当的保护处理,很快就会再次损坏,在严重的时候会对操作人员造成危险。②用地线取代已损坏的电源线,即把相线和地线互换。这种做法是不少维修人员习惯采用的方法,看似能解决问题,其实已经是违反安全规程。当刀架再出现故障的时候,技术人员在维修过程中不了解情况,有可能会造成误操作和危险。

正确的处理方法是,除了更换新的电源线外,必须按照机床厂家出厂时的标准对电源线做好防护处理,如电源线一定要放在蛇皮管内,另外蛇皮管也要安装隐蔽且固定好,不能对加工造成任何影响等等。这样操作起来比较复杂,为了更好地解决问题和保证以后加工的安全是不能忽视的。

3. 实例三

某机械厂一台在保修期内的数控车换刀正常,当所选刀具到位之后,刀架总是不能完全锁紧,存在微小的松动,这故障很容易造成车刀损坏或者加工尺寸不准。

(1)故障分析。从故障现象分析,引起这故障的可能性有以下几种:①刀架内部零件的损坏或者磨损等。②刀架反锁时间不够长。③发讯盘的霍尔元件位置没对正磁钢。

根据操作人员的描述,该刀架出现同样故障已经不止一次,上次维修人员在检修时,没有拆开刀架内部检查,只是调整了刀架反锁时间的参数,还教操作人员,再出现这种情况,只需把该参数继续调大就可以。在调整后没几天,同样的问题又出现了,再调整该参数,已不能解决问题。

(2)故障处理。当刀架出现反锁后不能完全锁紧的现象时,通过延长反锁时间来解决这故障,在这里未必适用,原因有两个:①刀架反锁时间参数在出厂时,厂家根据刀架型号已经设定好,通常是不用修改的,更不应该随意修改。②机床还在保修期内,刀架内部的零件不可能磨损到那种程度,需要增加反锁时间来让刀架锁得更紧。

从以上两点可知,故障的原因并非参数问题造成,之前延长反锁时间,能暂时解决问题,也可以排除霍尔元件没对正磁钢的因素,由此可见,问题应该出在刀架内部零件的损坏或者磨损。

为了深入了解故障的原因,对刀架内部进行仔细检查,发现离合盘与螺杆间的定位销(见图3)已经出现变形,让刀架在换刀后不能完全锁紧。之前把反锁时间延长,只会暂时解决问题,当定位销变形更加严重甚至断裂的时候,即使调整反锁时间,也不能解决问题。在出现类似故障的时候,不能盲目延长反锁时间,应该根据具体故障原因,找出适当的处理方法。解决这个问题的方法很简单,更换定位销,并重新安装刀架即可。

图3 定位销

结语

数控车床电动刀架在数控加工中的重要性是不可置疑的,对于电动刀架的故障检测与维修看似简单,在很多情况下,不对整个刀架的工作原理作充分的理解与分析,照搬以往的一些处理方式,未必能真正排除故障。因此在维修过程中,应该多注意分析与总结,每次维修之后做好相关记录,这样才能在遇到故障的时候,做出准确的判断,以最快、最有效的方法把故障排除。

[1] 刘利剑. 数控机床调试诊断与维修[M]. 北京:机械工业出版社,2011.

[2] 胡旭兰. 数控机床电气装调[M]. 北京:中国劳动社会保障出版社,2010.

[3] 余仲裕. 数控机床维修[M]. 北京:机械工业出版社,2011.

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