韩红
(渤海船舶职业学院 机电工程系,辽宁 葫芦岛 125005)
笔者单位有一台自制的小型设备,采用直流电动机(功率为5.5 kW)拖动,但最近经常发生下述故障:设备在运行接近20~40 min后,声音不正常,并突然出现速度越来越快现象,同时电动机抖动严重,由于操作者经验丰富,几次都及时断开了电机电源,才免于发生生产事故。通过对几次事故的反复分析和现场排查,初步认定是直流电动机飞车故障。粗略分析原因为:本设备由于是自制的,为了降低成本,设计控制系统时考虑不太全面,没有设计失磁保护电路,设备2002年开始使用至今,除了电机不工作和声音异常维修两次外,一直未定期维护,有些器件已老化,尤其是励磁绕组极易发生腐蚀而断路,故而造成飞车事故。
直流电动机的定子部分由机座、主磁极、换向极、电刷装置组成,转子部分由电枢铁心、电枢绕组、换向器组成,其中,主磁极由铁心和励磁绕组组成。他励直流电动机在工作时,励磁绕组与电枢绕组互不相连,直流电源独立供电,通过换向器的作用,改变成电枢线圈中的交变电流。直流电动机转速
式中:E为直流电动机的电枢电动势,V;Ce为与电动机结构有关的常数;Φ为每极磁通,Wb。
直流电动机电磁转矩
式中:Ia为直流电动机的电枢电流,A;Cm为与电动机结构有关的常数。
直流电动机的电枢电动势
式中:U为直流电动机的电枢电压;R为电枢回路总电阻。
直流电动机在工作时若磁场减弱,则磁通Φ值会相应减小,由于电动机转速n与磁通成反比因此会增大,见式(1),但电动机的电磁转矩M却与磁通成正比,因此M是减小的,见式(2);随着转速n的增加,各种阻力也将剧增,转矩M继续下降,直到转速出现一个最高值。如果此时磁场再继续减弱,随着转矩的减小,电机的转速反而会下降直至停止,同时反电势E亦会随之减小,见式(1),电枢电流Ia会剧增,见式(3),这种现象极易出现事故。上述提到的转速最高值即飞车,是极危险的,一般电机在达到最高值之前,在强大的离心力作用下,就会把绕组等组件甩出来,造成飞车事故,轻者电动机停止工作,重者电动机冒烟燃烧飞出异物。
可见,‘飞车’是直流电动机在励磁绕组无励磁电流时,电枢绕组有电压,使电动机利用剩磁高速运转影响系统正常运行的一种现象。
为了解决飞车故障,我们设计了一种直流调速系统失磁保护电路,来防止直流电动机工作中因失磁而发生的飞车故障。由于容量小,因此所控制的直流电动机容量不超过5.5 kW,励磁电流最大不足2 A,甚至在1 A以下,因此一般采用在励磁绕组中串入一个大功率低阻值的电阻,配合欠压继电器使用,用此继电器的常开触点控制主电路,可防止发生飞车事故,失磁保护电路图如图1所示。
图1 直流调速系统失磁保护电路
图1中KV为欠电压继电器,当线圈电压低于其额定电压值时衔铁吸合,而当线圈电压很低时衔铁才释放。所谓的欠电压是指当电源电压降到60%~80%额定电压时,电动机电源自动切除而停止工作,这种保护称欠电压保护,吸合电压通常为额定电压的0.8~0.85倍,释放电压通常为额定电压的0.5~0.7倍。将欠电压继电器KV的线圈跨接在电源上,常开触点串接在接触器线圈电路中即可。
当直流电动机系统在工作中励磁绕组的励磁电流突然消失时,欠电压继电器KV动作,及时切断主电源,这时接触器KM的常开触点就失电断开,即使开关QS闭合,KM线圈也不能得电,KM的主触点不闭合,主电路不工作,系统不工作,即当无励磁电流时调速系统也不启动,以防发生“飞车”事故。图1中4个二极管VD1~VD4对交流电进行桥式整流,以提供励磁电源。在电动机的励磁绕组中串入可变电阻RP,在RP的两端并接一直流欠电压继电器KV,如图1所示。按下启动开关QS,接触器KM线圈得电,常开主触点吸合,启动系统工作。从以上描述可知,防“飞车”的主要元器件是可变电阻RP和欠电压继电器KV。该设备安装上此保护装置后,从此同类“飞车”事故不再发生。
通过对飞车事故的查找及排除,使老设备可继续正常使用,不但节约了购置新设备的资金,而且大大缩短了生产周期,不耽误正常生产,并且改后再未出现过飞车故障。
[1] 谢志萍.电机与设备电气控制[M].北京:电子工业出版社,2011.
[2] 皮益雄.关于三菱交流伺服主轴电动机飞车故障的维修[J].制造技术与机床,2013(4):120-121.