吴永文
摘 要:采取有效的措施预防电镀废水对环境造成污染和破坏,有利于企业的发展和环境保护。结合某矿山机械装备公司电镀废水治理实例展开讨论,分析了电镀废水的水质,从几个方面提出了相关的治理措施,并阐述了该处理工艺、技术的先进性和特点,以期能为相关人员提供有价值的参考和经验。
关键词:电镀废水;化学还原;零排放;治理措施
中图分类号:X703 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.08.079
随着我国城市化进程的不断加快,许多公司和工厂都需要退城进园,搬迁到开发区或郊区。但是,如果不重视对废水的处理工作,就会对环境造成极大的影响和破坏,因此,有效落实相关治理措施,使废水能够循环再用,已经成为了工作人员需要解决的问题之一。
1 水质分析
某电镀生产线产出4类废水,即含镍废水、含铁废水、含铬废水和含锌废水。其中,含铬废水年产生量为9 980 t,含锌废水年产生量为4 980 t,含铁废水年产生量为495 t,含镍废水年产生量为490 t。由监测情况可知,上述污染物的浓度均较高,远超过标准限值,具体如表1所示。
表1 废水污染物浓度表(单位:mg/L)
项目 六价格 总镍 总锌 总铁
浓度 190 81 136 606
标准 0.2 0.5 1.5 3.0
2 治理措施
2.1 治理工艺
某企业经过调研和对各方案的技术性、经济性综合比较后,了解了当前废水中复杂的水质、繁多的污染物种类等特征后,决定对含金属电镀废水做化学分质处理,再经反渗透处理后部分回用。其中,剩余废水和膜的浓缩液做二效真空低压蒸发处理,结晶盐作为危险固废处置。其具体流程如图1所示。
图1 含金属电镀废水处理工艺流程图
2.2 污水处理可行性分析
2.2.1 化学法处理含铬和含镍废水
根据《电镀废水治理工程技术规范》(HJ 2002—2010)中的要求:“含铬废水、含镍废水应单独收集处理,不得混入其他废水。将六价铬还原为三价铬后,可与其他金属废水混合处理。”该公司采用亚硫酸钠预处理含铬和含镍废水,主要是在酸性条件下,使废水中的六价铬还原成三价铬,然后加碱调整废水的pH值,使其形成氢氧化铬和氢氧化镍沉淀而去除。
其还原反应为:H2Cr2O7+3Na2SO3+3H2SO4→Cr2(SO4)3 +3Na2SO4+4H2O.
形成氢氧化铬和氢氧化镍的沉淀反应为:6NaOH+Cr2(SO4)3→2Cr(OH)3↓+3Na2SO4;2NaOH+NiSO4→Na2SO4+Ni(OH)2↓.
2.2.2 化学法处理含锌和含铁废水
废水中的Fe2+、Zn2+与NaOH反应生成Zn(OH)2和Fe(OH)2,再投加混凝剂FeCl3·6H2O与少量高分子絮凝剂PAM,做沉淀反应后去除Zn2+。
2.2.3 斜管沉淀
利用层流原理提高沉淀池的处理能力,缩短了颗粒沉降距离,从而缩短了沉淀时间;增加了沉淀池的沉淀面积后,可以提高其处理效率。这样做,比一般沉淀池的处理能力高出7~10倍,是一种新型、高效的沉淀设备。
2.2.4 过滤
分别采用砂滤、活性炭过滤、金属离子捕捉器,可以有效去除水中的有机物、胶体粒子、微生物、臭味和金属离子,进而保护反渗透膜。
2.2.5 MF过滤、UF过滤、RO反渗透过滤
微滤(MF)是一种利用压差的膜法分离技术,过滤精度在0.001~0.1 μm,可以滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、细菌和大分子有机物等有害物质。在超滤工艺中,水的回收率高达95%以上,并且可方便地实现冲洗和反冲洗,不易堵塞,并且使用寿命相对较长。MF主要应用于制药工业的除菌过滤澄清、电子工业集成电路生产用水和城市污水处理、废水处理前的预处理中。
超滤(UF)是一种分离技术,其膜为多孔不对称结构。过滤过程是以膜两侧压差为驱动力,它是以机械筛分原理为基础的一种溶液分离过程,使用压力通常为0.01~0.03 MPa,筛分孔径为0.005~0.1 μm,截留分子量为1 000~500 000 D左右。超滤常作为预处理设备,要确保反渗透的长期稳定运行。反渗透(RO)过滤精度为0.000 1 μm左右,它介于超滤和反渗透之间,有机物截留分子量为200~1 000 D。对于二价离子,特别是阴离子,其截留率可达99%,特别适用于低分子量物质的浓缩和脱盐过程。
2.2.6 二效蒸发器
采用外加热自然循环型式和负压蒸发的方式,具有蒸发速度快、浓缩比重大的特点。物料在密封、无泡沫状态下浓缩,不易跑料,且无污染。浓缩器采用二效同时蒸发,利用二次蒸汽不仅可以节约能源消耗,且其耗能量与其他浓缩器相比降低50%.
由以上分析可知,该项目采用“化学处理+反渗透膜处理+
浓缩蒸发”的处理工艺,处理后的水质不仅达到了《电镀污染物排放标准》(GB 2190—2008)的标准要求,而且水质优于《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923—2005)工艺和产品用水水质。因此,废水经过反渗透膜处理后回用于电镀生产中是可行的,可实现“零排放”。
该电镀车间污水处理站的主要设备有提升泵、加药泵、浓缩塔、反应池、压滤机、活性炭过滤器、袋式过滤器、MF过滤器、UF过滤器、一效蒸发器、二效蒸发器和真空泵等。其投资主要包括土建工程、工艺设备、监测及化验设备、防腐工程、设计、安装、调试和培训等方面,工程总投资420万元。该工艺流程简单,可间歇处理。经计算,包括能耗、药品、人工等成本在内,每处理1 t废水需人民币54.7元,企业每年所需的运行成本约为87.3万元,占项目利润总额的0.99%.从经济方面分析,企业完全可以承受此费用。
3 处理工艺技术的先进性和特点
该废水处理站运行方式的主要特点表现在以下几方面:①在各反应槽设置了PH/ORP传感器实现在线检测,并控制加药泵,以准确加药。这样,既保证了水站排放的时刻达标,同时,也免除了多余的加药量,降低了水站的运行成本。②在水站的废水池、中间槽和配药槽设置了可靠的液位传感器,并设定了泵保护水位和操作运行水位,有效地防止了泵的空转烧毁,也防止了容器中水的溢出。③整个水站由控制柜集中控制,并在操作系统上设置了水站运计模拟显示屏,方便工作人员操作管理。水站实现了自动抽放水、搅拌、加药、显示和报警,不仅精简了操作人员,还减少了工人的劳动强度和人为操作的失误因素。④将各类性质的废水(液)分开单独处理,大大降低了废水(液)的处理费用。
4 结束语
综上所述,该公司的项目电镀废水处理设施采用合适的处理工艺治理后,运行结果证明,出水水质中各种金属元素的含量都符合相关污染物排放标准的要求,也能用回于电镀生产中。此次实践为企业的可持续发展打下了坚实的基础,也为其他相类似的企业在电镀废水处理方面提供了有益的借鉴,创造了良好的经济效益和社会效益。
参考文献
[1]甘枝能,姚建霞.浅谈我国电镀废水处理现状与发展趋势[J].广东化工,2012,5(12):42-46.
[2]唐理宏.电镀废水处理站改造与中水回用设计[J].城市建设理论研究,2014,8(12):26-28.
〔编辑:白洁〕