刘春青,王立勇,许 峥
(吉林松江河水力发电有限责任公司,吉林 白山 134500)
抽蓄电站机组摆度大多存在“摆头现象”,即上导摆度大,下导摆度小,轴系的整体姿态呈“哑铃”型,这是ALSTOM设计体系各型机组的普遍特征。产生这种现象的原因是多方面的,机组结构设计不合理、盘车要求不严等对机组摆度影响较大。
某抽蓄水轮发电机组启机空转运行近100 m in,在此过程中上、下导轴承的摆度变化最为明显,上导轴承摆度由开机时的250 μm增至330 μm,增幅为80 μm;下导轴承摆度由开机时的410 μm降为125 μm,降幅为285 μm。图1是该抽蓄水轮发电机组空转时的轴系姿态,机组轴线弯折,已呈“哑铃”型。
经检查,机组发生轴系“摆头”现象的主要原因是:上导轴承热胀增大了轴瓦间隙,造成发电机上、下导轴承的受力发生较大变化。
对比机组轴系盘车数据结果,相对下导摆度,分析上、下导摆度是否符合运行要求。如不符合,则重新调整机组轴线,使转子、定子中心和转轮止漏环中心的同心度调试达到安装标准要求,尽量使其中心合一,确保轴线不出现弯折现象。
图1 抽蓄水轮发电机组轴系姿态
机组动平衡试验变转速试验的起始转速,以60 %额定转速为宜。转速太低,不仅对轴承伤害较大,而且作用意义不大。动平衡试验变励磁试验一般从励磁电压0开始,每10 %为1个点,直至100 %额定电压。对比变转速、变励磁试验结果,最终确定机组动平衡试验的配重相位。通过机组增加配重块措施,减小转子不平衡力,进一步优化机组轴线,提升运行稳定性。
适当调小上导轴瓦间隙,可增大上导瓦膜刚度,从而使上导轴承摆度减小。根据水轮机迷宫间隙与发电机定、转子气隙的均匀程度,将大轴中心定位,并固定好大轴,实测8块上导轴瓦间隙值。按照实测轴瓦间隙减小0.13 mm的要求,确定上导各轴瓦间隙调小值,预计单边约0.07~0.10 mm。目前,大多数国内投运机组轴瓦间隙的安装实际值比设计值都要小0.05~0.10 mm(单边),这是机组试运长期积累的经验。
ALSTOM设计体系的机组大都存在“摆头”现象,主要原因有如下3点:
(1) 上导轴承油冷却效果不好,轴承油槽油温较高,热胀原理导致上导瓦间隙变大;
(2) 下导轴承用推力头做轴颈,而推力轴承瓦温较高(接近80 ℃),温升较大(启机时25 ℃,热稳定后70 ℃),使下导轴瓦间隙因轴颈热胀而变小;
(3) 励磁引线在发电机顶轴上通过时的布置为90°夹角,此时通电的励磁引线在发电机定、转子磁场中受到磁拉力作用,使转子大轴受到不平衡力。
针对上述原因,可加大冷却器容量,提升轴承冷却效果;另外结合机组大修作业改进励磁引线布置形式,将励磁引线按180°夹角布置,进一步减小不平衡力。表1为加大冷却容量、改善轴承冷却效果后机组轴承运行数据。
表1 加大冷却器容量后机组轴承运行数据
通过精调轴线和转子配重、减小上导轴瓦间隙及加大冷却器容量等措施,明显削弱机组“轴承摆头”现象,使机组轴线处于安全、合理的运行范围。建议在大修期间,将励磁引线布置角度为180°夹角,减小不平衡力,达到机组运行的最优工况。