冲击钻配合洛阳铲应用于高坝混凝土防渗墙施工

2015-04-15 23:25谭振华湖南利邦工程建设有限公司
精品 2015年11期
关键词:冲击钻槽段成槽

□ 谭振华 湖南利邦工程建设有限公司

冲击钻配合洛阳铲应用于高坝混凝土防渗墙施工

□ 谭振华 湖南利邦工程建设有限公司

[导读]为解决冲击钻用于高坝防渗墙时施工受限等问题,配合洛阳铲成孔施工,采用垂直混凝土防渗墙方案治理六都寨水库大坝病险,取得了较好的效果,提高了工作的效率。文章对此进行了阐述。

一、工程概况

六都寨水库位于资水支流辰水中上游,行政区划隶属隆回县六都寨镇。水库坝址控制集雨面积338km2,水库总库容1.237亿m3,是一座以灌溉为主,兼有发电、防洪、供水等综合效益的大(Ⅱ)型水库。水库工程属Ⅱ等,其主要建筑物大坝、溢洪道、引水隧洞及放空隧洞等永久性建筑物为2级建筑物。大坝按100年一遇洪水设计,2000年一遇洪水校核。水库大坝为粘土心墙坝,最大坝高72.5m。局限于当时的设计和施工水平,处理措施考虑不周全,加之施工质量问题和工程运行多年,坝体防渗方案采用垂直混凝土防渗墙。

二、造孔成槽

高坝混凝土防渗墙施工时,槽段成槽的时间长短是关键,减少成槽时间可降低槽段施工过程中的垮孔、漏浆等一系列不确定因素发生的几率。根据六都寨水库坝体地质情况,防渗墙造孔采用冲击钻配合洛阳铲。高坝粘土心墙坝采用冲击钻成槽有一下优势:钻头在冲击成孔过程中可对下方土层有个挤压、密实的功效,可在一定程度上阻断裂隙渗流通道,防止施工过程中漏浆等情况的发生。但由于冲击钻在高坝粘土心墙中施工工效不高,可借助洛阳铲等这类设备加以解决。

(一)单元槽的划分和导向槽制作

施工槽段划分一般需要根据地质条件、墙体深度、施工方法等诸多因素来确定,本工程经研究分析确定槽段长度6m;导向槽采用C25混凝土结构导向槽,尺寸:500×1200mm,配筋:HRB400,受力筋7Φ14;分布筋Φ6@500。

(二)造孔

(1)冲击钻机造孔工艺。本工程采用冲击钻,钻劈法造孔成槽,成槽时先钻进主孔,后劈打副孔。选用(1.3~1.5)t十字冲击钻头和空心长钻头造孔。为保证终孔孔径不小于80cm,施工中及时进行修正。主副孔的钻进,主要依靠钻头的冲击切削作用成孔,对于主、副孔之间小隔墙劈打,要将钻机移到小墙中心才能进行,劈打时适当控制冲程,做到轻打稳打。打副孔时在主孔内放入掏渣桶,及时掏抽槽底钻渣。一、二期槽孔同时施工时,其间距应大于槽孔宽度1.5倍以上。主孔宽度应符合设计要求,副孔搭接处的宽度应大于主孔宽度,主、副孔高差不得小于3m。钻劈副孔时,应在相邻两主孔内放置接石桶,每钻进(0.3~0.4)m时,提取钻渣一次。钻进中应根据钻进速度,均匀放松钢丝绳,做到勤松、少放。当孔内钢丝绳摆动过大时,应停钻调整后方可继续钻进。钻进中出现斜坡、小墙、梅花瓣和探头石等,应立即采取措施进行修孔。钻进中遇到漏失地层,孔内泥浆也柱突然下降时,应立即提升钻具,加大泥浆黏度和投入黏土球堵漏,保持孔内泥浆液面,并快速钻透漏失层。

(2)地层因素造成的钻进困难。由于水库大坝为粘土心墙坝,分两次填筑而成,第一次为20世纪70年代人工填筑至40m高度,第二次为90年代采用机械化施工填筑加高30m到现在的72m高度,在试验槽段施工过程中,反映出两次填筑的心墙质量有很大差别,上层30m粘土质量好、密实度高,粘土糊钻现象严重,造成冲击钻施工进度极其缓慢,实验槽施工时平均施工进度约为5m/天台(定额为16.7m/天台)。浆情况及时往槽内补增泥浆。

(3)洛阳铲施工技术的应用。针对冲击钻施工进度极其缓慢的问题,经过咨询、考察,决定引入洛阳铲施工工艺,其原理就是根据槽段主孔位的分布,利用铲头自由落体运动把土体抓上来,最后在槽段内形成(4~5)个间距相等直径同墙厚的深井,一台洛阳铲设备正常情况下每天可施工(30~40)m,槽内各深井之间的土体再用冲击钻配合清除,经核算,采用洛阳铲工艺施工的槽段,平均施工进度约为(20~24)m/天台,洛阳铲施工工程量分别只占工作量的10%(80cm墙体)、16%(60cm墙体),但因为其解决了上部30cm范围内密实度大的粘土层,直接减少了冲击钻的冲孔工作量、抽浆时间,减少了后续施工的难度,解决了冲击钻头施工上部糊钻的困扰,从而大大加快了进度,工程效益明显。

(三)泥浆的生产和供应

泥浆具有稳定孔壁,悬浮岩屑,冲洗孔底和冷却钻头等作用。泥浆应具有良好的物理性、流变性和稳定性。本工程利用当地粘土制作泥浆,拌制泥浆应采用搅拌机,搅拌时间不应少于30min。在成孔槽段现场安装了年将搅拌机,备好膨润土、纯碱,并在相邻槽段设置简易泥浆池。成槽施工中断过程中要求操作工人每隔1h把槽内泥浆搅动一次,遇到跑浆、漏浆情况及时往槽内补增泥浆。

三、防渗墙混凝土浇筑

混凝土浇筑采用“直升导管法”,导管内径为230mm,壁厚4mm,提升导管采用16t汽车吊车作业。每槽段内下入二导管,两导管间距不大于3.0m,每根导管距离槽头不大于1.5m。导管的选用与混凝土浇筑强度和混凝土面上升速度相匹配,导管安装坚直,接头连接紧密不漏水。每根导管均置于槽宽的1/2处,下端高出槽底0.4m。漏斗容量须满足开浇混凝土封底并达到埋管1m 以上的要求,按以往的惯例,导管中应设隔水球,但是现场试验,在不加隔水球的条件下,更能保证混凝土开浇顺利。本工程采用漏斗底部加装活板的方法。

四、结语

(1)对墙体质量检查。混凝土钻芯取样12组,测得抗压强度最小值为10.2Mpa、最大值为13.5Mpa、平均值为11.2Mpa;防渗墙声波透射检测抽检5个槽段,所检查5个槽段的防渗墙质量均评价为合格;防渗墙注水试验抽检6个槽段,每个试段长度为5m,共取得51个试验实测值(渗透系数K值),其中最小值为3.34×10-7cm/s、最大值为7.98×10-7cm/s、平均值为5.85×10-7cm/s,全部符合设计值(K<i×10-7cm/s,1≤i<10)。

[1]高钟璞.坝基础混凝土防渗墙[M].北京:中国电力出版社,2000.

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