梁春育 武金林 王忠军
(新疆独山子石化公司炼油厂 新疆独山子)
炼油厂无盐水装置有两台HY80-315立式离心泵,运行期间经常出现堵转现象,即启动数分钟后,泵轴立即停止旋转。断开联轴器,检查电机,滚动轴承,两者均完好,松开压盖,去掉盘根填料后,用管钳可将泵轴转动,但扭矩大。后将泵体吊出,检查叶轮处无异物及卡死现象。
怀疑四氟轴承与轴配合间隙过小。根据检修规程标准,四氟轴承与轴配合间隙为0.3~0.4 mm,查阅该泵出厂资料,原设计间隙0~0.07 mm,极限间隙0.1 mm。因此可以判断,故障点是几个支撑泵轴的四氟轴承卡死,且两台泵出现同一故障,应为轴和四氟轴承配合过紧所致。将所有四氟轴承拆下,发现在四氟轴承和轴之间有颗粒状化合物(直径0.1~0.3 mm,是无盐水装置所添加的调和剂),导致四氟轴承变形,将轴卡住。根据无盐水装置的特点,将四氟轴承与轴配合间隙调到0.3~0.4 mm后重新安装,泵恢复正常运行。
由此故障可知,泵设计和制造时,泵轴与四氟轴承的配合间隙选择要合理。首先应考虑四氟轴承是靠水进行润滑的,水和化合物应能进入轴和四氟轴承的间隙,并综合考虑支撑管、泵轴直线度和系统加工、装配误差等。若配合间隙过小,四氟轴承润滑不充分,即会引起堵转现象。若轴和轴承间隙过大,轴和轴承不同心,中心距较大,易出现轴抖动现象。如持续时间过长,将会使四氟轴承烧毁。因此,对于立式长轴泵,轴与四氟轴承的配合间隙一般选0.3~0.4 mm为宜。