岳大伟(昆仑能源(辽宁)有限公司)
昆仑能源(大连)有限公司大窑湾加气站是全国最大的LNG 标准站,设计规模年销售量可达到10 000 t。建站初期,LNG 周转量未达到饱和状态,由于受储罐保冷性能及卸车操作、系统大小循环、车载气瓶回气等因素影响,致使储罐升温导致LNG 储罐超压。当高压高温LNG 加注时,会瞬间造成在车载气瓶中气化,车载气瓶未加满就会跳枪;产生的大量BOG 对外排放,造成能源浪费;储罐中的压力过高,同时可产生泵前后压差低,泵前压力高等系统报错,不能启动加气机加气。因此,为了减少浪费、提高管理水平,通过管理手段控制BOG的产生量和对BOG 回收利用非常重要。
低温LNG 储罐受外界热量的入侵是产生BOG的主要因素之一,低温储罐采用的绝热方式主要有真空粉沫绝热、高真空多层绝热、堆积绝热等。受保冷工艺设计与施工质量的影响,外界热量传入LNG 储罐内部较多,则会促使储罐内LNG 温度过高,继而造成蒸发量的增加。
LNG 加气站一般采用大、小循环预冷工艺。在进入加气模式后进行大循环管线预冷,在每次加注前进行小循环预冷,即在每次加注前充液管线与回液管线内都充满LNG 液体,从LNG 储罐到加气机提液管和从LNG 储罐到加气机回液管总长约100 m,若加满一辆车后较长时间才来第二辆车,加液管线与回流管线内残液全部气化后,从下进液回到储罐,一天数十次,成为LNG 储罐升温和升压的主要原因。
液化天然气车辆通常使用车载气瓶作为燃料箱,它是一个小型的LNG 低温储罐,车载气瓶由内胆、外壳、支撑组构与刚性组件组成,一般采用真空多层缠绕工艺,为使供给发动机使用的LNG 为高饱和液体,在气瓶上设置了增压管路[1]。在车辆实际使用过程中,受车载气瓶保冷性能与使用不当等因素影响,车载气瓶经常发生超压现象,当车载气瓶压力高于1.0 MPa 时,需要对车载气瓶进行回气,使其压力降至0.8 MPa 以下方可进行充装。车载气瓶中的BOG 通过气瓶放空管路、低温回气口、回气枪、回气软管,经加气机回流管路从LNG 储罐下部进液口进入储罐,每次进入储罐的BOG 都会在回气过程中从外部吸热,若每天有10 只车载气瓶需要回气,就会有一部分热量被传入储罐中。
LNG 加气站常用的卸车方式有压差卸车、泵卸车、压差与泵联合卸车,其中最经常使用加气站内的低温潜液泵为LNG 槽车向储罐卸车。以大窑湾LNG 加气站为例,LNG 经槽车液相管、卸车软管、低温泵池、泵卸车液相管、从上进液进入储罐。管线长度约50 m,槽车中的低温LNG 卸至储罐中时受吸收热量影响,升温会在10 ℃以上。
卸车结束后,为减少软管放空造成LNG 浪费,通常装卸车管路的阀门切换到下进液,让卸车管线中LNG 气化后从下进液回到储罐再冷凝,造成LNG明显升温、升压。
对于LNG 加气站BOG 产生的问题,要提前采取抑制措施,在产生后进行处理等多方面入手。
针对LNG 储罐保冷能力因素造成的BOG 产生量过大,应及时与生产厂家或专业的检测机构沟通,对储罐的保冷能力进行分析,必要时测试储罐的真空度,以使LNG 储罐的保冷性能达到最佳状态或可接受状态。
提液管与回流管气化回罐作为LNG 储罐升温的主要原因,如果控制得当将对控制BOG 产生量起到很大作用。最佳方案是将加液车辆集中在某一时间段内,让加气机连续工作,这样回流总量明显减少。但加气站需要随时为客户服务,基本上不能实现集中加气。另一种方法是将回流方式由下进液更改为上进液,这样会减慢储罐升温,但会造成升压过快,如果压力不能及时排出利用,也会带来排放损失的问题,同时造成泵故障报警[2]。这种原因造成的升温升压控制有一定难度。
车载气瓶回气到LNG 储罐造成的升温,可采取向外直排,不回收到储罐内,此方法的弊端会造成一定量的气体损失,客户损失BOG,而加气站也不能回收,造成能源浪费;同时以甲烷为主要成份的天然气也是温室效应气体,温室效应是二氧化碳的72 倍,直接向大气中排放对环境产生污染[3]。加气应根据车载气瓶压力与LNG 储罐的压力分析来选择回气或直排;同时对车辆驾驶进行培训,合理使用车载气瓶增压阀,使车载气瓶的压力控制在一个合理的范围,做到不超压、不回气。
1)上进液泵卸车。将槽车低温液体通过上进液注入储罐,可直接起到降温,降压作用,效果明显。
2)下进液泵卸车。将槽车低温液体通过下进液注入储罐,可起到LNG 降温作用,减少进液管线长度,有助于减少外界热量传入储罐,但低温液在储罐底部,不能对上部BOG 的产生造成过多影响,降压较慢。同时出港LNG 与储罐内LNG 温差过大,从而密度过大,密度差造成分层,分层后有翻滚隐患,需再次进行储罐到泵到上进液循环,以消除风险。
3)上下同时进液泵卸车。此方法优于单独进行上进液或下进液充注,但减少外界传入热量有限,也有分层翻滚隐患。
4)采用压差卸车。利用增压器给槽车增压,通过槽车与储罐压力差将槽车中的LNG 卸至LNG储罐,可减少约5 m 管线,同时不经过低温泵池也减少一定的热量传入,有助于降低蒸发率,但储罐压力一般都很高,经常达到0.7 MPa 以上,需要槽车增压至0.9 MPa。
5)卸车管线内残液改为由上进液管路回储罐,达到储罐内升压但液体不升温,如升压过程中产生的BOG 能有其它方法处理,可用此方法。
减少或消除储罐升温与升压,应从管理与技术两方面入手,首先要减少外界热量的传入,其次将已产生BOG 进行回收利用,使整个加气站处于一个较为合理的运转状态。
1)卸车后,卸车管线中残液由上进液管路回储罐,虽然从上进液回储罐会造成储罐压力直接升高,但不会造成储罐内的LNG 直接升温,升高的压力可通过管理方式进行调节[4]。
2)当LNG 储罐压力不高情况下,对车载气瓶回气,如储罐压力较高时,打开加气机回流口的直排阀门,车载气瓶的超压气体直接排放,减少对储罐的影响。
1)调整了卸车时间。选择在储罐压力较高的时进行卸车,给储罐降温、降压;选择在大量加液操作前卸车,使卸车后加液时段罐内LNG 保持比较好的温度和压力。
2)利用LNG槽车进行调节。LNG储罐内的BOG通过有一定液量的槽车下进液进入槽车,用低温液将BOG 冷凝,提高槽车内LNG 饱和度,槽车可将高饱和液卸车至其他周转较快的加气站销售,此方法还可节省接收LNG 的加气调饱和的时间。
3)优化了卸车方式。使用储罐压力进行槽车对槽车间的压差卸车,既缩短利用外置增压器卸车的增压时间,也可以减少外置增压器从外界吸热带来的液体升温,降压后的储罐更适合于LNG 车辆加注。
4)采取进港置换措施。在进港前将加气站储罐产生的BOG 通槽车下进液冷凝,LNG 槽车在接收站装液时置换成低温液体,高温液由接收站回收处置。
通过采取以上措施,该站的BOG日损耗量从0.56 t 降到了0.14 t,年节约气量153.3 t,创造经济效益95.04 万元。同时通过在该站采取技术控制、管理调节等手段,也取得了巨大的社会效益,进一步提高了加气站的科学管理水平,树立了昆仑能源在地区的良好形象。
[1]陈叔平,任永平,殷劲松,等.橇装式LNG 汽车加气站的应用[J].煤气与热力,2010,10(30):11-14.
[2]王焕留.中小型LNG 储罐施工技术[J].中国石油和化工标准与质量,2013(2):108.
[3]徐烈.低温绝热与贮运技术[M].北京:机械工业出版社,1999.
[4]高中稳,王万磊,冀峰,等.液化天然气储罐的选用[J].石油化工设备,2008,8(37):80-81.