吴 伟
(大唐长春第二热电有限责任公司,长春 130031)
高效纤维过滤器是火力发电厂水处理过程中的重要环节。大唐长春第二热电厂化学除盐水预处理系统采用这种过滤器,其工作流程为:原水→加热器→澄清池→清水池→高效纤维过滤器→活性碳过滤器,该系统已运行7年,澄清池混凝剂采用聚合硫酸铁,冬季生水加热器出口水温在20~25 ℃,高效纤维过滤器属于无胶囊重力式过滤器,单台额定出力为80m3/h,运行最大压差为0.2 MPa。2014 年1月过滤器运行出力开始大幅下降,4月单台过滤器最大出力约为60 m3/h,出水浊度为1.3~2.1 FTU,运行压差0.16~0.21 MPa,经气水充分反洗后系统压差仍在0.12 MPa以上,远高于设计值(清洁床时不大于0.05 MPa)。
2014年5月,对5号高效纤维过滤器进行了内部检查,发现纤维束外表面呈棕褐色,有大量黏附物(381.7g/m2),黏附物不溶于水但能部分缓慢溶于酸、碱,分别取样烘干,制成混合粉末样品,采用能谱仪、TOC(总有机碳)测试仪进行分析,结果见表1。
表1结果表明,纤维过滤器中的黏附物质主要包括铝、铁的氧化物和有机物质,其中有机物及硅化合物59.18%,无机类物质44.55%。
表1 黏附物样品的主要成分的质量分数
原水取自石头口门水库,虽然北方地区水库水中的含盐量较稳定,但胶体物质、悬浮物等受季节影响较大。冬季期间水库水属于低温低浊水,而混凝剂铝盐的最佳使用温度为20~25℃,因此混凝剂在水中的传质、水解、絮凝、沉降等速度均大幅降低,同时由于进水浊度较低,混凝剂加药量控制不当时,易引起过量铝盐水解产物随水流进入后续系统,在流速较低的清水池或过滤器内部发生沉积。由于原水没有采用杀菌处理,水中大量的生物在缺氧的情况下产生生物黏泥。生物黏泥、铝盐絮凝体、有机物、胶体等通过物理吸附或化学作用,形成的黏泥混合物吸附在拥有巨大表面积的纤维束表面,而正常的水反洗、空气擦洗不能完全有效清除黏附物,随着运行时间的延长黏附物逐渐累积,最终导致过滤器发生严重污堵,引起过滤器运行周期内有效纳污能力大大降低,这与实际运行参数变化、现场检查和取样分析结果均相符。
取6份5g黏附物烘干制成混合粉末样品,按照表2进行试验,试验水采用高效纤维器出水,试验后用5μm 滤纸过滤,清洗效果评价采用干燥后的滤纸黏附物质量与5g之比,考虑到过滤器内部防腐层,试验最高温度选为30 ℃,试验时采用搅拌器确保清洗流速在0.2m/s以上。
根据表2试验结果,采用盐酸、磷酸三钠及助剂可有效除去黏附物质。提升酸、碱浓度及清洗温度对于去除率有较大的影响,但考虑到酸浓度太高引起系统腐蚀,因此实施时,选用表2中第2、8项对应介质进行清洗。此外,为避免杂质引起化学反应产生二次污染,清洗介质选用工业一等品。
过滤器清洗与复苏采用浸泡、反洗、空气擦洗等步骤,期间每60min测定酸、碱浓度。当酸质量分数低于2%时或碱质量分数低于5%时,进行补加。
盐酸清洗步骤:在过滤器反洗水箱内部增加蒸汽加热管(升温至30℃),过滤器注水至5.5m 位置(水位高于上部纤维束活动浮板),开启排气门,采用自吸泵向过滤器中加入缓蚀剂100kg、盐酸1 500 kg、湿润剂50kg、消泡剂50kg,采用压缩空气混和5min浸泡4h,采用压缩空气擦洗30min,放尽积水,重新注水至5.5m,并补加药品至盐酸质量分数达到5%,采用压缩空气混和5min浸泡4h,采用反洗水泵反洗,排水pH 值6~7时停止。
磷酸三钠清洗步骤:在过滤器反洗水箱内部增加蒸汽加热管(升温至30 ℃),过滤器注水至5.5m(水位高于上部纤维束活动浮板),开启排气门,采用自吸泵向过滤器中加入完全溶解的质量分数50%磷酸三钠溶液1 000kg、湿润剂50kg、消泡剂50 kg,采用压缩空气混和5min浸泡4h,采用压缩空气擦洗30min,放尽积水,重新注水至5.5m,并补加药品至磷酸三钠质量分数10%,压缩空气混和5 min。浸泡6h,压缩空气擦洗30 min,反洗水泵反洗,排水pH 值不大于8.3时停止。
清洗后,对5号高效纤维过滤器进行了内部检查,纤维束外表面颜色仍然较深,但表面大量黏附物已基本清除,在黏附物最高的下部取样,测定残余黏附物去除率为88.4%。
表2 清洗介质试验
采用盐酸、磷酸三钠交替清洗后,5号过滤器纤维束表面黏附物由381.7g/m2下降至44.2g/m2,去除率达到88.4%,剩余黏附物主要由有机物和铁、硅的氧化物组成。过滤器重新运行后,在进水压力不变时,运行压差由清洗前的0.18 MPa 降至0.06 MPa,系统出力由60m3/h上升至78.2m3/h,出水浊度在0.6FTU 以下,运行周期由6h延长至12h。采用同样方法清洗其余过滤器后,运行效果均良好。
建议维持澄清池、沉淀池进水温度在20~25℃(尤其是冬季),以便提升混凝剂在水中的传质、水解、絮凝、沉降等速度,此外应定期对澄清池进行排污和清理;定期采用低浓度的酸、碱交替对过滤器进行浸泡,有利于清除纤维束表面的黏附物;浸泡期间,应及时补加酸、碱等药品,同时应重视助剂的使用;为避免清洗及运行中过滤器金属腐蚀,清洗前后均应对过滤器内部防腐层进行电火花试验。