胡晓亮
摘 要:锅炉炉膛出口氧量参数是锅炉运行中的重要参数。不仅对锅炉效率有着重要的影响,而且还将引起其他运行参数的变化,进而影响机组的供电煤耗率。大唐信阳发电有限责任公司自#3机组投产以来,空预器出口氧量一直显示偏小,机组停运期间通过对#3炉A1氧量计移位改造,解决了这一难题,由此说明氧量计安装位置对正确测量有着至关重要的影响。为了验证改造后A1氧量计的准确性,进行了氧量测点安装位置对正确测量的影响分析试验,进而为火电厂优化氧量测量提供参考。
关键词:660MW 烟气含氧量 氧量分析仪
中图分类号:TM62 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)11(c)-0046-01
大唐信阳发电有限责任公司#3锅炉系东方锅炉厂生产的型号为DG2000/26,15-Ⅱ2型超超临界煤粉锅炉。
针对#3炉出现氧量偏小的现象,大唐信阳发电有限责任公司在检修中,更换了A1氧量计的位置,为验证A1氧量计的准确性及移动后的位置是否合适,且寻找合适的烟道氧量代表点,对#3炉A1氧量计进行校核及氧量代表标定试验。
1 主要设备技术规范
#3锅炉为东方锅炉股份有限公司生产的DG2000/26,15-II2型一次中间再热、超超临界参数的直流变压运行锅炉。单炉膛、尾部双烟道结构、采用烟气挡板调节再热汽温、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、平衡通风、露天布置、前后墙对冲燃烧方式。
氧量计采用的是深圳朗弘科技有限公司OXT1000系列氧量计。
2 试验内容
(1)#3机组450 MW负荷下,总风量2000 t/h时A1氧量计校核及氧量代表点标定试验;
(2)#3机组530 MW负荷下,总风量2240 t/h时A1氧量计校核及氧量代表点标定试验;
(3)#3机组640 MW负荷下,总风量2700 t/h时A1氧量计校核及氧量代表点标定试验。
3 测点布置与测量方法
3.1 测点位置布置
每块氧量计烟气取样管处都设计有标定专用旁路管道,使用此旁路管道首先校核A1氧量计。氧量代表点标定测点布置空预器入口的两侧竖直烟道上,从左向右依次为1、2、…、11共11个点。
3.2 测试方法
3.2.1 A1氧量计校核
从氧量计烟气取样管的旁路管道抽取烟气样品,之后再将烟气样品引至烟气预处理装置清洁、除湿、冷却后接入烟气分析仪,其示意图见附图1。测试时,为防止烟气分析仪抽取烟气时影响氧化锆,先记录十分钟烟气分析仪显示的数据,十分钟后断开烟气分析仪,再开始记录氧量计显示的数据,如此交替进行。
3.2.2 氧量代表点标定
在空预器进口截面A烟道试验测孔上先单孔测量氧量,再将各孔烟气混合后测量截面的混合氧量,进而确定截面的氧量代表点。
3.2.3 锅炉运行参数记录
自校验开始每20分钟记录一次锅炉运行参数直至结束,主要记录内容有:锅炉烟风系统参数和锅炉主要辅机运行参数等。
3.3 试验主要仪器
空盒压力表(型号:GL3-88G057)1台,表烟气分析仪(型号:GL1-09G013)2台,烟气预处理器(型号:GL2-10Q035、037)2台。
4 条件及工况
试验前完成锅炉本体及空预器吹灰工作。试验采用电厂锅炉习惯运行方式,试验前调至目标总风量,待运行参数稳定后,开始测量炉膛出口烟气氧量,收集锅炉相关运行参数。
试验期间,不进行吹灰、打焦、启停制粉系统等影响试验工况的工作,并保持锅炉运行参数稳定。
5 数据处理与计算
试验测试数据及表盘采集数据均采用算术平均值方法处理。
6 试验结果与分析
6.1 测试数据及分析
(1)#3炉A1氧量计校核。
三个工况下,烟气分析仪实测氧量值与氧量计氧量显示值对比结果见表1。
由表1可知,工况一时,氧化锆测量值与烟气分析仪测量值显示偏差较大,工况二、工况三时偏差逐渐缩小。出现这种情况的原因是:工况一结束后,根据烟气分析仪的测量结果对氧化锆进行了偏置修正,工况二结束后,再次进行了修正,两次修正后,工况三氧化锆测量偏差明显减小。现场试验还发现,氧化锆测量的数值波动较大。
(2)氧量代表点标定试验。
三个工况下,A侧烟道单点测量氧量值结果。
由上表可以看出,测点5与测点8在三个工况下与平均值都较为接近,因此可以将这两个点作为A侧烟道的代表点。目前A1氧量计移动后的位置,刚好在测点5的正上方。
7 结论
(1)结果表明,#3炉A侧烟道代表点为测孔的第5点和第8点,A1氧量计目前的位置合适。
(2)结果表明,氧量计安装位置对正确测量有着至关重要的影响,必须通过试验才能确定其合理的安装位置。
参考文献
[1] 信阳发电有限责任公司,二期660MW机组锅炉运行规程,2010(10).
[2] 深圳朗弘氧量计OXT1000系列操作说明书.endprint