优化操作降低制氧机电耗

2015-03-16 01:27山钢股份莱芜天元气体公司山东莱芜271126
山东工业技术 2015年1期
关键词:电耗

李 红(山钢股份莱芜天元气体公司,山东 莱芜 271126)

优化操作降低制氧机电耗

李红
(山钢股份莱芜天元气体公司,山东莱芜271126)

摘要:4#制氧机组是1997年1月份投产的一套制氧主力机组,氧气的生产和供应能力为12000m3/h。该制氧机组已达到17年的运行周期,设备劣化趋势明显,能耗高,制约稳定性的因素逐年增多。随着集团公司热线生产对氧氮气需求量的不断增加,保持4#制氧机组设备的低电耗运行,是摆在我们面前亟需解决的任务之一。

关键词:优化操作;电耗;降低制氧机电耗

1 问题提出

2013年运一作业区任务指标:综合电耗降为0.896kW.h/m3,而实际综合电耗为0.900kW.h/m3,为此我们对造成综合电耗高原因作进一步分类分析。

2 现状调查

4#制氧机组是1997年1月份投产的制氧主力机组,氧气的生产和供应能力为12000m3/h。该制氧机组已达17年的运行周期,设备劣化趋势明显,能耗高,制约稳定性的因素逐年增多,原操作流程已不能满足实际生产需要,需要优化操作以降低4#制氧机电耗。

3 问题分析及要因确认

针对原操作流程在电耗方面的缺陷,小组成员进行反复讨论和验证。对4#制氧机组2013年7月~12月共6个月电耗数据从制氧电耗、压氧电耗、压氮电耗、循环水及其他等主要电耗的五个流程进行分析,分别从保温材料充填不足、气液泄露现场检测各排放点流量、分漏检率高、水漏检率高冷塔堵塞、综合调整不到位、主换通道堵塞、分子筛不平或粉化、污氮出口压力高、分子筛加温时间长等10个方面进行逐项分析,最终决定对以下三个方面的操作进行优化:

(1)污氮出口压力高

(2)综合调整不到位

(3)分子筛加温时间长

4 措施制定及实施

4.1加大污氮量,降低污氮出口压力

(1)调整分子筛再生气FIC3926设定流量加温流量设定:12000m3/ h—12500m3/h;

冷吹流量设定:14500m3/h—15000m3/h

(2)保证分子筛再生气量充足情况下,将分子筛再生压力PIC2610设定值13KPa降低为12KPa,增加进水冷塔污氮量;在分子筛均压时手动开大污氮去水冷塔阀门FIC3932开度,使更多的污氮去水冷塔,以降低上塔污氮压力。

(3)根据污氮出口PIC3930阻力情况,联系调度灵活配合调整污氮进管网流量,确保氮压机吸入压力正常。

4.2调整回流比,挖掘精馏潜力

(1)四氧运行方式为一台12000立方米/小时机组,测算单耗在0.8千瓦时/立方米以上。先进单位电单耗只有0.75千瓦时/立方米。四氧投入运行至今,操作中逐步降低了上塔操作压力.先进单位上塔操作压力控制在24kpa,使其对应的下塔压力降低,相应的减少了空压机的负荷,减少电单耗。

(2)结合机组实际将“上塔压力稳定在25kPa”以下。

1)在原有氧氮等产量的前提下逐步降低上塔压力

2)降低空压机负荷,保持上塔压力稳定

3)分析主塔、粗氩塔的工况做相应调整

4)调整膨胀空气旁通量

(3)受外部管网压力影响时,在不放散,不影响目标实现的前提下可做少量调整。

1)在液体产量和主冷液面稳定前提下,将膨胀量由10300m3/h逐步减少至9800m3/h。同时将膨胀空气进上塔量保持9000m3/h以上。

2)适当增加氧产量;控制氩馏分89.8—90.5%之间,控制进粗氩冷凝器液空量,将工艺氩量由目前的340m3/h减少至330m3/h左右,使氩塔工况趋于稳定。

3)根据氧气管网压力变化,进行变负荷操作,适时增、减产品产量,同时要对空压机进行增、减空气量调整。降低空压机负荷,节省电耗。

4)保证氧、氮纯度及产量的前提下,为避免氮塞发生,操作时要把握好空气量和产量之间增减顺序。在提高负荷时,要先增加空气量,空气量到位1~2分钟后,再增加氮气和污氮量,再过5~10分钟后增加氩产量。在减负荷时要先减少氩产量,再减少氧产量,最后减少空气量。适当减少空压机排量,降低运行压力。

5)确保氮纯度,调整下塔回流比,尽可能开大液氮节流阀,开度由66.7%渐增至67.4%。下塔液空纯度控制在38%~40%O2,系统调整,使得各部回流比分配趋于合理,使运行工况更加稳定。机组针对工况综合调整实施对策后,上塔运行压力降至24.5KPa、使机组性能指标得到提高,运行工况进一步优化,达到了降低设备能耗的目的。

4.3缩短分子筛加温时间,延长分子筛冷吹时间

(1)分子筛加温时间60分钟减为56分钟。

(2)把分子筛冷吹时间118分钟延至122分钟。

措施实施后,查看分子筛运行趋势:冷吹后温度低于30℃,分子筛运行时间由202分钟延至210分钟。

5 改造后效果

经过一年的积极工作,优化操作后效果显著。各方面参数均达到预定目标。基本实现了最初所确定的目标,收到了预期的效果。优化了机组运行工况,深入挖掘了设备潜力,降低了制氧机能耗。实现了机组安全稳定运行,大大提高了经济效益。

6 经济效益

收益计算=活动前后制氧电耗差值×平均产量×天数(5—10月)×24小时

成果收益=(0.483-0.477)×11000×180×24=285120元

成果费用=措施实施费用+材料费用+培训费

=40160+4000+3200=47360元

成果效益=成果收益—成果费用=285120-47360=237760元

作者简介:李红(1979—),女,2007年毕业于中央广播电视大学,本科,工程师。

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