基于CAE仿真的某发动机排气歧管设计研究

2015-03-05 14:05王晓兰王军雷蕾
汽车零部件 2015年2期
关键词:涡轮机压气机增压器

王晓兰,王军,雷蕾

(江淮汽车股份有限公司,安徽 合肥 230022)

0 引言

众所周知,发动机是汽车的核心动力源,其各项性能的优劣往往决定了整车的性能。而发动机的进排气换气过程又直接影响其动力性、经济性以及排放性能[1]。因此,作为排气系统重要组成部分的排气歧管对发动机性能影响非常重要,良好的排气歧管设计对改善发动机性能具有重要意义[2]。

目前排气歧管的设计方法主要分为试验测试和CAE仿真。前者需要较多的试验设备、人员等,且开发周期长、试验费用大;而后者则开发周期短、成本低、准确度高,能够快速完成排气歧管正向开发设计工作,被广泛应用到科学研究和工程项目中[3]。

文中运用CAE仿真软件搭建发动机仿真分析模型,分析比较不同排气歧管方案下的发动机性能,给出最有利于发动机性能的排气歧管连接方式和结构尺寸。

1 技术原理及方案

(1)结构和布置合理的排气歧管可以改善发动机换气过程,降低气缸内的残余废气,提高发动机的动力性、经济性[4]。而排气歧管的设计主要包括布置形式、管道直径、管道长度3个方面。

(2)由于受制于发动机在机舱内的布置空间,文中主要针对两种连接形式的布置方案进行研究。图1为排气歧管各管4-1连接、中置式布置形式,图2为排气歧管各管4-1-1连接、偏置式布置形式。

(3)经多目标优化软件分析并结合供应商生产工艺要求,管道长度为350、175 mm时最优,方案一管道直径进口37 mm、出口32 mm,方案二管道直径41.5 mm。

综上所述,具体方案见表1

表1 排气歧管分析方案

2 仿真分析及结果

2.1 管道长度

(1)两方案对发动机性能影响。从图3、图4不难发现:采用175 mm短管的方案二在发动机转速1500~2500 r/min时扭矩低于采用350 mm长管的方案一,且不能满足设计目标;同时在中高转速工况下,选用方案一的发动机比油耗较方案二更低。

(2)两方案对压气机和涡轮机的影响。从图5可知:方案一和方案二压气机效率和压比水平相当;而图6显示,采用短管的方案二较方案一涡轮机效率下降约1%。

结合两方案对发动机性能和增压器影响的比较,方案一的管道长度更符合要求。

2.2 管道直径

(1)两方案对发动机性能影响。从图7、图8可知:中高转速下方案二的泵气损失较小,因此比油耗更低,发动机经济性更好。

(2)两方案对压气机和涡轮机的影响。从图9可知,两方案压气机效率和压比水平相当;而图10显示:从转速1800 r/min开始,采用短管的方案二较方案一涡轮机效率下降较多,尤其是3000到4000 r/min。

结合两方案对发动机性能和增压器影响的比较,方案一的管道直径更能满足目标。

3 结论

通过文中的仿真分析,得出以下结论:

(1)比较两排气歧管方案对发动机性能以及增压器的影响,方案一的布置形式、管道结构尺寸(直径和长度)更为合理。

(2)结合分析发现排气歧管结构尺寸会对增压器(尤其是涡轮机)效率产生直接影响,因此对排气歧管进行进一步深入研究有着重要意义。

【1】陆家祥.涡轮增压技术[M].北京:机械工业出版社,1999:67-68.

【2】周龙宝.内燃机学[M].北京:机械工业出版社,2003:24-25.

【3】温压军,巩录胜,李云,等.汽油机废气涡轮增压技术探析[J].企业技术开发,2014,33(3):10 -11.

【4】刘永长.内燃机原理[M].武汉:华中科技大学出版社,2001:172-179.

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