魏忠明,魏欣,袁峻,杨所云,白双全,陈井锐
(1.云南省送变电工程公司,昆明 650216;2.湖南大学,长沙 410000;3.云南电网公司昆明供电局,昆明 650000)
GIS 内部结构非常紧凑,其对内部的绝缘要求非常严格。因GIS 的结构及制造工艺问题,当GIS 发生故障时,如何快速准确地对其故障部位进行诊断确定,将直接影响设备的停电范围、时间及维修费用。本文针对一起500 kV GIS 母线内部故障失压情况,通过解体找到了直接原因,针对现有诊断方法中的不足,提出了GIS 设备工艺结构和诊断方法的改进措施。
某500 kV 变电站500 kV GIS Ⅲ组母线母线差动保护动作,与Ⅲ母相连的断路器5312、5322、5341 (4 号主变)、5351 正确跳闸,Ⅲ组母线失压,继电保护正确动作。如图1 是电压互感器、电流互感器信号采取位置。
图1 电压互感器、电流互感器信号采取位置
解体方法:通过压缩波纹管200 mm 将主母线平面接触导体拆下。为了防止伸缩节波纹管往下坠,必须用临时支撑支着分离后的波纹伸缩节管。拆除母线单元过程中,要搭设临时支撑架,以防止拆除过程中母线筒下坠或偏移。
500 kV Ⅲ段母线MB3-8B3 支柱绝缘子在制造过程中留下粘接不良的缺陷后,由于运输中受力导致产生的间隙,在长期运行局部放电作用下,最终支柱绝缘子内部贯穿性放电,并引发爆炸,导致Ⅲ段母线失压。
问题1:两气室共用一表监测
534 13 隔离开关B 相的MB3-3B 气室与Ⅲ组母线MB3-8B 气室,是用止气盆式绝缘子隔断而形成的两个独立气室,但现场却通过一根小管将两个气室连通,共用一个阀门控制,引下后使用一个SF6密度继电器同时监测两个气室。这种安装方式,失去了两个独立气室间的止气盆式绝缘子的存在意义。故障时,肯定会扩大设备的检修范围。
改进措施:根据SF6气体设备设计及反措规定要求,将其改造成一气室一表监测。
问题2:GIS 伸缩节波纹管的数量及设置待优化
该套GIS 伸缩节波纹管的数量及设置,未充分考虑检修便利性。造成未发生击穿的另外两段GIS 母线筒也需要配合停电检修,扩大了检修的范围。
改进措施:签订技术协议时,应从检修的角度,在适当位置增设工艺波纹管。
问题3:未设置设备状态观察窗
据统计,GIS 故障多发生在绝缘件、导体连接及开关触头处。由于检查方法单一,检修效率较低。
改进措施:需在适当位置设置设备状态观察窗,以便于观察开关动静触头接触情况及故障查找,缩短检修时间。
问题4:优化主母线垂直布置安装方式
该套GIS 三相主母线呈垂直布置方式,此次故障相B 相位于顶部,尚可检修。但A、C 相一旦出故障,将加大检修难度。势必会引发扩大检修范围、延长检修时间等后遗症。
改进措施:在产品设计阶段,应优化三相主母线与分支母线连接布置方式。如:三相主母线呈水平布置或“品”字形布置或三相主母线呈楼梯形斜向垂直布置等。
问题5:优化断路器布置方式
该套GIS 断路器与主母线呈平行布置方式,一旦中相(或内侧)断路器出故障,将带来加大检修难度、扩大检修范围及延长检修时间等问题。
改进措施:在产品设计阶段,应优化断路器布置方式。如:断路器与三相主母线呈垂直布置方式。检修时,便于断路器进出。
1)该套GIS 由于结构原因,导致只能采取伸缩节波纹管和母线整体拆除的方法。现场必须反复调整吊点(始终找不到重心点),加大了设备安全风险,延长了检修时间。建议拆除前,厂家应提供整体拆除设备重心点位置、重量等参数。
2)在日常维护中,建议采用UHF 测量法,定期对GIS 设备盆式绝缘子法兰及支柱绝缘子进行局放试验。
3)为进一步提高GIS 绝缘件质量可信度,检测试验做出明确要求,延长局放试验时间:由10 分钟延长到30 分钟;用X 射线探伤等试验手段,全检支柱绝缘子;按比例抽检其抗弯、抗压等强度试验。
经事故检修后的500 kV 草铺扩变电站Ⅲ组母线已安全运行于电网。文中从安装和检修的角度,对暴露的问题及仍然存在的隐患,提出了一些看法和建议,以期与同行们共享的同时,能提高产品质量和设备安全运行水平。
[1]云南省送变电工程公司.500 kV 草铺变电站500 kV Ⅲ母GIS 现场拆解三大措施[Z].昆明,2014,5.
[2]云南省送变电工程公司.500 kV 草铺变电站500 kV Ⅲ母GIS 现场恢复三大措施[Z].昆明,2014,5.
[3]中华人民共和国住房和城乡建设部.电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GB501 47-2010) [S].北京,2010,12.