金兰水库一级电站增效技改可行性分析

2015-02-23 09:48周尚伟
小水电 2015年3期
关键词:金兰水轮机发电量

周尚伟

(金兰水库管理处,浙江金华321061)

金兰水库一级电站增效技改可行性分析

周尚伟

(金兰水库管理处,浙江金华321061)

1 概 述

金兰水库位于浙江省金华市婺城区琅琊镇大岩自然村的白沙溪上,距金华市26km。水库集雨面积274km2,其中上游沙畈水库集雨面积为131km2。金兰水库总库容9182万m3,正常蓄水位120.19m(黄海高程,下同),死水位94.19m,校核洪水位(P=0.01%)125.49m,设计洪水位(P=1%)123.29m,是1座以防洪、灌溉、供水为主,结合发电等综合利用的重要中型水库。利用灌溉用水,在水库副坝下游建了1座坝后式水电站——金兰水库一级水电站,电站厂房内安装3台HLA55l—LH—132型立轴混流式水轮机和3台SF1800—20/2520型立轴水轮发电机,装机容量为3× 1800kW,设计多年平均发电量1168万kW・h,实际多年平均发电量1073.2万kW・h,设备实际年利用小时1987h,额定水头22.0m,单机额定流量9.66m3/s。2006年11月开始对主坝、副坝、泄洪建筑物、输水隧洞、金属结构等除险加固施工,2010年4月通过金兰水库除险加固工程竣工验收。

2 存在的问题

金兰水库一级电站工程建设由于受当时经济、社会条件的限制,施工不规范,工程质量监督不严,电站存在先天性不足。虽然水库管理处对电站的设备进行了多次局部技改,现电站仍然存在发电机绝缘老化严重、水轮机转轮空蚀严重、其他机械设备有不同程度的磨损、电气设备性能落后、绝缘老化、电站自动化程度不高、机组综合效率低等问题,严重影响电站的经济效益和安全运行。根椐水利部颁发的《农村水电站安全管理分类及年检的办法》(水电[2006]146号文件)中的关于水电站安全管理分类标准,金兰水库一级电站由于设备完好率和自动化程度低,只能达到B类水电站的标准。

3 增效技改的可行性分析

金兰水库一级电站原装机容量3×1800kW,设计多年平均发电量1168万kW・h,效率78%,2004—2013年电站年平均发电量1073.2万kW・h,实际效率只有71%。如电站装机容量仍为3× 1800kW,通过改造,提高机组效率和水资源的利用率也能达到增效的目的。如转轮选用效率高、过流能力大、抗空蚀能力强,流道与原转轮相同的HLA551C—LH—132型水轮机,其额定出力为1875kW,额定转速为300r/min,额定点效率为90.7%;而SF1800—20/2520型水轮发电机额定容量为2250kVA,额定功率为1800kW,额定电压为3.15kV,效率为96.0%。这样一来,机组综合效率可提高到87%,则电站年平均发电量可达1300万kW・h,比2004—2013年实际年平均发电量1073.2万kW・h增加227万kW・h,增加比例为21.1%。

3.1 选用新机型应先对水量、输水洞流量等进行复核

电站水库年径流总量为3.18亿m3,金华市城区工业、生活年供水量为6000万m3,可用发电、灌溉的年均水量为2.576亿m3;改造后发电量为1300万kW・h,需水量为2.51亿m3,水量能满足增发电量要求。

发电输水隧洞洞身长76m,渐变段长4m,共80m,渐变段由大圆直径3.5m渐变为小圆直径3.3m接洞身,隧洞桩号0+76.19、0+67.17、0+58.15处分别接1~3号机支洞,支洞长分别为7.7、14.6、21.5m,洞径2.4m。经复核计算,引水系统水头损失为0.69m,隧洞及支洞流速分别为2.99m/s和2.12m/s,属经济流速范围,引水建筑

厂房及升压站建筑物结构尺寸能满足技术改造要求。增效改造水轮发电机组台数、主变压器台数不变,控制保护采用微机自动化装置,厂房及升压站等原有建筑物结构及尺寸都能满足要求。

为了节省投资,缩短工期,金兰水库一级电站增效技术改造范围可定为:

·水轮发电机组更换,新机组与原主机的基本尺寸基本相同;原埋设部件不拆除,仍保留使用。

·调速器、进水阀等设备更换。

·厂房内的行车保留使用,要求设备供应商1800kW机组的最重件的吊运重量不超过现行车起重量10t。

·电站原油、气、水管路明敷部分予以更换。

·在保证设备布置合理、运行维护方便的前提下,尽量减少土建工程量。

·电气一次设备全部更新,电气二次控制保护系统采用计算机技术。

·水轮机进水阀两侧的压力钢管进行更换,厂房进行装饰处理,其他主要水工建筑物维持现状。3.2 工程投资估算

电站厂房现屋面为木结构坡屋架,因建设年代久远,屋面已有多处损坏,防水材料老化,雨水渗漏比较严重,技改时需进行改造。墙面进行粉刷,建筑工程估算投资为35万元;水工主要建筑物维持现状,水轮机蜗壳、座环、尾水管三大埋设部件保留使用;厂房及升压站布置方式不变,原主接线方案不作改动,仍采用三机一变扩大单元接线,电气设备全部更新。机电设备及安装工程估算需1 100万元,临时工程10万元,独立费用210万元,基本预备费65万元。本工程总投资1420万元。

3.3 各项评价指标

改造前2004—2013年电站实际年平均发电量1073.2万kW・h,改造后多年平均发电量为1300万kW・h,改造后新增发电量比原平均发电量增加21.1%≥20%。

单位千瓦投资:1420万元/0.54万kW=2630元/kW≤6000元/kW。

新增电量成本:1420万元/227万kW・h=6.26元/kW・h≤7元/kW・h。

4 结 语

根据对水库可用水量计算结果、输水洞调节保证复核计算结果、发电机组综合效率计算结果及增效技术改造工程投资估算,认为金兰水库一级电站增效技术改造是可行的。通过改造能提高电站综合能效和安全性能、增强发电能力、提高电站自动化水平、改善生产环境。

责任编辑 吴 昊

2015-03-16

周尚伟(1968-),男,工程师,主要从事水电站管理工作。E_mail:zsw800@163.com物能满足输送流量要求。

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