大庆油田采油三厂
萨北开发区聚驱注水系统的优化
张春雷
大庆油田采油三厂
萨北开发区的北过及北三区1~3排聚驱区块注水系统采用的是1座注水站为2~3座注入站供高压稀释用水的系统工艺流程。由于受到开发部门对稀释水量的调整、高压管网连通性差等因素影响,造成注水泵的实际运行能力远大于下游注入站的需求。通过采取注水泵优化调整、注水泵减级、系统联网运行等措施,先后调整2座注水站注水泵运行、2台注水泵减级,并通过注水站间联网停运2台注水泵,取得了4座注水站共计年节约清水330.11×104m3、年节约电量1785×104kW·h的良好效果。
萨北开发区;聚驱注水;注水泵;优化调整;减级;联网运行
萨北开发区的北过及北三区1~3排聚驱区块始建于2010年,采用分区块逐年建设方式,并于2013年陆续投产,共建设注入井395口,其中东区建设4座注入站辖197口注入井,西区建设5座注入站辖198口注入井。扩建聚驱注水站4座,分别为东区供水的聚北五注水站和聚北十注水站,西区供水的聚北六注水站和聚北十九注水站。采用注水站直接给各注入站供水的分区块不联网的单站注水工艺。
考虑到区块开发建设的实际情况,以及聚驱开发具有极强的阶段性特点,注水系统采用了1座注水站为2~3座注入站供高压稀释用水的系统工艺流程。由于受到开发部门对稀释水量的调整、高压管网连通性差等因素影响,造成注水泵的实际运行能力远大于下游注入站的需求。其中东区聚北十注水站泵出水量7405m3/d,较需求高39.1%,聚北五注水站泵出水量7520m3/d,较需求高25.1%;西区聚北十九注水站出水量6902m3/d,较需求高49%,聚北六注水站泵出水量7444m3/d,较需求高46.88%。为了保证下游注入站及单井不超配注注水,并保证注水泵的安全平稳运行,只能将多余的清水通过注水站内的聚驱—水驱高压连通管道外输至水驱注水管网,这样就造成极大的清水浪费,以及由于控制注水泵出口水量带来的泵水单耗大幅上升。
根据现场已建设施及系统运行具体参数,结合注水泵的曲线特性,有针对性地制定了4座聚驱注水站的优化调整措施。
(1)针对聚北十、聚北六注水站的注水泵优化调整。聚北十和聚北六注水站现场运行的水量输差分别为39.1%和46.88%,严重超出运行的D300注水泵的经济运行合理区间。考虑到2座注水站站内都设有小排量的水驱注水泵,因此通过建设水聚驱高压连通设施来利用水驱小排量注水泵为聚驱供高压水,实现了用2台D155注水泵代替2台D300注水泵的运行。
(2)针对聚北五、聚北十九注水站的注水泵减级。聚北五注水站的运行输差为25.1%,考虑到系统运行水量及压力需求,对D300注水泵减1级。聚北十九注水站的输差为49%,由于该站已建注水泵最小排量为250m3/h,无法进行注水泵的调整,因此只能对运行能力最小的注水泵进行减级,通过拟合现场生产数据及注水泵曲线,对D250注水泵减2级。
(3)制定并实施注水站的联网运行。聚北五与聚北十注水站共同为东区供水,且开发阶段同步,目前生产井总配注10425m3/d、总实注9134m3/d。萨北开发区已建D300注水泵的实际排量最高达到11000m3/d,因此可由1台D300注水泵为整个东块供水,通过2座注水站的联网运行停运1台D300注水泵。聚北六与聚北十九注水站生产井总配注8430m3/d、总实注8176m3/d,同样可实施2座注水站联网运行并停运1台D300注水泵。
通过采取注水泵优化调整、注水泵减级、系统联网运行等措施,先后调整2座注水站注水泵运行、2台注水泵减级,并通过注水站间联网停运2台注水泵,取得了4座注水站共计年节约清水330.11×104m3、年节约电量1785×104kW·h的良好效果。
(1)如果2座注水站阶段性供水水质长时间一致,且已建注水泵能够进行梯级配备,在2座注水站相距较近的情况下应考虑注水站的联网运行。
(2)在无法实施注水站联网运行时,如注水泵与所辖注入井水量、压力匹配性差的时间持续较长,可以对注水泵更换,实现泵的梯级配备,提高注水站适应性。
(3)如果注水站所辖区块水量压力波动频繁,在不具备梯级配备的条件下,可采用注水泵减级运行,降低注水站的总能耗。
(栏目主持张秀丽)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.6.013