王 强,朱纪庆
(上海电气电站设备有限公司上海电站辅机厂,上海200090)
一体化除氧器性能研究
王 强,朱纪庆
(上海电气电站设备有限公司上海电站辅机厂,上海200090)
目前,市场上主流的除氧器型式是一体化除氧器。通过试验,模拟了一体化除氧器的除氧过程,研究水下加热装置、给水含氧量、给水过冷度、给水流量对一体化除氧器除氧性能的影响。
除氧器;一体化;含氧量;加热;装置;给水;过冷度;流量
一体化除氧器集除氧与储水于一身,是火电和核电机组中处理给水的关键设备,其除氧效果的优劣,直接影响着机组的安全运行。现以一体化除氧器为研究对象,对一体化除氧器的工作原理和结构特点,以及影响其除氧性能的主要因素进行了分析,通过一体化除氧器试验系统,对影响除氧性能的各项因素进行了研究。
一体化除氧器的除氧效果,主要与除氧器雾化喷嘴、给水温度、工作压力、负荷、给水含氧量、水下加热方式等因素有关。
通过试验,模拟了一体化除氧器的除氧过程。在试验过程中,给水从除氧器顶部的弹簧喷嘴喷入,并被雾化。加热蒸汽通过水下加热装置,从除氧器的水空间送入,对给水进行加热,实现对给水的除氧。试验中,利用蒸汽作为水下加热热源,在给定的给水流量下,通过2种不同结构的水下蒸汽加热装置,试验研究了给水过冷度、给水含氧量等参数的变化,寻找影响一体化除氧器除氧性能的规律。
除氧器筒体为卧式圆筒形容器,如图1所示。筒体的直段长度为3 000 mm,直径为2 400 mm。在除氧器顶部布置有给水入口、蒸汽与热水入口、排气孔、压力测量孔及温度测量孔。取样口编号为1~4,T1~T4分别代表1~4号取样口水舱内除氧水含氧量及温度测点,T5代表喷嘴雾化空间内的温度测点。
图1 除氧器筒体及取样口布置
除氧器的内部结构,如图2所示。除氧器的顶部为水室,水室底部安装有额定流量为13.5 t/h的弹簧喷嘴,给水通过喷嘴雾化后进行初步除氧。喷嘴下方为雾化空间,雾化空间之下是除氧器的水空间,水空间内安装了水下加热装置。为了研究除氧器中除氧水沿流程的含氧量及与温度变化,结合试验实际情况,在水空间内,设置了3块隔板,将水空间分割为4个水舱,如图3所示。除氧器的除氧水出口,位于除氧器内除氧水流程的末端,即4号水舱。
图2 除氧器的内部结构
图3 除氧器内部水舱的布置图
在水下加热装置中,试验时选用了2种不同结构的喷管。喷管的管径、孔径与孔间距等参数,如表1所示。喷管的结构示意图,如图4所示。
表1 喷管结构参数表
图4 喷管的结构示意图
进行水下蒸汽加热除氧试验时,设定了各项参数及试验装置。
(1)除氧器内参数:压力约0.4 MPa(饱和温度约为143.6℃);水位0.8 m。
(2)给水参数:雾化装置为2个弹簧喷嘴,流量约27 t/h;给水过冷度分别为30℃、50℃;给水含氧量分别为50μg/L、200μg/L、760μg/L。
(3)加热蒸汽参数:压力约为0.7 MPa;温度约170℃。
(4)水下加热装置喷管:1号喷管、2号喷管。
为使试验结果更好地反映一体化除氧器的实际运行情况,试验中,给水经喷嘴喷入除氧器经除氧后排出除氧器所需时间,应与除氧器实际运行所需时间一致。基于此原则,并结合试验实际情况,经计算后,确定试验过程中除氧器筒内水位维持在0.8 m左右较为合适。
(1)水下加热蒸汽的参数
在试验中,通过调节锅炉分汽缸出口处的阀门,控制蒸汽的压力,采用调节阀自动或手动控制蒸汽的流量。当加热蒸汽经喷管进入除氧器水空间时,加热蒸汽与除氧水进行热交换,加热蒸汽会发生凝结和放热现象。除氧水吸收热后,部分除氧水产生汽化,汽化后蒸汽穿过水层进入除氧器的汽空间,继续对给水进行加热。当加热蒸汽流量较大时,可能有部分加热蒸汽直接穿过水层进入汽空间。
确定水下蒸汽的流量,计算方法为:
式(1)中:Qw为给水吸收的总热量,kJ;Qv为水下加热蒸汽放出的热量,kJ;hd为除氧水的比焓,kJ/kg;hv为蒸汽的比焓,kJ/kg;hw为给水的比焓,kJ/kg;Gv为蒸汽流量,t/h;Gw为给水的流量,t/h。
Gw可由流量计测得,hw、hd、hv可根据其温度查水蒸气热力性质表得到,由此可算出水下蒸汽加热所需的流量Gv。
(2)给水含氧量
试验中,采用除氧水回水与自来水以不同比例混合的方法,调节给水的含氧量,根据质量守恒原理,计算所需自来水的混入量,计算方法为:
式(5)~式(7)中:Ow为给水含氧量,μg/L;Obw为除氧水含氧量,μg/L;Otw为自来水含氧量,μg/L;Gbw为除氧水回水流量,t/h;Gtw为自来水流量,t/h。
Gw、Obw、Otw可由仪表测量得到,在给水流量不变的条件下,调节除氧水回水和自来水的流量,使其比例发生变化,达到对给水含氧量进行调节的目的。
(3)给水温度
将除氧水的回水通过冷却器降温后,再与自来水混合。通过调节冷却器流量的大小,控制给水的温度,达到试验工况的要求。除氧水回水与自来水混合前温度Gw计算方法:
由式(8)可得:
式(8)中:hbc为除氧水回水被冷却后的比焓,kJ/kg;htw为自来水的比焓,kJ/kg;
Gw、Obc、Otw等参数,在确定给水的含氧量后,即可获得;htw、hw可根据给水温度,查水的热力性质表得到,由此,可以算出hbc。再依据水的热力性质表,就可得出除氧水回水冷却后的温度,通过调节冷却水量,实现除氧水回水温度的调节,使得给水温度达到试验工况的要求。
6.1 加热给水的性能分析
除氧器运行时,对于不同的给水过冷度,需有足够的性能将其加热至饱和状态,才有利于给水的除氧。为研究一体化除氧器对给水加热的能力,当给水流量一定时,通过试验,研究一体化除氧器对于不同给水过冷度的加热能力。当水下蒸汽加热装置分别采用1号、2号喷管,给水流量约为27t/h,给水过冷度为30℃与50℃时,一体化除氧器筒内温度分布情况,如表2所示。
从表2可知,该一体化除氧器对给水的加热性能良好。对于2种不同的水下蒸汽加热装置,当给水流量为27 t/h、给水过冷度分别为30℃与50℃时,给水均能被除氧器内蒸汽加热至除氧器内压力相应的饱和温度。除氧器的给水被弹簧喷嘴雾化后,给水的受热表面积增加,随后被雾化空间内的蒸汽充分加热,达到了饱和温度,满足初步的除氧要求。除氧器内各水舱的除氧水温度,均达到了饱和温度,在水下加热蒸汽的扰动下,进行了深度除氧。
6.2 给水含氧量对除氧性能的影响
对于2种不同结构的水下蒸汽加热装置,当给水流量为27 t/h、给水过冷度30℃与50℃时,不同给水含氧量对一体化除氧器除氧性能影响曲线,如图5所示。
表2 除氧器筒内温度分布情况
图5 除氧性能的影响曲线
通过试验,从几个方面分析了试验结果。
(1)当利用水下蒸汽进行加热时,在相同的给水过冷度、给水流量下,除氧水的含氧量随着除氧器给水含氧量的增加而增加。尽管给水的流量不变,但进入除氧器内的氧气总量在增加,使得除氧器内传质的负荷增大。当给水含氧量增大时,除氧器内蒸汽与除氧水之间的氧传递的平衡被破坏,此时进入除氧器内的氧量大于排气的排出氧量,使得除氧器内蒸汽中氧气浓度上升,蒸汽中氧气的分压力上升,会直接导致除氧水中氧浓度的上升。随着除氧器的持续运行,进入除氧器的氧量将与排气的排出氧量达到新的平衡,将除氧水向汽空间产生氧传递的平衡浓度,保持在一个较高的水平。此时,蒸汽中的氧浓度将维持在一个较高水平,也使除氧水的氧浓度维持在较高的水平。
(2)试验中发现,除氧器1号水舱内的除氧水含氧量较高,沿除氧水流程(依次流经2号、3号、4号水舱),除氧水的含氧量依次递减,在4号水舱内除氧水的含氧量达到最小值。这是因为除氧器的给水,经弹簧喷嘴雾化并初步除氧后,首先落入1号水舱,1号水舱的除氧负荷较大,且除氧时间不够充分,但随着除氧水依次经过2号、3号、4号水舱,传热及传质不断加深,除氧水中剩余的溶氧不断被析出,使得除氧水的含氧量不断下降,完成了对给水的深度除氧。
(3)当除氧器的给水含氧量从50μg/L升至760μg/L,4号水舱内除氧水的含氧量增至7μg/L以上。当给水含氧量约为200μg/L时,分别采用了2种不同结构的水下加热装置,4号水舱内除氧水的含氧量仍低于7μg/L。此时,除氧器的出水满足《火力发电厂及蒸汽动力设备水汽质量》(GB/ T12145-2008)对锅炉给水含氧量的要求。
6.3 给水过冷度对除氧性能的影响
分别采用2种不同结构的水下蒸汽加热装置、给水流量为27 t/h,在不同的给水含氧量条件下,分析给水过冷度对一体化除氧器除氧性能的影响,给水过冷度对除氧性能的影响曲线,如图6所示。
图6 给水过冷度对除氧性能的影响曲线
分析试验结果可知,在给水含氧量、给水流量、水下加热装置一定时,给水过冷度较大,除氧器内除氧水的含氧量较低。当给水含氧量较小时,给水过冷度对除氧水含氧量的影响并不明显,但随着给水含氧量不断增大,给水过冷度对除氧水含氧量的影响就越大。这是因为当给水过冷度较大时,加热给水所需的蒸汽量也较大,大量蒸汽从喷管喷入除氧器水空间时,对除氧水扰动更加剧烈,使传热传质更加强烈,有利于除氧水中溶氧的析出。
6.4 给水流量对除氧性能的影响
当进行水下蒸汽加热、给水过冷度为30℃、给水含氧量不同时,给水流量分别为13.5 t/h(单喷嘴)和27 t/h(2个喷嘴),分析给水流量对除氧器性能的影响,给水流量对除氧器性能的影响曲线,如图7所示。
图7 给水流量对除氧器性能的影响曲线
由试验结果可知,利用相同的水下加热装置,在给水过冷度、给水含氧量给定的情况下,当给水流量为13.5 t/h时,舱内除氧水的含氧量比给水流量为27 t/h时的含氧量低,当给水流量增大,而除氧器内的水位不变,除氧水在除氧器内停留的时间为给水流量为27 t/h时的两倍,除氧水在除氧器筒体内停留的时间更长,使除氧水中溶氧的析出更加彻底,提高了除氧效果。单喷嘴的雾化效果要优于2个喷嘴的雾化效果,会略微影响除氧的效果。
(1)本项目研究的一体化除氧器对给水的加热性能良好。利用2种水下加热装置,在给水流量为27 t/h、给水过冷度为30℃与50℃的工况下,给水均能被蒸汽加热至与除氧器压力相对应的饱和温度。除氧器的给水被弹簧喷嘴雾化后,给水的受热表面积增加,随后被雾化空间内的蒸汽充分加热,达到了饱和温度,满足了初步除氧的要求。
(2)本项目研究的一体化除氧器除氧性能良好。采用2种不同结构的水下蒸汽加热装置,当加热方式为水下蒸汽加热、给水流量为27 t/h、给水过冷度为30℃与50℃时,给水的含氧量约为200μg/L,经除氧器处理后,出水的含氧量低于7μg/L。给水过冷度较大时,除氧的效果更好,但过冷度的差异对除氧效果的影响并不明显。
(3)当减小给水流量时,除氧器内除氧水的含氧量比给水流量大时要更低,这是因为除氧水在除氧器内停留的时间比较长,使水中溶氧被充分析出,除氧的效果更好。
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Performance Research of Integral&Integrated Deaerator
WANG Qiang,ZHU Ji-qing
(Shanghai Power Station Auxiliary Equipment Plant,Shanghai Electric Power Generation Equip.Co.,Ltd.,Shanghai,200090,China)
The integral&integrated deaerator is the mainstream type on theexisting market.This article describes the analogue of the deaerating process by the experiment.It also studies how the bubbling tubes,feed-water oxygen content,feed-water supercooling degree and feed-water flow affects the properties of oxygen removal.
deaerator;integration;oxygen content;heating;device;feed-water;supercooling degree;flow
TK264.1+1
:A
1672-0210(2015)01-0017-06
2014-12-12
王强(1981-),男,本科,工程师,毕业于上海工程技术大学,现从事压力容器的设计工作。