田 颖,韩 琳,郭立苏
(四平昊华化工有限公司,吉林 四平136001)
晶闸管整流装置以其稳流精度好、整流效率高、操作简便等优点得到广泛应用。整流装置在整个离子膜烧碱生产工艺中起着举足轻重的作用。为了保证高效、安全、可靠的供电,必须采用成熟可靠的控制技术,整流装置给电解槽平稳可靠供电是实现安全经济生产的关键之一。
四平昊华化工有限公司20 万t/a 离子膜烧碱项目2008 年10 月投产以来,整流设备方面出了许多问题,都已得到及时有效的解决,现将整流装置安全运行及故障原因进行分析,并提出了解决措施与大家共同探讨。
公司20 万t/a 离子膜烧碱项目可控硅整流装置采用的是九江整流器厂生产的8 套KHS-2×7.5 kA/565 V 整流机组,其接线方式为三相桥式同相逆并联,单柜12 脉波,两套机组组成等效48 脉波,晶闸管的冷却方式为纯水冷却。
整流机组的技术参数保护选择为整流柜二次保护设有换向过电压、操作过电压、桥臂过热、水压低、水温高等保护功能。
整流控制柜的技术特点:整流控制柜主要功能由机组稳流控制系统JM810 数控器和机组PLC 触摸屏控制系统两部组成。每套整流机组配置1 台就地控制柜与整流柜一起安装在变压器室。每台控制柜上安装1 台PLC 触摸屏实施就地监控,采集整流装置辅机系统的数据,通过PLC 触摸屏上传至后台计算机,从而实现远方控制。
JM810 数控器是一种具有全数字晶闸管稳流调节控制的系统化功能模块[1]。 内设脉冲触发功能、LCD 显示、能实现可编程辑功能、自动化参数测量、故障智能分析及网络通讯等功能,集数字化、智能化、系统化、网络化于一身。由它完成晶闸管整流控制的全部调节和控制保护功能,并允许构建完全的数化双通道热备用系统,发生故障0 秒钟自动切换。
整流变压器机组: 广西柳州特种变压器ZHSFPT-16000∕66,额定容量16 000 kVA。
直流传感器: 武汉市新华仪表电器厂生产的HLZ-B,10 kA。
直流大电流刀开关:西安恒力电器设备制造有限公司生产的HD16Ⅱ型-25 kA。
该公司20 万t/a离子膜整流装置高压部分采用66 kV 两路进线,分别为整流甲线和整流乙线,整流甲线带1#、2#整流变压器,整流乙线带3#、4#整流变压器,中间设有联络,当整流甲线出现故障需要检修,联系昊华变电站合7250 断路器,再将整流所联络开关合上整流乙线可以带全部负荷,同样整流乙线也可以带全部负荷。
整流装置采用“一拖二”方式运行(1 台变压器带2 台整流柜)2 台整流柜共用一套纯水冷却器。装置投入运行至今总体运行状况良好,各项指标均达到了工艺要求,性能稳定。特别是稳流方面,可控硅整流通过有载调压开关粗调的同时, 还可以进行可控硅的细调,稳流效果非常好,达到了稳流精度的要求。操作员精心控制导通角,使功率因数达到0.92 以上,变流效率高于97%,所有数据均满足装置设计要求。
2011 年该公司开展节能降耗压费活动,各工段根据自己的实际情况制定出有效的节能措施和方案,考虑整流设备的特点只能从辅助设备上节能降耗[2],主要的辅助设备就是油风冷却器,4 台整流变各用1 套油风冷却器,每套冷却器分别由3 组风机和油泵组成,单机组冷却功率6 kW。公司执行的电价为平值0.480 1 元/kW·h、峰值0.720 2 元/kW·h、谷值0.240 1 元/kW·h,为了有效地节约电能,整流工段制定了冷却器节能具体实施方法,并规定了峰、平谷值电价时间,即7:30—11:30、17:00—21:00 为峰值电价时间;5:00—7:30、11:30—17:00、21:00—22:00 为平值电价时间;22:00—5:00 为谷值电价时间。
例如:1#整流变压器带A 槽、B 槽的运行电流均为12 kA,电压500 V 左右,1#整流变压器温度控制在55 ℃以内。
22:00—5:00 谷值将1#整流变压器3 组风机全开,整变温度降到最低大约35 ℃左右。
5:00—7:30 平值变压开2 组风机,整变温度大约上升到40 ℃左右。
7:30—11:30 峰值变压开1 组风机到11:30 整变温度会上升到55 ℃左右。
11:30—17:00 平值根据整变温度可以开2 组风机,也可以开3 组将整变温度降到40 ℃左右。
17:00—21:00 峰值开1 组分机就可以。
21:00—22:00 平值开2 组分机就能满足运行要求。
通过不断的摸索合理开启油风冷却器风机,同时配合峰、平、谷电价时间,每台整流变压器每天可以少运行1 组风机约10 h,每天节电60 kW·h,每年节电约21 900 kW·h,4 套装置共节电约87 600 kW·h,按平值电价计算,此项措施每年可节约大概42 056.76 元电费。
在2012 年入夏天气炎热时,4 台整流变压器温度持续较高,中午时,每台变压器油风冷却器3 组冷却风机全开也不能使变压器的温度降低,如果以这种状况渡夏,变压器安全运行无法保证。通过现场详细查看油风冷却器运行电流、油路系统、风机风量各相关参数,未发现异常,最后注意到油风冷却器散热片的片与片缝隙中有很多灰尘和污垢,起初组织员工用刷子清理散热片,清理结束后变压器的温度有所改善但是不明显。通过观察发现,散热片里的灰尘一部分不能完全清理干净,反而进入到缝隙里面了。
经过反复研究,决定用高压水枪清洗试试,首先关闭风机、油泵电源,接线盒做好防水措施,员工佩戴好劳动保护(绝缘靴、绝缘手套、安全帽),在保证安全距离的条件下冲洗散热片,冲洗的过程中能看到灰尘和污垢从散热片的底部不断流出, 冲洗到污水变成清水后污垢基本清洗干净, 此时散热片焕然一新, 通过这种方法清洗变压器的温度明显降低, 中午的时候每台变压器开2 组风机就能满足运行要求, 这样每台变压器就能减少一组冷却风机,一组冷却风机的功率8.5 kW,共4 组34 kW,此项措施可年节电约297 840 kW·h。
以上2 项节能降耗措施的执行已取得了一定的经济效益。
2009 年6 月16 日由于工艺原因造成A、B 槽跳闸,这2 台电解槽都是由1#变压器供电,跳闸前A、B 槽的电流均为11.0 kA,电压491 V 左右。工艺恢复正常后报警信号解除要求送电,按照操作顺序:
(1)将变压器有载调压调到26 档;(2)送极化电流100 A;(3)A 槽合A 柜脉冲、和B 柜脉冲;(4)电流调节细调一次50 A。
A 槽电流平稳送到6.0 kA,此时有载调压开关档位在22 档。工艺要求B 槽送电,当极化电流送完,将B 槽脉冲合上后,电流直接冲到4.0 kA,导通角上限120 ℃。B 槽的电流不能调节,为避免电解槽造成损伤,要求将电流降到零,但此时B 槽电流不能操作。针对这一问题选了2 个方案,(1)在B 槽操作界面上调节有载调压开关,如果导通角变化就可以调节电流;(2)如果第一方案不行按下跳闸按钮跳高压A、B 槽同时跳闸,这样也可能对A 槽有损伤。经研究选用第一个方案,将B 槽的电流降到零,工艺处理后正常送电。通过分析得出的结论是如遇突然跳闸,必须将数控器的电源关闭重启,避免记忆存储的事件再次发生。
2012 年7 月6 日晚18:50 左右雷雨交加,接到值班长电话说F 槽跳闸,极化电流未能投入工作。现场通过查询跳闸记录和电流曲线获得以下数据。
(1)跳闸前电流为10 kA 跳闸时整流电脑显示电流为6 kA,电压206 V,工艺显示电流电压为零,极化未能投入工作;
(2)查看综保电脑,3#变压器3 分支,3 分支交流电流为零;
(3)检查F 槽数控器,数控器显示A(5、89 kA),B(5、89 kA)导通角118.9;
(4)检查F 槽极化柜仍是热备状态,未能正常投入工作。
(5)初步判断是由于打雷造成F 槽数控器和PLC 死机,F 直流电流过流。
处理方法:将F 槽数控器电源关闭重启,极化自动投入工作。如果不能投入,打到近投、手动投极化电流。检查设备一切正常后,把数控器主备调好重启后准备送电,雷雨天气导通角控制到下限100°左右尽可能减少类似事件发生。
2012 年8 月16 日上午9:30 左右,控制室的照明灯突然闪断一下,接着整流装置发出报警,经检查8 台电解槽全部跳闸。极化电流自动投入工作,在整流后台电脑上显示4 台纯水水泵停止工作,整流器自动封锁脉冲,工艺故障封锁脉冲同一时间报警。调度通知是动力电波动造成跳闸。处理方法:将水泵启动,数控器重启,有载调压开关调到26 档准备送电。但是由于这次跳闸发现了一个问题,如果动力电是瞬间波动,其他设备没有停止工作,只有水泵停止工作了,值班员到现场启动水泵需要20 min 以上,这样就会造成系统跳闸,技术人员将纯水水泵加装了延时自启功能,避免了以后类似情况的发生,大大提高了整流系统的运行可靠性。
氯碱整流自动化控制是一个不断完善和不断发展的系统,关系到生产的各个环节,希望设备厂家针对不同的客户需求,不断研发出安全可靠的控制系统。
[1]刘海斌,唐洪发.大功率晶闸管整流装置在电解行业的优势.2011全国电解整流技术应用研讨会论文集,2011.4-7.
[2]池 宁.整流所节能降耗措施.2011全国电解整流技术应用研讨会论文集.2011.100-101.
[3]单海山.浅谈我公司电解槽整流的运行情况及总结.2011全国电解整流技术应用研讨会论文集.2011.135-136.