空压机变频调速节能改造

2015-01-27 02:15戴宏伟司旋坤陈秀芹王延敏
中国设备工程 2015年7期

戴宏伟 司旋坤 陈秀芹 王延敏

(1.河南格瑞特科技有限公司,河南 郑州 450001;2.河南有色汇源铝业有限公司,河南 鲁山 467300)

一、改造项目概况

某矿有两台90kW螺杆空压机,一备一用,为井下气动设备供气,系统工作压力为0.6~0.78MPa。空压机额定供风量远大于井下用风量,空压机带载运行和空载运行之间有一定时间间隔,考虑到企业节能降耗的需要,决定对空压机电机实施变频器调速改造。

二、改造前运行状态分析

空压机有两种工作状态:加载和空载。通过空压机控制柜面板设置空压机加载、空载压力,根据实际需要系统压力设置为0.6~0.78MPa。空压机启动,带载运行一段时间后,当系统压力升至大于0.78MPa时,空压机自动关闭进气口阀门,电机进入自动空载运行状态,此时电机实际运行电流为72A。当井下用风一段时间后,系统压力降低到小于0.6MPa时,进气口阀门打开,电机自动投入带载运行,此时实际运行电流162 A。空压机以上工作流程循环往复,直至手动停机。考虑到空压机带载运行并未达到满负荷,以及空载时更好的节能,完全可以把电机停掉。综合分析后,决定改装变频调速器控制空压机电机的运行,以实现节能耗的目的。

三、最初改造实施方案

根据空压机运行情况,初定改造方案如下。

将变频器串入空压机电机主回路,启停信号取自空压机进气阀门,即进气阀门打开时变频器启动,进气阀门关闭时变频器断掉,电机停止运行。

上述改造理论节能效果如下。

改造前:

空载功率=1.732×380×72×0.8=37.8kW

加载功率=1.732×380×162×0.8=85.2kW

改造后:

空载功率=0kW

加载功率=1.73×380×162×0.8=85.2kW

改造后,节能效率=37.8/(37.8+85.2)=30.8%。其中1.732是电机功率计算系数,0.8是电机功率因数理论取值。

四、进一步改造实施方案

根据上述方案实施改造后,发现变频器由停机状态到最大载状态,即频率升至45Hz的运行状态时,需要11s(因为变频器是带载启动,启动电流比较大,启动时间不能太短)。变频器在启动及初运行时十几秒内,储气罐内压力更是下降到0.6MPa以下的,此种压力又不能满足供气需求,说明以上方案不可行。

随即研究对方案进行改进:即空压机转为空载状态时,把变频器设定在允许的低频状态下运行,经过现场不断的调试摸索,发现空载状态下电机以30Hz的频率运行状态最佳,也避免了频率过低状态下运行对电机的不利影响;当系统压力下降到下限时,空压机加载运行,变频器运行频率设定为42Hz即可满足生产需要,加载时间在3s之内即可完成,此时运行电压电流分别为319 V、153 A;当空压机空载时,电机在30Hz频率状态下运行,其电压电流值分别为228 V和55 A。与改造前比较,不论是带载还是空载状态下,其运行的电压电流值都有不同程度的降低,节能效果非常明显。以上高低频控制信号取自空压机进气阀门的关开量。

五、节能效果

改造后空压机空载功率=1.732×228×55×0.8= 16.9kW, 加 载 功 率 = 1.732×319×153×0.8=68kW。

设空压机加载与空载时间相等,则改造后理论节能率=(85.2+37.8-68-16.9)/(85.2+37.8)=31%

因实际生产中,空压机加载时间比空载时间长,加上变频本身也要消耗一定的能量,实际节能效果低于理论值。改造后应用3个月,根据实际用电度量抄表数进行前后对比,实际节能效率为21%。

改造后空压机实际节能情况如下。

理论小时节能功率=85.6+37.8-68-16.9=38.5kW

实际小时节能功率=38.5×21/31=26.1kW

空压机实际日运行15h,年运行330天,每台空压机每年节约用电量=330×26.1×15=131175kW。每度电按0.75元计,空压机每年实际节约用电费=131175×0.75=98381元,节能效果比较明显。