等离子点火装置在低挥发分燃煤锅炉的应用

2015-01-26 03:17周永辉
综合智慧能源 2015年5期
关键词:点火装置烟煤煤粉

周永辉

(四川广安发电有限责任公司,四川广安 638017)

等离子点火装置在低挥发分燃煤锅炉的应用

周永辉

(四川广安发电有限责任公司,四川广安 638017)

针对四川广安发电有限责任公司#34机组采用一般等离子点火方式很难点燃低挥发分烟煤的问题,提出了采用大功率等离子点火系统的改造方案。介绍了等离子点火系统改造方案及等离子点火控制逻辑,实现机组启、停炉零燃油,保护了环保设备不受燃油污染。

等离子点火;低挥发分;控制逻辑;节能;环保

1 机组概况及存在的问题

四川广安发电有限责任公司#34机组于2004年11月投产,其中锅炉为东方锅炉(集团)股份有限公司设计制造的DG1025/18.2-Ⅱ6型亚临界一次中间再热、自然循环、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、轻型炉墙、∏型露天布置的单汽包燃煤锅炉,配4台DTM 350/700型磨煤机。燃用煤种为华蓥山脉的低挥发分烟煤,燃烧设计煤种时,煤粉细度R90不大于15%。油燃烧器为简单机械雾化式,单只油枪出力为1 500 kg/h,共12只油枪,燃料为#0轻柴油。后经少油改造,燃烧器B层新增4只少油机械雾化油枪,单只油枪出力为200 kg/h。

锅炉采用燃油点火系统,机组全冷态开机消耗燃油约25 t,未燃尽油滴附着在选择性催化还原(SCR)系统催化剂、空气预热器蓄热元件、静电除尘器电极上,影响其性能;因锅炉燃油期间无法投运静电除尘器,造成脱硫石膏浆液严重污染,增加了石膏浆液的置换量和时间。该公司燃用华蓥山脉低挥发分(空气干燥基挥发分为13%~15%)烟煤,采用一般等离子点火方式很难点燃。

2 大功率等离子点火系统特点

此次改造采用THPI-300/600-01型等离子发生器,在功率、启弧原理、点火原理、热效率和运行可靠性方面主要有以下特点。

等离子点火技术现阶段主要应用于反应性较好的烟煤项目中,而在低反应性的烟煤和贫煤项目中应用很少,主要原因是受技术制约,现阶段市场上大多数等离子发生器额定功率在150 kW左右,难以保证燃尽率的要求。而THPI-300/600-01型等离子发生器的额定功率为250 kW,最大功率可达300 kW,能为低反应性煤种的引燃提供充足的点火能量;同时,使用中可根据煤质的变化在线调节输出功率,调节范围为110~300 kW,对煤质有广泛的适应性。

该等离子发生器是在俄罗斯第2代等离子点火技术基础上研发出来的最新产品。启弧时,采用区别于电动接触启弧的高频非接触引弧方式:阴、阳间隙引弧,双路载体风,阴极固定可调,阴极内腔电弧游动变化,等离子体与阴极内腔接触面积大,避免电极固定灼烧,大幅度延长阴极使用寿命。

等离子发生器将压缩空气电离,产生稳定、连续的空气等离子流进入燃烧器,形成3000~4000K的等离子高温火核。高温等离子流与煤粉气流发生热化学反应,煤粉中挥发物的含量提高1.2~1.8倍,煤粉被快速加热燃烧,形成燃烧火焰喷入炉膛。

该等离子发生器结构较小,可被设计在等离子燃烧器内部着火点的最前端,避免采用导引弧管而导致能量大幅度衰减,能将全部等离子体弧能量用于煤粉的点燃,热效率高。等离子发生器运行时阴、阳极间距保持不变,不需要步进电机,结构简单,点火期间启弧成功率高,运行稳定、可靠。

3 等离子点火系统改造方案

将#34锅炉A层4台煤粉燃烧器改造成等离子点火燃烧器,并相应增加电控系统、压缩空气载体风系统、冷却水系统、一次风暖风器加热系统、一次风速在线监测系统及图像火检监视系统;同时,考虑煤质继续变差的可能性,增加了纯氧系统,作为等离子点火系统的补充。

等离子发生器布置在中心防磨套管内,从一次风弯头后沿着燃烧器中心轴向插入。单台等离子发生器的基本参数为:供电电源电压,575×(1± 10%)V;频率,50×(1±5%)Hz;最大消耗功率,300kW;功率调节范围,110~300 kW连续可调。

4 等离子点火控制逻辑

控制逻辑是等离子点火系统安全使用的保障,针对等离子点火特点,在原有锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)逻辑基础上新增等离子运行模式,完善给粉机逻辑。

等离子运行模式下:

(1)如运行中的等离子发生器断弧,联跳对应的给粉机,不联关对应的热一次风门;

(2)等离子发生器运行正常,对应的给粉机启动20 s后对应的煤火检无信号,则跳对应的给粉机;

(3)等离子拉弧成功且热一次风门开启,给粉机启动后,4/4煤火检无火,延时180 s联跳该层等离子发生器、热风一次门及给粉机。

正常运行模式下,运行中的等离子发生器断弧,不跳给粉机,其他维持原逻辑。

等离子发生器跳闸条件(角逻辑):等离子故障;主燃料跳闸(MFT);对应的热一次风门关。

等离子发生器启弧允许条件(角逻辑):等离子启动允许;炉膛吹扫完成,MFT复位;热一次风门打开。

给粉机启动允许条件(角逻辑):正常运行模式仍按原逻辑;等离子运行模式对每一个角,在原逻辑中加入以下条件:如A1给粉机,加上“A1等离子正常运行”条件。

5 等离子点火系统调试及效果

在锅炉点火热态调试前,完成了静态试验和动态拉弧试验,对影响等离子点火的一次风速、一次风温、煤粉细度、粉量等因素给予了充分的考虑。

(1)布置在一次风旁路风道上的暖风器系统将一次风加热至130℃以上。

(2)改进一次风门挡板并新增风速测量装置,确保一次风速可控、真实。

(3)邻炉输粉系统确保冷态开机用粉。

(4)修改给粉机变频器转速下限值,在确保力矩保护不动作的情况下,尽量减小给粉机转速,降低给粉量。

热态调试时锅炉具备点火条件,等离子拉弧正常,锅炉开始点火。首先A3给粉机运行,调整给粉机转速至220 r/min,给粉量约3 t/h,调整风粉速度至21m/s左右。煤火检在给粉机启动信号发出后16 s检测有火。就地观察,喷口出粉后5 s左右喷口着火开始稳定,火焰明亮,火焰四周无明显的未燃尽黑粉,目测煤粉燃尽率在85%以上。

为验证加氧后效果,A3等离子点火燃烧器加入适量纯氧,给氧量加至110m3/h左右,燃烧器喷口火焰亮度变亮,略刺眼。

从A3等离子点火燃烧器着火情况看,在不加氧气、等离子发生器功率为260~270 kW的情况下,完全可以很好地点燃煤仓煤粉。因此,切断纯氧系统,分别投入A1,A2,A4给粉机运行,转速调整至220~280 r/min,喷口燃烧工况与A3等离子点火燃烧器基本一致。给粉机启动信号发出后16~17 s后煤火检检测有火,喷口出粉后5 s左右,喷口着火开始稳定,火焰明亮,火焰四周无明显的未燃尽黑粉。

4台等离子点火燃烧器先后投入运行,根据锅炉升温、升压需求,给粉量逐渐加大后,随着一次风温的提高,等离子发生器功率可降至220~250 kW,将风粉速度提高至22~25m/s,也能很好地点燃煤粉。锅炉升温速度逐渐升至1.5℃/min,完全满足升温、升压需求。

此次启动用煤属于高灰分(灰分为36.67%)、低反应性(收到基挥发分为13.97%)、较难引燃的煤种,通过合理控制燃烧参数,实现了全程使用等离子点火,开机全程锅炉零燃油。等离子点火装置热态调试完毕后2个月,#34锅炉又分别完成1次冷态启动和滑停,未使用纯氧系统,实现启、停机全程锅炉零燃油,再次对等离子点火装置的改造效果进行了考核、验证。

6 结论

(1)大功率等离子发生器技术和贫煤等离子点火燃烧器技术配合运用,能在不加氧的工况下很好地点燃高灰分、低反应性燃煤,燃烧稳定、燃尽率高,能实现锅炉的无油启动。

(2)大功率等离子发生器启炉过程中,运行稳定、无断弧,启弧成功率达100%,相对于微油油枪更为稳定。

(3)大功率等离子点火装置适应煤质范围广,在锅炉的冷态启动过程中,煤质经历由贫煤到烟煤,再由烟煤回到贫煤的变化,通过远方调节等离子发生器功率及风粉速度,很好地应对了煤质的变化。

(4)该等离子点火系统的逻辑保护完善,启动方案严谨,整个启动过程平稳、安全,无异常现象。

(5)环保效益明显,开机全过程投入静电除尘器,脱硫吸收塔浆液不受污染,烟囱不冒黑烟。

(本文责编:刘芳)

TK 227.7

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:1674-1951(2015)05-0059-02

周永辉(1977—),男,四川乐山人,工程师,从事电厂运行管理及节能对标等方面的工作(E-mail:afly77@163.com)。

2014-11-18;

2015-04-06

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