刘 磊 吴祖源 曾晓峰 潘向东
(中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 吉林吉林)
石化公司丙烯腈装置反应气体的冷却器,为立式固定管板换热器,材料入口端为15CrMo,进口温度440℃,出口温度220℃,介质是烯烃、芳烃、烷烃与氧气,氨气混合通过催化剂生成的气相混合物。设备投入使用后几个月即发成渗漏。渗漏侧均为上方入口端,均布于一侧(图1中A区)。将设备拆卸后发现,A区布满了聚合物沉积,其上分布有大量金属状颗粒物质。
A区域中腐蚀严重,不仅钢管壁厚明显减薄,连接螺栓的(包括密封面)部位均被腐蚀,导致渗漏,此区域有几根钢管内部出现渗漏情况。而无聚合物的B区域则无任何异常情况发生。A区B区焊缝均完好,无腐蚀渗漏现象。
图1 入口端管板平面图
换热器用于冷却反应物,入口温度440℃,因为主反应(丙烯氨氧化法)所用催化剂(磷-钼-铋-铈硅胶)的性质,主反应最佳温度为460~470℃,在此温度下,反应物均为气态,不应有聚合物产生。
根据现象分析,介质流速不均匀是主要因素,A区域介质流速过快,并且气相介质中含有金属颗粒物(含催化剂),导致该区域钢管被严重冲刷,产生磨粒磨损,而15CrMo在460℃高温下蠕变强度、持久强度的降低,最终个别管壁严重减薄的钢管在冲刷力和工作压力共同作用下,内壁产生轻微点渗漏,水蒸气的渗入导致聚合物产生,而聚合物表面极易吸附金属颗粒进一步加剧磨粒磨损,并且聚合物所在部位CN-浓度剧增,导致腐蚀。因为15CrMo材料本身耐高浓度CN-高温情况下能力有限。
入口侧设计上增加气相物质流速分配器(如气相分布板等),使气相物质在整个截面上分布均匀,避免局部有过快流速的气相物质对钢管内壁产生严重冲刷。在入口端换热管内部增加衬管,一方面起到防止磨粒磨损作用,另一方面,起到防止高温下腐蚀钢管内壁的作用。
升级材料。将15CrMo钢管更换为进口的1.25Cr-1Mo钢管,此材料能在更高的温度下使用,由于杂质含量低,耐腐蚀能力好。只要控制温度<450℃。壳程侧严格控制水蒸气中Cl离子含量。
工艺上严格控制反应温度<500℃,因为500℃时丙烯腈单程收率虽然最高,但将发生结焦,堵管现象。或进行紧急措施(喷水或喷水蒸气)降温。
工艺上严格控制空塔线速度,虽然线速度的增加会使产量提高。但过高的空塔线速度不仅使吹出的催化剂量增加,造成催化剂的损失,而且还会影响反应后的气体处理。
在预冷却前增加床顶内三级旋风分离器除尘,回收催化剂的能力,减少催化剂和尘粒进入换热器的数量。
在预冷却前考虑增加除氨措施,因为氨的存在可能增加氢氰酸聚合的倾向,但是采取这样的措施有很大的难度。
在新装置的新设备上采取以上处理措施后,通过一个检修周期,拆检换热器检查,未发现聚合物沉积和大量金属状颗粒物质,管板未再未发生明显腐蚀现象。