Comet 3000UPS主电源故障处理案例

2015-01-01 02:33
铁道通信信号 2015年9期
关键词:可控硅整流器晶体管

陈 珊

UPS主电源故障的几率较低,维护人员也缺少该类故障处理经验,为此,通过一起Comet3000 UPS主电源故障案例,分享该机型UPS的维护经验。

1 故障现象

某日,通信集中网管告警,显示某处UPS主电源告警。维护人员赶到现场后发现:配电箱内UPS输入空开跳闸,UPS主机整流输入空开RCB跳闸,UPS处于电池供电状态,控制面板显示2条信息:A1主电源告警、A8电池放电。UPS主机输入电压为零。反复测试低压配电箱至UPS输入的连线,排除输入配电电路短路可能,将故障点范围缩小至UPS机柜内。

机电人员检查配电箱后确认正常。重新合上配电箱内UPS输入空开,确认UPS主机输入端三相输入参数正常。

维护人员重新闭合RCB(整流开关)后,告警模块上的指示灯显示主电源已恢复,但约1s后RCB复又跳闸,此次动作未导致低压配电箱UPS输入空开跳闸。

2 故障排查

2.1 排除主机外部设备及线路故障

UPS能启动电池供电模式,表明逆变器电路部分工作正常,电池输出至逆变器的电路正常。UPS主机可以从电池供电模式切换至静态旁路,再切换至手动旁路,表示静态旁路监控部分及旁路输入部分正常,输入输出滤波电路正常。

通过万用表检测市电输入电路,未发现输入线路短路等异常情况,确认低压配电柜至UPS输入空开之间的电路正常,故障原因锁定于主机输入端和整流部分。

2.2 排除主机内部线缆短路故障

首先检查线路是否有短路,检查器件外观,无过流烧损的痕迹,也无元件烧毁异味;检查线缆外观,无外皮损伤导致芯线外露;通过仪表检测线缆及电感线圈,未发现有短路现象。重新启动UPS时,能正常启动约1s,然后才跳闸,据此线缆短路的可能性比较小。

2.3 排除板卡故障

故障时,控制面板的故障信息显示只有A1主电源告警和A8电池供电模式提醒,并无板卡故障的相关告警。将3块整流关键板卡:整流电源板、整流控制板和整流晶体管驱动板逐块更换,故障情况依旧;由于怀疑主控板可能会在故障情况下发送错误命令导致系统跳闸,设备厂家还更换了主控板,故障依旧。

2.4 故障范围确认

根据以上故障排查,将故障原因基本确定为空气开关故障或整流桥晶体管被击穿。通过万用表测量可控硅各级之间阻值来判断,但测试点不全面,没能检测出击穿故障,因此怀疑是空开故障。

2.5 故障点的最终确定

更换空开前,由于对晶体管击穿仍旧持怀疑态度,设备厂家先更换了3个可控硅部件,然后将主控板接入外接电源进行开机测试,UPS能正常启动。维护人员在对换下的3个可控硅进行阻值检测时,发现一个可控硅1、3端口之间测出的阻值为0,表明这个晶体管已经被击穿。设备厂家复测确认了击穿。找到故障点后,换上新备件进行开机测试,设备启动正常,UPS功能恢复。

3 可控硅击穿分析

可控硅内部电路如图1所示。

图1 可控硅 SEMIKRON SKKT92B14E 内部电路

每一相交流电源接入一个可控硅,整流桥部分一共使用了3个可控硅。其中,可控硅内2个晶体管在正常不加电的情况下均为截止状态,4、5端和6、7端接入主控模块,分别用作控制2个晶体管导通与否的信号端。

测量阻值可以检查是否有一个晶体管击穿,测量点应选择1端与2端、1端与3端之间,要判断2个晶体管是否均被击穿时,可测量2端与3端之间的阻值。如果测量可控硅时,仅测量1端与2端、2端与3端,没有检测1端与3端就会漏检。

市电进入UPS主机时先经过RFI滤波器,对输入电源进行射频干扰防护,通过RCB整流输入空开,经三相输入交流电感线圈隔离谐波电流,使进入整流桥的三相交流电是平滑的正弦波形。

若一个晶体管击穿,假设是图2中第2个可控硅内的晶体管被击穿。主控板在启动后,根据输入相位,发送了一个导通信号给另一个晶体管后,会出现这2个处于不同可控硅上的晶体管之间形成了电流回路从而短路,使整流输入开关马上跳闸。这也就是故障时为什么重新合上RCB开关后会约1s后跳闸,正是主控板启动并导通信号所需时间。

图2 晶体管被击穿现象分析

4 整流器和逆变器测试方法总结

此次故障原因比较罕见,处理过程需要对系统电路原理分析透彻,涉及到UPS各种工作模式、各模块电路原理图分析、可控硅工作原理、整流器开环及闭环测试方法、整流输出电压及逆变输出电压的调节,以及该型号UPS主机内部结构组成等方面的知识。

4.1 整流器开环测试 (手动调节整流输出电压)

此测试有利于在确定直流电源故障后,以较低的直流电压检查部件的性能。测试后,所有的跳线器都必须移回最初位置。

1.选择逆变器TEST模式,在主控电路板(I/S-CL)中将DIP6SW1设置在OFF位置,此步骤可以防止逆变器自动启动。

2.在整流器控制模块 (PB115)电路板中,将跳线器JP1设置在2~3位置 (手动调节)。

3.旋转电位计P1将电压调整信号设为零。

4.闭合RCB,向整流器供电;检查并确定整流电源模块 (PB114)电路板中的所有LED指示灯都正确显示。晶体管驱动板FIR-91(PB113)上的所有LED指示灯都必须灭掉。

5.通过旋转整流器控制模块 (PB115)电路板中的电位计P1增加整流器输出电压。当电压开始增加时,晶体管驱动板FIR-91(PB113)中的LED指示灯必须亮。

4.2 整流器闭环测试 (自动调整整流输出电压)

参考开环测试步骤,选择逆变器TEST模式,将电位计P1旋转至输出为0电压后,将第2步中跳线器JP1设置在1~2位置,闭合RCB,开始自动测试。

4.3 逆变器测试

这一测试需要用到调试电脑和调试软件,需要厂家提供调试软件。

1.选择逆变器TEST模式。

2.选择自动电压调节,将VCB电路板上的跳线器J1设置在1~2位置。此设置使电压调整环路生效,并用VCB电路板上的电位计P1调节逆变器电压调节信号。

3.闭合RCB。几秒钟后,前置面板将显示当时出现的所有报警。

4.发送INON000命令或按F6启动IGBT调制。

5.确认逆变器输出电压增至额定值。如有必要,通过旋转VCB电路板电位计P1进行调节。

6.确认几秒后,逆变器静态开关闭合。可以看驱动板 SCRSF-1F (PB010)的绿色 LED 指示灯。

7.发送INOF00命令或按F7关掉IGBT调制。

8.断开RCB,关机。

注意拆装设备时,对于螺丝螺帽等小导体的放置要小心,避免引发短路。目前Comet 3000机型已然停产,但设备使用范围相当广泛。随着设备使用年限增长,维护人员将会面临各种各样的设备老化问题,只要用心积累和学习,践行精检细修,相信所有的难题都会迎刃而解。

[1] 何晓帆,刘丽.实用电源电路与充电电路图集[M].北京:中国电力出版社,2009;32.

[2] 李成章,王淑芳.新型UPS不间断电源原理与维修技术[M].北京:电子工业出版社,1995;200-345.

[3] 姜桥.电子技术基础[M].北京:人民邮电出版社,2009:5-7 .

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