福建煤田深孔钻探施工技术探讨

2015-01-01 02:53闫国民
钻探工程 2015年8期
关键词:孔壁护壁煤田

闫国民

(福建省121地质大队,福建 龙岩364021)

1 福建煤田深孔施工的主要特点及其复杂性

福建煤田复杂地层钻探施工难度较大,地质构造复杂,断层发育,岩层极其破碎且较松软,泥岩受挤压破碎为薄片状或烂泥状,从而导致孔壁极易坍塌。坍塌严重地层主要在童子岩组地层的煤系地层内。童子岩组地层与下伏地层文笔山组(P1w)呈整合接触;与上覆地层翠屏山组(P2cp)呈断层接触(F8)。在该段地层内煤层较多,以某矿区内ZK902号孔为例,在上部450~700 m内,可采煤层就超过13层,且多为粉煤。

由于施工区域较广,客观条件差异较大,所遇到的施工难度也有所不同,归纳起来主要有以下几个特点。

(1)钻孔漏失严重为主要特点。如:福建龙永煤田翠屏山组断层破碎带或砂岩裂隙发育,并有地下水活动;解决钻孔漏失是维持正常钻进的基本条件。

(2)孔壁稳定性差,岩石松散、破碎,遇水膨胀、钻孔缩径,孔壁坍塌是非常常见的。福建龙永煤田翠屏山砂岩破碎带地层,挤压揉皱、岩心破碎且地层倾角较大,保持孔壁稳定是提高钻探效率的主要技术措施。

(3)硬岩钻进效率低。主要在福建的龙永煤田翠屏山组底部最为突出,属硅质胶结的石英砂岩、石英角砾岩、燧石等,岩石硬度>10级,属硬岩“打滑”地层,采用一般金刚石钻头钻进其效果差,效率低。

(4)深孔施工技术要求高,难度大。

2 钻探设备机具选择

根据钻孔设计孔深、矿区地层等要求,结合实际情况,主要配备设备机具如下。

钻机:XY-6B、XY-5型立轴岩心钻机;

动力机:100~150 kW柴油发电机组;

钻塔:17 m四角铁塔承载能力35 t以上;

泥浆泵:BW-250型或BW-320型;

附属设备:SJ-3000型绳索取心绞车,SQ114/8型液压动力钳,BS75-T型木马夹持器,JSN-ZC型泥浆除砂器,自制泥浆搅拌机,NY-1型泥浆性能测试仪等。

主要钻具及管材为:S75A、CNH、JS75型绳索取心钻杆,每台钻机配备1500~2000 m;S95A或SJ96绳索取心钻杆,每台钻机配备500~1200 m;50或60 mm正、反丝普通钻杆,每个项目(或矿区)配1000~1500 m。

3 复杂地层施工的主要钻孔结构

以翠屏山组地层为例,且有表土层和风化层,钻孔深度较深,则要下2~3层套管,即用130 mm开孔钻进5~10 m,下入127 mm孔口管隔离孔口表土层和风化层;再用110 mm硬质合金钻进,尽量穿过上部裂隙破碎地层,如果遇岩石坚硬不进尺,即可下入108 mm套管;换用S95绳索取心钻进,尽量穿过翠屏山组地层,此时可下入89 mm套管;换S75+2绳索取心钻进至终孔。若钻孔深部遇复杂地层,则可用71 mm钻杆为套管换S59钻具钻进至终孔。其钻孔结构如图1所示。

图1 130 mm开孔的钻孔结构

钻孔较深,钻孔上部地层较复杂,如有老硐、喀斯特溶洞等,此种情况的钻孔结构必须采用150 mm开孔,下入5~10 m146 mm孔口管;换用130 mm钻进穿过上部破碎地层,下入127 mm套管(提上146 mm套管,下接146/127 mm异径接头);换用110 mm钻进,穿过老硐或溶洞后,下入108 mm套管;换用S95绳索取心钻进,穿过煤系地层的破碎带或漏失地层后,下入89 mm套管;换用S75绳索取心钻进至终孔。若钻孔深部又遇到较复杂地层,难以进尺时,则可再利用71 mm钻杆为套管,换用S59绳索取心钻具钻进至终孔。其钻孔结构如图2所示。

图2 150 mm开孔的钻孔结构

4 冲洗液排岩粉及护壁防塌

该地区使用的冲洗液配方及性能参数见表1。

Ⅰ号配方:适用于上部覆盖层及风化层,岩石破碎胶结性差,穿过后下套管隔离;

表1 低固相冲洗液的配方及性能指标

Ⅱ号配方:适用于钻进水敏性地层,护壁效果较好;

Ⅲ号配方:适用于钻进构造破碎带、风化胶结性差及厚煤层等易塌地层,防塌护壁效果较好;

Ⅳ号配方:一般用于中等坍塌地层、掉块地层,携岩性能好,利于保持孔内干净;

Ⅴ号配方:适用于岩性极其破碎、孔内坍塌极其严重的煤系地层,此泥浆方案有很好的护壁防坍塌效果,是钻进复杂地层的主要护壁措施。

在钻进过程中,膨润土和泥浆处理剂将被岩屑及孔壁吸附而消耗,需要不断补充,以保持良好的泥浆性能。

5 钻探施工工艺

5.1 局部易坍塌孔段治理技术措施

治理此类问题主要采取的措施是:反复冲孔捞砂,边捞砂边单管钻进,穿过局部坍塌层。以悠远矿区ZK203孔和ZK201孔为例,地层复杂为泥岩和粉砂岩互层段,岩心极其破碎,靠泥浆难以维持孔壁稳定,时常出现抱钻、憋泵、卡钻等孔内异常情况,使得绳索取心钻进难以进行,故采用边捞砂边单管钻进的技术方案,即:SP77A钻杆配合SP95A捞砂管单管取心钻进(捞砂管长5.63 m,其中取心短管长0.64 m)。为防止钻具扭断,采用“轻压慢转”,虽然进尺较慢,但顺利地穿过了局部易坍塌孔段,避免了孔内事故扩大化。该段地层主要钻进参数为:转速175 r/min、钻压5~8 kN、泵量90 L/min。

5.2 孔壁不稳且裂隙漏水地层的护壁措施

(1)套管隔离。充分发挥技术套管的隔离作用,将不稳定地层隔离,该措施主要应用于上部复杂地层。

(2)应用优质防塌冲洗液。如福建龙永煤田悠远矿区303号孔,孔深1302.30~1354.38 m,龙永煤田红林坪矿区11-4号孔,孔深865.40~890.50 m,龙永煤田东门矿区17-1号孔,孔深 910.36~938.51 m等在施工过程中不同程度地出现孔壁坍塌,应用钠土粉改性沥青-防塌剂冲洗液体系进行处理,对于颗粒较粗的孔段,应使用50 mm钻具进行排粉护壁。

(3)水泥造壁。在施工过程中也有少数钻孔因严重坍塌用水泥封闭方法处理。

(4)适当增大钻孔口径,有利于孔壁的稳定。

5.3 深孔厚煤层坍塌护壁排粉对策

悠远矿区302号孔主采煤 M3煤,在孔深1300.08 m见煤,煤厚5.30 m,该煤层以块煤夹2/5粉煤,穿过煤层后出现煤层严重坍塌,选用优质低固相泥浆,冲扫孔护壁和排除孔内岩、煤粉效果较理想,但当泥浆稍稠(粘度约27~28 s),泵压均在7.5~8.5 MPa,水泵超负荷工作咔咔响声很大,同时出现水泵皮带轮轴花键打掉多次,一度无法正常钻进,只好用电焊焊死。后来采用改变水泵缸套、活塞,由80 mm缸套改用65 mm缸套,提高了水泵排水泵压,改善水泵工作负荷重的问题。同时选用多种泥浆处理剂,如植物胶、CMC、护壁剂、防塌剂、改性沥青,将泥浆固相含量减少30%,增加多种泥浆处理剂比例,提高了泥浆的流动性,降低了水泵排浆泵压,从而增大了孔口泥浆的流量,减少对孔壁和煤层的冲刷,逐步解决了厚煤层坍塌、护壁及孔内排粉问题。

5.4 涌水问题的处理方法

以龙永煤田东门地矿区ZK902号孔为例,该孔上部地层风化严重、松散,我们选用多路套管护壁。146 mm套管下到45.20 m,127 mm套管下到71.02 m,108 mm套管下到127.26 mm。换95 mm绳索取心钻进,当钻进到503 m时出现严重漏失,采用锯末和泥球堵漏,效果较理想。但该孔上部涌水较大,从127 mm和108 mm套管外涌流出约40 L/min的流水量,破坏了泥浆性能,造成泥浆粘度降低,携粉能力不足,转速开不上去,使得钻效明显下降。后来采用降低套管口,将127 mm和108 mm套管外涌水隔离引出,不流到泥浆池内,解决了涌水破坏泥浆性能的问题。

6 施工技术措施

6.1 钻孔纠斜技术

在红林坪矿区11-4号钻孔,180 m左右频繁出现断钻杆事故。通过事故原因排查及测斜数据表明:在120~180 m钻孔偏斜严重,局部偏斜达到15°,可见钻杆扭矩较大,是造成事故频繁的原因。为保障下一步施工的正常进行,综合考虑,决定在180~112 m和112~90 mm采用2步封孔法纠斜。取充盈系数为2.28。第一步,180~112 m水泥封孔,应用水泥33包;2天后的检测结果达到预期值;第二步,112~90 m封孔,应用水泥27包。为保障封孔质量,予以钻孔3天的凝固时间。0~9 m,采用150 mm口径透孔,并下入146 mm套管至9 m;9~73.5 m,采用130 mm口径透孔,并下入127 mm套管至73.5 m;73.5~197 m,采用110 mm口径透孔,并下入108 mm套管至197 m;197~197.5 m,采用95 mm口径,并下入89 mm套管197.50 m。经测斜数据表明,透孔纠斜成功,百米内顺利纠斜15°,为顺利成孔提供了有力的保障

6.2 钻杆内壁结泥皮问题

采用泥浆作冲洗液,钻杆内壁(钻杆柱上部,2~4个立根)结泥皮是绳索取心钻进的重要问题。由于钻杆内壁结泥皮,缩小了钻杆内径,直接阻碍打捞器和内管总成在钻杆柱内升降,造成捞取岩心失败。其主要原因是:泥浆中的固相颗粒和岩粉,在钻杆柱高速回转的离心力作用下,被抛向管壁,粘附在管壁上,并逐渐挤密压实,越积越厚,形成了坚韧的泥皮。在摸索中采取合理措施,有效地解决了施工问题。具体如下:(1)钻进时,选用无粘土冲洗液或低固相优质泥浆;(2)在钻探现场多配置一个泥浆搅拌机,保证处理剂搅拌均匀和泥浆清净;(3)改进泥浆循环系统,由于山地施工钻场面积有限,增加循环槽长度困难,可采用增加岩屑沉淀池数量的办法,设1个大沉淀池(6~9 m3)和3个小沉淀池(0.8 m3),并做到勤清渣和及时更换泥浆;(4)采用除砂除泥器净化泥浆;(5)在保证纯钻速的条件下,尽量降低钻具转速;(6)现场施工中,结垢已经影响打捞时,在提钻前0.5 h采用稀释原浆的方法,使层流流动转换成紊流冲蚀,以减小垢层的厚度,增大流动通径,从而可有效抑制钻杆内壁结泥皮问题的发生。

6.3 小间隙引起的液压阻力问题

小间隙是指绳索取心钻杆与孔壁之间的间隙小(2~3.25 mm),内管与钻杆内壁之间的间隙小(2.5~3 mm)。由此而引起的问题是冲洗液循环阻力大、泵压高,这不仅增加动力消耗,而且在钻杆柱和孔壁间产生过大压力,破坏孔壁的稳定,引起冲洗液的漏失和孔壁的坍塌掉块,上下钻具时,使孔内冲洗液产生压力波动式变化的压力“激动”,造成孔壁失稳而垮塌或地层被压裂而带来冲洗液漏失。

严格控制泵量,防止因冲洗液上返速度过快,剧烈冲刷孔壁。据有关资料介绍,冲洗液上返速度超过1.5 m/s后,动失水量增加,孔壁泥皮难以形成。因而钻进不稳定地层时,冲洗液上返速度应控制在0.5~1.5 m/s。[8]

7 结语

(1)福建煤田复杂地层地质构造复杂,断层发育,岩层极其破碎且较松软,页岩、泥岩、炭质泥岩、厚粉煤层等会吸水膨胀,孔壁失稳从而导致孔壁极易坍塌,钻探施工难度大。

(2)福建煤田施工孔深大多为1200~1400 m,选用的钻探设备为XY-5、XY-6型钻机及配套的柴油发电机组等。

(4)煤田深孔钻探施工工艺:采用除砂除泥器净化泥浆等解决钻杆内壁结泥皮问题;采用封水泥透孔法纠斜;采用套管隔离及应用优质防塌冲洗液法成孔解决孔内漏失严重问题;特殊地层采用边单管钻进边捞砂的钻进工艺。

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