赵 浩,何 涛,李 强,尹 飞
(1.武警黄金第四支队,辽宁辽阳111000;2.中国地质大学〈北京〉工程技术学院,北京100083)
阿吉勒矿区是武警黄金指挥部2008年发现的铅锌矿区,自项目开展以来,历经7年的勘探施工,储量已经达到13.5万t。但是,由于矿区地层复杂,钻探施工难度大,尤其是遇到水敏性地层护壁难的问题一直影响着施工进度,成为找矿工作的“瓶颈”。针对钻孔护壁难的问题,先后采用PHP、PAB、PAA型等多种冲洗液护壁,虽然在个别钻孔取得成功,有一定效果,但处理孔内事故耗时长,不能从根本上解决矿区钻进施工中坍塌、缩径问题。2014年开始,改用植物胶低固相冲洗液护壁,效果显著,解决了该矿区水敏性地层坍塌和缩径的问题,大大降低孔内事故率和辅助时间,提高了施工效率,并大幅降低了钻探施工成本。
矿区位于内蒙古东乌旗境内,大地构造位置处于华北板块与西伯利亚板块之间的结合部位[1-2]。矿区地质情况复杂,出露的主要地层如下[3-4]。
(1)第三系宝格达乌拉组(N2b)灰白—姜黄—紫红色泥岩、细砂岩和含砾粗砂岩,分布于矿区南西和北东部地势低洼地区,岩石破碎,裂隙发育,裂隙间距一般<0.20 m,含有软弱夹层,可钻性1~4级。
(2)侏罗系满克头鄂博组(J3mk)凝灰岩、角砾凝灰岩夹流纹岩、角砾熔岩,分布于矿区中部,在区内面积最大。岩层一般有3~5层厚度>10 m的破碎地段,最厚可达30多米。裂隙间距一般<0.20 m,含有软弱夹层,可钻性8~10级,局部可达11级。
(3)石炭系—二叠系宝力高庙组二段((C2-P1)bl2)安山质岩屑晶屑凝灰岩、凝灰质砂岩粉砂岩、板岩、安山玢岩,分布于矿区南东和北东部,在钻孔ZK4803—ZK9603之间,钻孔岩心比较完整,以柱状为主,有少量块状、碎块状,裂隙间距0.2~0.6 m,裂隙面稍粗糙,可钻性8~10级。
各钻孔均有2~5层破碎带,厚度在几米至几十米不等,夹杂软弱互层,蚀变非常发育,主要有绿泥石化、高岭土化、硅化、碳酸盐化,由高岭土、蒙脱石及硅质颗粒胶结的地段,易发生水敏化,造成坍塌、掉块,钻进困难,且岩心采取率低。矿区典型破碎蚀变带地层岩样如图1所示。
图1 矿区典型破碎蚀变带岩心
根据阿吉勒矿区地层情况,采用小口径金刚石绳索取心钻进,冲洗液循环为正循环方式。小口径金刚石绳索取心钻进,具有提钻次数少、辅助时间短、纯钻时间长、劳动强度低、综合效率高等优点,是岩心钻探的主要施工方法[5]。采用 XY-5、XY-5A型钻机,BW-250型泥浆泵和JSJ型绞车作为主要钻进机械;采用孕镶阶梯型金刚石钻头。一般采用三级成孔,开孔直径为110 mm穿过第四系覆盖层,下108 mm套管;然后采用91 mm钻头钻进至稳定基岩,下89 mm套管;最后用76 mm钻头钻进直至终孔。钻进过程中钻压保持在50~100 kN,泵量40~60 L/min、泵压1~4 MPa、转速600~1000 r/min。
从2009年开始在阿吉勒矿区进行岩心钻探施工,截止2014年底,共计施工钻孔26个,因矿区地层复杂,护壁困难,均采用三级成孔套管护壁。以往在钻遇复杂地层时,单纯靠无固相高分子化合物冲洗液无法正常钻进,虽然冲洗液在孔内循环时会形成一层胶联的保护膜,但在钻进过程中,孔内岩屑、岩粉增多,孔内高分子聚合物保护膜和孔内的岩屑、岩粉及孔壁上水敏性强的硅质、泥质胶结物及碳质板岩等絮凝、聚沉后,会很快破坏孔壁上的保护层,因此往往只能暂时保护孔壁,难以达到理想效果。与此同时,在遇到水敏性易坍塌地层时,也会采用高标号水泥进行护壁,但灌注水泥耗费时间较长,且成功率低,严重影响了施工进度。此外,还尝试使用PHP、PAB、PAA等,虽然在个别钻孔完成较好,但护壁时间较长,效果也不太理想,未能从根本上提高钻进效率,无形中还增加了生产成本。
通过对矿区地层的综合研究表明,矿区护壁困难的主要原因为:矿区地层的泥质、硅质胶结物以及碳质板岩中含有大量的蒙脱石、伊利石等粘土矿物,尤其是在破碎带中,蒙脱石、伊利石含量更高,这些地层遇到冲洗液后遇水膨胀,遇到比较厚的破碎带时会出现大面积的剥离、崩塌,从而使得孔内出现缩径、坍塌,会出现憋泵夹钻,提钻、下钻过程受阻,多次上下钻会冲刷形成漩誧,造成更大的坍塌,从而无法正常钻进,耽误工期,甚至出现报废孔。以往主要采用PHP、PAB、PAA等无固相冲洗液进行护壁,虽然这些高分子聚合物能够形成致密、坚韧、柔性好的网,在孔壁表面或随冲洗液深入孔壁形成比较坚韧的吸附薄膜,但在钻进过程中,这些高分子聚合物在孔壁形成薄膜的同时,对孔内的岩粉、岩屑尤其是在破碎带中的蒙脱石、伊利石等粘土矿物进行絮凝和吸附[6],会改变冲洗液性能,导致粘度下降,从而排粉能力下降,在孔壁也无法形成保护膜,不能形成较好的泥皮来护壁,需要频繁更换冲洗液,劳动强度大,经济上和施工效率上无法满足需求。此外,这类冲洗液往往失水量比较大,反而会导致地层的重复失稳,不利于系统化维护。
针对矿区钻进护壁存在的问题及原因,结合几年来钻探施工经验,重点针对绿泥石化、高岭土化强烈,泥质含量高、水敏性强的地层进行了大量研究和实验,优选出植物胶低固相冲洗液。该冲洗液具有低固相、低粘度、低失水的特点,是小口径金刚石岩心钻进中较为常用的冲洗液体系,它既可以获得无固相冲洗液体系的高转速,又可较好地提高携带悬浮岩屑能力和防止孔壁坍塌的性能[7]。处理剂主要采用羧甲基纤维素钠(CMC)作为降失水剂,并加入皂化油作为钻具润滑剂。配方为:优质膨润土+纯碱+植物胶+CMC+皂化油。冲洗液性能:密度1.02~1.03 g/cm3,漏斗粘度 22~23 s,失水量<12 mL/30 min,泥饼厚度<1 mm,pH 值 8~9,胶体率>98%。使用中应注意避免冲洗液固相污染、自然增稠及堵水、憋泵情况,要适时加入润滑剂,以降低回转阻力。
具体配比:5%优质膨润土+0.15%纯碱+1%~2%植物胶+0.2%~0.3%CMC+0.2%皂化油。即基浆采用优质膨润土(50 kg)加水、加碱(1.5 kg)充分搅拌,水化24 h以上。分别取水化好的2%Na-CMC溶液、10%植物胶溶液各100 L及2 L皂化油充分搅拌,静置0.5 h以上,冲洗液不分层即可使用。
孔壁失稳过程首先是一个泥质岩层和粘土矿物水化膨胀的过程。地层中的泥质成分及其粘土矿物在地层压力、水平地应力等作用下,处于相对平衡状态。而一旦被钻开,冲洗液与地层开始接触,粘土矿物表面遇水,产生水化膨胀。对于一些泥质、硅质硬颗粒胶结而成的半固结和弱固结地层,固结程度低,会在重力作用下产生自然剥离掉落,使得地层极不稳定。其失稳的主要形式为剥落、掉块、坍塌、缩径、超径等[5]。因此,可以通过对冲洗液添加一些造浆材料、化学处理剂等对其性能进行改良,抑制其水敏性及水化作用,防止坍塌、掉块、孔壁失稳的目的。
植物胶低固相冲洗液在循环过程中会形成一层粘弹性薄膜,能够减少冲洗液中的水分浸入到孔壁地层中,同时又能够在孔壁上形成一层薄而坚韧的泥皮,降低失水量,起到护壁堵漏的作用,还能够润滑钻具,从而减轻对孔壁的冲刷破坏作用。
植物胶是一种纯天然高分子聚合物,主要依靠分子间的联接提高其粘度,分子链的线性结构使其具有很好的流动性和剪切稀释特性。能够形成空间网架结构,表现出较高的粘度和粘弹性[8]。不仅可以较好地胶结地层,还能对水敏性地层起到抑制作用。加入纤维素可以有效地提高冲洗液粘度,增强泥皮韧性,并大大降低失水量,能够有效地抑制矿区泥质、硅质胶结物及碳质板岩等水敏地层的水化膨胀,从而有效地预防孔壁坍塌、缩径等失稳现象的发生。
配置好的冲洗液在使用一段时间后,其性能会发生变化,因此在现场配备了简易冲洗液测试仪器,主要有失水量测试仪、漏斗粘度计、密度计、pH试纸、秒表等。要求每班对冲洗液进行简易测试,以便及时进行维护和性能调整。在使用中不能随意加入清水稀释冲洗液,当粘度和失水量不能达到要求时,要及时调整或者立即更换,确保冲洗液保持良好的性能。
ZK1507孔是矿区最为典型的一个钻孔,其设计孔深350 m,终孔深度350.52 m,设计倾角85°,设计方位角210°。开孔日期2014年7月9日,终孔日期2014年7月28日。该孔在孔深288.95~350.52 m时遇到60多米的构造破碎带,为3段碳质板岩和2段晶屑岩屑凝灰岩互层。其中,碳质板岩绿泥石化强烈,较软,受机械作用破碎;晶屑岩屑凝灰岩主要由晶屑、岩屑和胶结物组成,固结程度不高,高岭土化、绿泥石化强烈,水敏性强。晶屑岩屑凝灰岩和碳质板岩如图2所示。
图2 晶屑岩屑凝灰岩和碳质板岩
处理经过:前期,根据预想柱状图已对该破碎带范围有一个大致推测,对此现场一直采用植物胶冲洗液进行维护,并对其性能进行实时监测。当钻进至第173回次(孔深至290.67 m)时,由于进尺加快,且出现憋泵夹钻情况,我们及时采取取心措施,发现末端有一段碳质板岩,随后,立即停止钻进,检测冲洗液主要性能指标,测得pH值为9,粘度为24 s,失水量为14 mL/30 min,总体表现为失水量过大,粘度略高。对此我们根据配方配好3 m3冲洗液,并向孔内压入2 m3,将孔内冲洗液排出。然后开始钻进,此时失水量为9.6 mL/30 min,粘度为22.5 s,憋泵夹钻现象消失。当钻进至294.27 m时,开始出现灰黑色晶屑岩屑凝灰岩,在钻进时有憋泵夹钻现象,且略有憋劲,对此我们将冲洗液的粘度加大至23.5 s,将失水量控制在9 mL/30 min以内,同时采取“三低”(即低转速、低泵量、低钻压)措施,缓慢钻进,并缩短回次进尺,确保岩心采取率。经过11个班近4天的时间终于穿过60 m厚的水敏性地层,达到了设计孔深,顺利终孔。
通过对2012、2013年矿区使用无固相冲洗液和2014年使用植物胶冲洗液后的进尺情况及平均直接成本等参数进行对比(见表1),可以明显看出,植物胶冲洗液对阿吉勒矿区水敏性地层的护壁效果有极大的优势。
从表1可以看出,在钻遇该水敏性地层时,使用植物胶冲洗液进行护壁后,全年单个机台日均进尺分别较2012、2013年提高了67.7%、61.6%,平均岩心采取率分别提高了11.3%、11.2%,同时平均直接成本分别降低了56.9%、46.8%。而平均直接成本分别仅为2012、2013年的63.7%、68.1%。这直接表明,植物胶冲洗液在该水敏性地层中护壁效果良好,能够系统地维护孔壁,大幅度提高钻探施工效率,节约了成本。
表1 植物胶低固相冲洗液与无固相冲洗液各指标对比
在阿吉勒矿区岩心钻探中,研究使用了以优质膨润土为基浆,植物胶、CMC、皂化油为主要添加剂的植物胶不分散低固相冲洗液体系,成功地解决了该矿区水敏性地层钻进困难、取心不足的难题,大幅度提高了纯钻时间,降低了钻孔事故率,辅助时间和停待率也都大幅度降低,各项指标都满足了地质要求。但在冲洗液处理过程中,应该注意维护冲洗液的性能,要求控制好低固相、低粘度、高矿化度和小滤失量,确保泥皮质量薄而韧,从而达到较好的钻进效果和护壁作用。
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