高炉放风阀卡阻现象的分析与解决

2014-12-25 01:48张玉奎卓玉武刘志斌
设备管理与维修 2014年9期
关键词:蝶阀活塞环缸体

张玉奎 王 刚 程 杨 卓玉武 刘志斌

(1.武钢股份炼铁厂 武汉 2.安阳钢铁集团有限责任公司 河南安阳)

一、放风阀的基本原理与作用

放风阀坐落在高压空气进入高炉前的管道上(图1a),由Φ1700 mm蝶阀和一组活塞阀组合而成,工作温度在250℃,日常加风、减风由炉前操作人员通过按钮操作,利用阀板上的连杆传动活塞进退,达到高炉调节风压、风量的目的。当高炉需要加风时(图1b),开启Φ1700 mm蝶阀翻板,由连杆带动活塞下行,活塞挡住活塞缸体花孔部位,使风量不会从花孔部位进入大气。反之,当高炉需要减风时,Φ1700 mm蝶阀关闭,由连杆带动Φ600 mm活塞阀柱体上行,露出花孔,使高压空气从花孔排入大气,完成减风动作。

图1 放风阀

二、常见故障及原因分析

偏心蝶阀与活塞阀组成的放风阀受到压力、温度的影响,经常出现的问题是涡轮无法转动,人工强制开启也无法扭动,造成放风阀无法工作。经开孔检查发现,在高温无润滑状态下,由于密封材料热胀冷缩,活塞缸体与活塞产生抱死现象,活塞环与缸体有刮擦的痕迹。依据放风阀的损坏情况,仔细查看现场实物,发现活塞环口与缸体有划伤痕、连杆调节装置螺栓有松动、减速机传动齿轮有开裂现象发生。放风阀通过蝶阀和活塞阀组合完成加风减风的任务,且各自间隙不一样,在气流通道冲刷处,物体间隙受到冲刷磨损而增大。

(1)放风阀在运行中由于风温、风量、风压的影响,活塞环与活塞缸、柱体的材料不同,热胀系数不一样,产生的热变形也不同。由于活塞环是六方体,在环槽内有六个方向发生变形,最大的变形是切口处变形,产生堆积。六方体变形后使得活塞与缸体间隙变小,加上无法润滑,从而产生抱死现象。

(2)高压气流冲刷活塞阀,受温度压力影响有较大磨损。当活塞环接口与活塞缸花孔切边磨损加大时,活塞环切口极易卡在花孔边沿,造成间断啃阻。

(3)当活塞运动时,需克服摩擦阻力,此时连杆机构受摩擦力的影响,需要力矩增大,单个涡轮传动极易发生转动死角。由于连杆逐步变形,导致受力方向发生改变,易造成各部间隙变化,产生蝶阀推不动活塞阀的现象。

(4)蝶阀主轴为蜗轮蜗杆减速机传动,当阻力发生变化时,电机与蜗轮传动冲击力也很大,活塞阀的反作用力变化剧烈常造成蜗轮开裂、螺栓剪断等事故。

(5)高压风源管道内来的异物也容易引起活塞阀充填塞死,造成卡阻。

总结以上分析,主要原因有2点,一是活塞阀体和活塞环材料受温度影响较大,易变形膨胀,使得原有间隙变化造成抱死。二是蝶阀推杆力不够,材料、间隙调整有问题。

三、处理方案

(1)在动力传动上增设一台减速机。

(2)在放风阀体上把传动臂杆改成齿轮,用链条连接,并增设链条调节装置,使动力传动装置与阀体自由调节,保持链条的配合。

(3)在阀体内的连杆传动中增设调节螺母,让连杆长短可调并能锁紧,防松脱。

(4)更换活塞环材料,由原镍铜合金变为合金铸铁,并对活塞环形状重新设计,同时调整活塞环与柱体的间隙,改为自然张口。给活塞环切口一个压紧力,在达到标准形状后切口间隙可满足热胀后的工艺要求,保证活塞环与柱体和活塞缸之间有适当的间隙,避免热胀冷缩出现卡阻现象。

(5)对高压风源管道进行吹扫,特别是对前段管系的施工要事先申报,施工后必须将异物清扫干净。

(6)采用变频机电设备,使得操作人员调节放风阀时做到运转无级调速,加减很少的风量均能满足。整套传动装置传动力平稳,正反动作时均速有力,灵活自如。

四、结束语

由于风温、风量、风压的波动,对放风阀的操作会产生多种变化需求,如手动、自动、快速加减风和慢速调控等方式对放风阀传动要求很高。改进后,解决了传动系统中不合理的因素,保证了调速传动的配合精准,从而大大降低了因放风阀造成的设备故障,此方案已全面推广使用。但是专检人员曾发现传动部分减速机壳体发生过一次开裂,经现场处理后仍正常运行。因此,对放风阀的改进工作还不能停止,为了使该设备在高炉生产中不影响高炉正常生产,还必须做进一步努力,使得传动系统质量进一步提高,从而保障高炉顺行、稳行。

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