卓 鹏 杜超阳
(徐州众凯机电设备制造有限公司,江苏 徐州 221004)
钢铁厂烧结烟气脱硫用水,采用开路循环,在烟气冷却脱硫过程中,水经喷淋塔降温脱硫时,水被大量蒸发,使得盐类物质浓度增加,腐蚀性增加;且在喷淋塔中,烟气与脱硫水充分混合生成石膏,容易堵塞喷淋嘴和进风口。因此烟气脱硫用水系统必须定期换水,水耗量大。
此次探究是在全面、准确的了解了钢铁厂烧结烟气脱硫用水系统具体运行状况后,为进一步改善各系统的工作状况,降低生产过程用水量和能耗,而提出的一些依据和方案。
某钢铁长(年产生铁100 万吨)现有烧结烟气脱硫采用喷淋塔式石灰石石膏法脱硫技术。系统包括石灰石浆液制备,洗涤循环、除雾器和氧化工序组成的吸收塔,水力旋转分离与石膏脱水装置,废水处理装置。其中料液循环水量为4650t/h,料液输送水量为25t/h,料液回用水量为50t/h,废液输送水量为40t/h,另外还包括料液制备和工艺水等。脱硫系统循环用水总量为4895t/h,水泵总装机功率950.5kW。
烧结烟气脱硫耗水主要为,烟气与脱硫药剂在吸收塔内逆流传质换热时,水以汽态的形式由烟气带走直接排入大气;这部分耗水量占整套装置总耗水量88%以上,约为36.7t/h。脱硫装置排出废水约2.5t/h,占整个装置耗水量6%左右。烟气携带液态水,石膏带走的水约2.5t/h,占整个装置耗水量6%左右。
烧烟气结脱硫工序,耗水量为41.6t/h。系统结构简图如图1 所示。
图1 喷淋塔式石灰石石膏法脱硫系统
在烧结烟气脱硫过程中采用节流式湿式交换器加高效换热器。在高温烟气进入节流式湿式交换器进行脱硫前,使用高效气-气换热装置,将烟气温度降至60℃左右再进入节流式湿式交换器进行脱硫,降低热交换的耗水量。
系统结构简图如图2 所示,烧结烟气首先进入重力沉降装置,将大颗粒灰尘沉降剔除,然后过热烟气进入高效换热器,利用干净空气进行换热,经过换热冷却后的烧结烟气,进入节流式湿式交换器进行脱硫处理,处理后烟气通过管道排入大气。由于烟气冷却过程中蒸发量的降低,减少了整个脱硫用水耗水量。
经过测算此方案可使上述钢铁厂烟气脱硫耗水量降为5t/h,总耗水量降低87%。使用节流式湿式交换器可使循环用水量降为260t/h。
图2 系统结构简图
1)采用高效空气换热器,使用洁净的空气作为冷却介质,大幅度降低冷却过程的耗水量。
2)结构简单,且具有除尘和脱硫的双重功能,前期投资相对较少。
炼钢厂烟气脱硫耗水量大,能耗高,目前还处在一个急待改善的阶段。随着我们环保意识和节水意识的提高,也将更加迫切的要求改变这种高耗水、高耗能生产方式。新型烟气脱硫用水系统还处在实验探究阶段,但通过实验发现该系统具有较高可实施性,下一步将验证该系统在实际处理烧结烟气过程中的运行状况,如果能够稳定运行且达到节水节能的目的,该新型烧结烟气脱硫用水系统将带来巨大和社会效益和经济效益。
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