王艳辉
(山西约翰芬雷华能设计工程有限公司,山西 太原030000)
随着煤矿生产系统的不断大型化,对上料系统的生产率要求越来越高。 为确保煤矿的正常生产就必须确保上料设备的生产率。 近年来国内外新建的大型煤矿生产系统几乎都采用带式输送机上料,而上料主皮带是煤矿生产系统的正常运行的主要设备之一, 其运行正常与否,直接影响生产率。因此,在煤矿生产系统的主皮带设计中必须考虑输送机运行可靠,控制操作方便,并有必要的安全措施、备用、检修手段。
该煤矿的矿井规模为3.00Mt/a,工作制度为年工作日330d,三班作业。 其中二班工作,一班检修。
该矿主皮带技术特性规格的原始参数为: 物料毛煤; 运输能力Q=1200 t/h;毛煤粒度0-300mm;堆积密度ρ=900kg/m3;静堆积角α=45°;前期水平机长L=2200m,提升高度H 前=70.17m;后期水平机长L=3100 米,提升高度H 前=50m。
初步设计参数为:带宽B=1200mm;带速V=3.15m/s;输送能力Q=1200t/h;输送带阻燃型钢丝绳芯带,带强ST=2500N/mm;运行堆积角α=20°;上托辊间距a0=1200mm;下托辊间距au=3000mm;前倾托辊,托辊槽角λ=35°;托辊阻力系数μ=0.030。
1.1.1 输送能力核算
QMAX=3.6Svkp
=3.6×0.1650×3.15×0.85×900
=1431t/h
经核算Qmax=1431>1200(t/h)
1.1.2 根据原煤粒度校核输送机带宽
B≥2a+200
=(2×300+200)mm
=800mm<1200mm
1.1.3 圆周驱动力
前期:
后期:
1.1.4 轴功率
前期:
PA=Fuv=761kW
后期:
PA=Fuv=957kW
1.1.5 传动功率计算
前期
根据以上功率计算前期后期单独配置的情况下,合理功率配比见表1 所示。
表1 功率配比表
后期
电动机配比按照总长度L=3100 米进行配置3×500kW, 前期运输时造成了资源的浪费。按照2×500kW 配置,在运输环境比较恶劣的条件下功率不足,耽误生产。 因此综合考虑,前期配备电动机2×560kW,驱动配比为1:1; 后期带式输送机延伸后, 增加一台驱动电动机560kW,功率配比为2:1。
前期巷道布置及凸凹弧半径均按照L=3100 米时张紧力计算的半径进行带式输送机的铺设,以满足后期带式输送机的运行;带式输送机所有改向滚筒、驱动滚筒、制动器、逆止器、电气、机头硐室、设备基础等主要设备均按照3×560kW 进行配置,
1.1.6 静安全系数n1
表2 带强表
不同的运输距离,选取的带强参数不同,见表2 所示.根据相关规定,钢丝绳芯带安全系数n1>7,综合考虑,带强选用ST=2500N/mm 的阻燃型钢丝绳芯带。
1.1.7 凹凸弧半径计算
凸弧计算:
R1≥(100∽167)B.sinλ
≥68.83∽114.94(m)
因输送机运输环境条件差,整体路线起伏点较多等因素,凸弧半径取较大值,对数值进行修整,最终确定半径R1=120m。
凹弧半径计算:
按照L=3100m 长度是计算拉力值确定凹弧半径, 头部第一个凹弧半径R2,
R2≥(1.3∽1.5)FX/(qB×g)
≥750∽865(m)
qB=44.16kg/m
FX=250kN
凹弧半径取值并对数值进行修整,最终确定R2=800m。
头部第二个凹弧半径R3
R3≥(1.3∽1.5)FX/(qB×g)
≥690∽796(m)
FX=230kN
凹弧半径取较大值并对数值进行修整,考虑到带式输送机整体配件等相关事情,最终确定R3=800m。
1.1.8 逆制力矩
水平输送距离L=2200m,提升高度H=70m,整体计算,运输带提升阻力F1=135K 大于料提升阻力F2=73kN。 输送带不会发生逆转;根据《煤矿安全规程》第三百七十三条规定:倾斜井巷中使用的带式输送机,上运时,必须同时设置装防逆转装置和制动装置;综合考虑,以安全为主的情况下考虑最不利的情况下逆制力矩, 经计算为Mn=2×45=90kN.m。
通过设计计算,最终根据主皮带的初始参数,得到了该矿带式输送机设备选型参数,见表3 所示。
表3 技术特性规格及主要用电设备表
通过对某煤矿主皮带的性能、初始参数以及安全性能等参数的具体分析, 根据设计手册中的设计公式计算并校核了皮带的输送能力、带宽、圆周驱动力等参数,最终确定了该矿所用皮带的技术规格参数。通过现场实验,该皮带运行情况良好,并且结构简单,加工、制造、安装方便。 这为以后的皮带设计提供了一种可行性思路。
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