浅析三洋港枢纽工程挡潮闸沉井下沉质量控制

2014-12-12 03:14绪星飞杨国平
江苏水利 2014年1期
关键词:孤石挖土隔墙

绪星飞 杨国平

(1.江苏省水利建设工程有限公司,江苏 扬州 225002;2.江苏省水利工程建设局,江苏 南京 210029)

新沭河治理三洋港枢纽工程位于江苏省连云港市郊临洪口,枢纽的主要建筑物包括:挡潮闸工程、排水闸工程及上、下游引河扩挖工程等,其中,挡潮闸工程为大(1)型工程,共33 孔,单孔净宽15 m,总净宽495 m,总宽576.92 m,设计洪水标准为50年一遇,设计流量6400 m3/s。挡潮闸、排水闸闸室基础均为沉井基础,挡潮闸共17 只沉井,其中,16 只沉井顺水流向长为17.9 m,垂直水流向长为34 m,位于沉井群中间1 只沉井顺水流向长为17.9 m,垂直水流向长为16.9 m,井壁刃脚底高程▽-10.6 m,沉井顶高程▽-3.1 m,沉井间间距为1.1 m,沉井制作时刃脚底高程▽-3.9 m,沉井制作层为淤泥和淤泥质壤土夹粉土、粉砂,承载力标准值为4 t/m2,沉井下沉到位后的持力层为粘土和粉质粘土夹砂礓及粉土,承载力标准值为19 t/m2。沉井下沉采用两边低中间高三角形状下沉方法。

1 下沉过程质量控制要点分析

由于相邻沉井间间距仅有1.1 m,下沉过程中相互影响十分明显。沉井群有向中间位移的趋势,特别是边井两端面所受土压力差较大,下沉过程中,两边井极易向中间位移靠拢,控制不当极易造成沉井偏位。由于土质的复杂性,且下沉深度仅为6.7 m,一旦发生偏位,纠偏困难,故下沉过程质量控制显得尤为重要。

2 下沉前组织准备工作

(1)建立下沉质量控制领导小组。施工单位成立了沉井下沉质量控制小组,由项目总工程师任组长,沉井下沉施工队队长任副组长,观测小组长、相关技术人员及施工班组长为小组成员。

(2)严格专项方案审查及交底制度。施工单位组织编制了沉井下沉专项施工方案,并组织召开专家审查会对方案进行审查,对审查通过的方案提交监理审批,并组织沉井下沉质量控制小组人员及作业人员进行技术交底。

(3)实施动态观测及纠偏措施。下沉前在每只沉井的四角自下而上绘制高程指示刻度线,并设立高度观察指针,下沉过程中因受土体扰动,经常性对指针的精度加以校正;沉井群的两端设立观测装置,用于观测沉井下沉过程中上下游方向位移情况;沉井的顶部四角设立固定观测点,用全站仪和水准仪分别观测沉井的水平位移及下沉量。沉井每下沉1 m,即检测井位,控制井位平面位移值不大于25 cm,通过正交检测井壁倾斜度,控制倾斜偏差不大于下沉总深度的2%,并做好相应的记录,通过对下沉数据综合分析,指导后续纠编工作。

(4)加强值班值守,保持讯息畅通。因沉井下沉为连续作业,下沉期间,施工单位安排工程技术人员分4个班次进行全天候值班,督促作业人员按专项方案进行下沉和纠偏,及时反馈沉井下沉情况。

3 挡潮闸闸室沉井下沉系数验算

3.1 初沉阶段的下沉系数验算

(1)考虑隔墙下混凝土垫层及砂垫层部分拆除、刃脚处砖胎模拆除、砂垫层未拆除时的下沉系数为:

式中:

G—井体自重,G=γV=2.5×1224=3060 t;

P—井壁刃脚踏面中心周长,取169.4 m;

A—井刃脚踏面及其下面砂垫层下扩散面积之和,A=(0.4+1.05×2)×169.4=423.5 m2。

此工况下若沉井下沉,则砂垫层下的土体将发生剪切破坏,此状态下土体承载力达到极限承载力。刃脚下土体极限承载力fv:

根据地质资料查表或计算得Mb=0.18、r=0.65 t/m3、b=3、Md=1.73、ro=1.5 t/m3、d=1.5 m、Mc=4.17、Ck=1.2 t/m2。

计算得fv=9.25 t/m2,则

由计算得知,下沉系数小于1,表明刃脚下砖胎模拆除后砂垫层未拆除前沉井不会下沉。只要分批对称拆除四周外墙下的砂垫层,沉井将会缓慢下沉。

(2)挡潮闸闸室沉井见示意图1。沉井初沉时,当井壁刃脚进入土体内0.5 m,隔墙下的砂垫层厚度为0 时,对沉井的稳定最不利,对该工况条件下沉井下沉系数的验算如下:

沉井自重G=3060 t;

沉井井壁在砂垫中的摩擦力

井壁与砂垫层的摩擦力系数取4 t/m2;

井壁在土中的摩擦力R2=(34×4+17.9×2)×0.5×2.5=215.0 t;

因与井壁接触的土中带有砂,井壁与土的摩擦力系数取2.5 t/m2;

当刃脚下的土体发生剪切破坏时的极限承载力为

查表或计算得Mb=0.18、r=0.65 t/m3、b=3、Md=1.73、ro=0.65 t/m3、d=0.5 m、Mc=4.17、Ck=1.2 t/m2,计算得fv=5.92 t/m2;

支撑刃脚的土体面

刃脚下受到土体作用力

隔墙底面比刃脚高0.5 m,其下土体承载力按标准承载力取4.0 t/m2;

隔墙受到土体作用力

P2=fvA2=4.0×44.1=176.4 t;

此状态下沉井初沉时的下沉系数

表明在此工况条件下,沉井下沉,但不会发生突沉现象。

当沉井下沉至隔墙下土体剪切破坏达到极限承载力时,隔墙受到土体作用力P2=fvA2=5.92×44.1=261 t。

此状态下沉井初沉时下沉井下沉系数

沉井即使下沉也会随着摩擦力的增加建立新的平衡状态。

如果此时继续冲挖刃脚、隔墙下土体,沉井将会继续下沉再建立新的平衡状态,如此周而复始循环下去,直至沉井接近设计高程,不再冲土终沉稳定为止。

3.2 沉井入土最深时的下沉系数验算

图1 挡潮闸闸室沉井示意图

沉井下沉过程中摩阻力随深度增加而增加,当深度达到5.1 m 后,其摩阻力达到最大值。沉井全部入土,井壁刃脚下土体全部挖空,只考虑井外壁摩阻力的作用,考察沉井能否依靠自重顺利下沉到位。

K=G/ Rf1

考虑井外壁由于下沉过程中垫层砂被带入土体与井壁之间,摩阻力作用力取f=3 t/m2,则

表明沉井能够顺利下沉到位。

3.3 沉井终沉时稳定性验算

沉井下沉至设计标高时,刃脚及隔墙底部进入持力层,土体标准承载力为19 t/m2,沉井在井壁外侧与土体之间的摩阻力、刃脚下土体支撑力的作用下能否处于平均状态至关重要,验算此状态下沉井的下沉系数如下:

考虑井外壁摩阻力作用力取f=3 t/m2,计算偏安全,井外壁摩阻力:

刃脚受到持力层的支撑力:

则沉井克服摩阻力时下沉系数:

计算结果表明,沉井终沉后将处于稳定状态。

4 非正常下沉原因分析及预控措施

4.1 下沉过快及措施

下沉过快致使质量难以控制,容易造成偏位。下沉过快主要原因有:①遇软弱土层,土的承载力低,因沉井自重大,单块沉井达3060 t,致使下沉速度超过挖土速度;②因长期抽水或砂的流动,使井壁与土的摩阻力下降;③沉井外部土体出现液化。

相应的措施有:①发现下沉过快,可重新调整挖土部位,暂停在刃脚底部挖土;②将排水法改为不排水法下沉,以增加浮力;③在沉井外壁间填粗糙材料,或将井外的土夯实,增大摩阻力。

4.2 下沉过慢及措施

下沉过慢的原因主要有:①向刃脚方向削土深度不够,正面阻力过大;②遇孤石或大块石等障碍物,沉井局部被搁住,或刃脚被砂砾挤实;③遇摩阻力大的土层,未采取减阻措施,或减阻措施遭到破坏,侧面摩阻力增大;④在软粘性土层中下沉,因故中途停沉过久,侧压力增大而使下沉过慢或停沉。

相应的措施有:①将刃脚下的土分段均匀挖除,减少正面阻力,或继续进行第二层(深40~50 cm)碗形破土,促使刃脚下土失稳下沉;②遇小孤石或块石搁住,可将四周土挖空后取出;对较大孤石或块石,可用炸药或静态破碎剂实施破碎后清除;③如因沉井侧面摩阻力过大造成下沉过慢,一般可在沉井外侧用0.2~0.4 kPa 压力水流动水针(或胶皮水管)沿沉井外壁空隙射水冲刷助沉,下沉后,将射水孔用砂子填满;如因沉井四壁减阻措施被破坏造成下沉过慢,应设法恢复;④遇硬质胶结土层时,可用重型抓斗或加大水枪的射水压力和水中爆破联合作业,也可用钢轨冲击破坏后,再用抓斗抓出;⑤在软粘性土层中,宜采取连续挖土、连续下沉,中间停歇时间不要过长。

4.3 瞬间突沉

原因主要有:①在软粘土层中,沉井侧面摩阻力很小,当沉井内挖土较深,或刃脚下土层掏空过多,使沉井失去支撑,常导致突然大幅下沉,或急剧下沉;②当粘土层中挖土超过刃脚太深,形成较深锅底,或粘土层只局部挖除,其下部存在的砂层被水力吸泥机吸空时,刃脚下的粘土一旦被水浸泡而造成失稳,会引起突然塌陷,使沉井突沉;③沉井下遇有粉砂层,由于动水压力的作用,向井筒内大量涌砂,产生流砂现象,而造成急剧下沉。

相应的措施有:①加强操作控制,严格按次序均匀挖土,避免在刃脚部位过多掏空,或挖土过深,挖土时,可在刃脚部位保留约50 cm 宽的土堤,控制均匀削土,使沉井挤土缓慢下沉;②在粘土层中严格控制挖土深度(一般为40 cm),不能差太多,不要使挖土超过刃脚,可避免出现深的锅底将刃脚掏空,粘土层下有砂层时,应防止将砂层吸空;③控制排水高差和深度,减小动水压力,防止产生流砂或隆起现象,或采取不排水下沉的方法施工。

4.4 下沉搁置

原因主要有:①沉井下沉局部遇孤石、大块卵石、矿渣块、砖石等被搁置、卡住,造成沉井难以下沉;②下沉中遇局部软硬不均地基或倾斜岩层。

相应的措施有:①下沉前仔细查看地基勘察报告,对沉井壁下部3 m以内的各种地下障碍物,下沉前通过挖井取出;②对局部软硬不均地基或倾斜岩层,采取先破碎开挖较硬土层或倾斜岩层,再挖较弱土层,确保其均匀下沉。

4.5 沉井倾斜

原因主要有:①土层软硬不均,或挖土不均匀,使井内土面高低悬殊;或局部超挖过深,使下沉不均;或刃脚下掏空过多,使沉井不均匀引发突然下沉,易导致沉井倾斜;②刃脚局部被石块或埋设物搁住,未及时处理;或排水下沉,井内一侧出现流砂。

相应的措施有:①根据不同土质情况,采用不同的挖土顺序,分层开挖,对称均匀挖土,使刃脚均匀受力,沉井均匀、竖直平稳下沉。对松软土质,可先挖沉井中部土层(每层约深40~50 cm),沿沉井刃脚周围保留土堤,使沉井挤土下沉;对中等密实土质,如刃脚土堤挖出后仍很少下沉,可再从中部向刃脚分层均匀削薄土堤,使沉井平稳下沉;对土质软硬不均的土层,应先挖硬的一侧,后挖软的一侧;对流砂层只挖中间不挖四周;对坚硬土层,可按撤除垫木顺序分段掏空刃脚,并随即回填砂砾,待最后几段(即定位承垫木处)掏空并回填后,再分层逐步挖去回填料,使沉井均匀下沉;沉井倾斜如受地下水流方向影响时,先挖背水方向的土,后挖迎水方向的土。②刃脚遇到小块石、孤石搁住,可将四周土挖空后除去;较大块石或孤石,用风镐破碎成小块取出。③在初沉阶段,采取在刃脚较高部位的一侧加强挖土,在较低的一侧少挖土或回填砂石来纠正;在终沉阶段,利用设在井外侧的射水管冲刷土体或采取井外射水来纠正倾斜。④下沉井过程中加强测量观测,每班观测不少于2 次,发现倾斜应及时纠正。

4.6 沉井偏移或扭位

原因主要有:①沉井产生位移大多是由于倾斜引起,若沉井倾斜一侧土质较松软,在纠正倾斜时,井身往往对倾斜一侧下部产生较大的压力,使得井身向倾斜方向产生一定位移。位移大小由土质情况及向一边倾斜的次数决定。当倾斜方向与轴线不平行时,纠正后则会产生扭位,若多次往不同方向倾斜,在纠正倾斜后则会因位移产生的复合作用,常导致沉井产生偏离轴线方向的扭位;②沉井倾斜未经纠正就继续下沉,常会使沉井向倾斜相反方向产生一定位移;③未及时纠正测量偏差。

相应的措施有:①沉井群可采取中间高两边低的三角形状下沉,以抵抗沉井向中间位移的趋势;边井采取偏沉法,保持远离岸坡的一端先沉,靠近岸坡一端再调平下沉,有意向外纠正;②加强测量控制和检测,每班观测不少于2 次,发现位移或扭位应及时纠正;③及时纠正倾斜,避免在倾斜情况下继续下沉,造成位移或扭位;④对称除土,控制每层除土的厚度不大于50 cm,尽量使沉井均匀下沉,以减小下沉偏差,降低纠偏工作量。

4.7 下沉裂缝

原因主要有:①沉井下沉时被大孤石、漂石或其他障碍物搁住,使井壁产生过大拉应力而造成裂缝;②沉井下沉时,当刃脚底面脱空,沉井被上部土体挤紧而悬挂在土层中,在井墙内可能产生较大的竖向拉力,而将井筒水平拉裂。

相应的措施有:①认真查看地质勘察报告,深3 m 以内障碍物应在沉井制作、下沉前挖除,下沉时采取先钎探,挖除障碍物后再挖土下沉;②下沉过程中注意避免发生过大的倾斜和突然下沉。

5 结果分析

对沉井下沉过程质量控制的关键环节进行分析,对下沉过程中可能出现的各种不利情况,事先提出预控措施,下沉过程中加强实时观测,动态纠偏,保证下沉质量。沉井群顺利下沉可为后续底板、闸墩及翼墙等施工创造有利条件。本工程的成功实施,为今后类似工程施工提供了借鉴。

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