600MW 超临界机组循环水泵改造与优化运行

2014-11-28 08:02张延风赵晓峰于炳伟
吉林电力 2014年4期
关键词:双速凝汽器绕组

张延风,赵晓峰,于炳伟

(辽宁清河发电有限责任公司,辽宁 铁岭 112003)

随着国民经济的快速发展,节能减排已成为企业可持续发展的重要途径之一。辽宁清河发电有限责任公司为了降低发电成本,实现节能减排的目标,针对超临界600 MW 汽轮发电机组循环水泵浪费厂用电的问题,对1号汽轮发电机组A 循环水泵电机进行高低双速改造,并确定最佳运行方式,通过一定时间运行,机组运行稳定且经济效益显著。

1 设备概况

清河发电公司600 MW1 号汽轮机组,配有2台50%容量的斜式轴流循环水泵,转速为370r/min,扬程为26m,流量为32 400t/h;电动机型号YKSL3800-16/2150-1,额定功率3 000kW,电压为6kV,额定电流370A。冬季机组循环水供水温度平均13℃,凝汽器真空度平均96.55kPa,凝汽器端差平均8.65℃,凝结水过冷度平均1.21℃。循环水泵冬季耗电率平均0.86%,年平均耗电率平均1.10%。机组保持单台循环水泵运行,每台循环水泵单独运行时的实际容量为60%左右,由于循环水供水温度较低,机组冷却流量过大,斜式轴流循环水泵不能通过出口阀门调节冷却水流量,节能调节受到限制,因此对1号机组A 循环水泵电机进行高低双速改造,采用转速差不大的相邻极数的双速电动机驱动水泵,根据不同季节水温变化选择驱动转速调节供水量,可有效节约电能。

2 改造原理及方案实施

2.1 改造原理

根据泵类机械相似定律,在一定范围内改变泵的转速,泵的效率近似不变,其性能近似关系式为:

式中:Q1为n1转速的流量;Q2为n2转速的流量。

式中:H1为n1转速的扬程;H2为n2转速的扬程。

式中:P1为n1转速的轴功率;P2为n2转速的轴功率。

根据上述关系式,若将3 000kW 16P循环水泵电动机改为16/18P 双速电动机,则电机在18P 运行时,水泵流量为16P 运行时的0.89 倍,扬程为16P运行时的0.79 倍,轴功率为16P 运行时的0.7倍,相当于水泵流量减少11%,电机输出功率可减少30%。

2.2 实施方案

对定子绕组采用变前后极都是60°相带的换相变极方式(18P接法),这种方法能使电机在2种转速均能获得良好的运行性能。转速变换在1只专用改极箱内手工改接连接片即可实现。该电机定子有168槽,16P接法时,平均每极下占10.5槽,平均每极每相占3.5 槽,16P 运行时,三相绕组是对称的;而18P接法时,平均每极下占9.333槽,平均每极每相占3.111槽,18P 运行时,三相绕组不对称。不对称的三相绕组对电机的运行产的影响,通过采用先进电磁计算程序设计消除。A 循环水泵电机的高低双速接线示意图如图1所示。

改成高低双速电机后,定子绕组以原16P为基本极,星接,电机各项性能不变。在18P 转速时,定子绕组以角型接法,因绕组仍有较高的分布系数,故其输出功率仍能满足低速时水泵所需功率,且电机的温升、振动、噪声也均能符合出厂的规定值。16P运行时采用原电机电流互感器,差动保护功能及方式不变,电机在18P运行时将差动保护退出。改造时只更换定子绕组,电机其余零部件全部利用,电机原进出线、进出水、安装位置等情况均不改变。

3 优化运行

改造后2台循环水泵优化运行方式为,3月中旬至5月中旬保持A 泵(低速)与B泵并列运行,平均水温18.1℃,凝汽器真空度95.0kPa,凝汽器端差6.5℃,凝结水过冷度1.0℃,泵的耗电率1.01%,其他数据详见表1。5月中旬至9月中旬,保持A 泵(高速)与B泵并列运行,运行数据详见表1。9月中旬至11月中旬,运行方式与3月中旬至5月中旬相同。11月中旬至下一年3月中旬,保持A泵(低速)单独运行,平均水温13.3℃,凝汽器真空96.3kPa,凝汽器端差6.8℃,凝结水过冷度1.2℃,耗电率0.62%,其他数据详见表1。无论哪种方式运行,如果1 号机组停止运行,一般在停机10h后循环水泵停止运行,停运后开启1台泵的出口蝶阀,保持开式水泵运行,向开式水系统正常供水。

4 改造效果

电机改造费用25.0万元,安装费用3.8万元,共计28.8万元,工期共为25天。改造前后技术数据见表2。

图1 循环水泵电机接线示意图

表1 A、B循环水泵运行数据

表2 改造前后数据

A 循环水泵电机高低双速改造后,在内、外环凝汽器全部通水,且循环水回水完全上塔的条件下,进行各种工况下的带负荷试运行。其管规格为2 220 mm×10mm,额定流量34 200m3/h,低速单独运行电机功率2 438kW,电流253A,转速330r/min,循环水母管压力0.151 MPa,管径平均流量29 060 m3/h。高速单独运行电机功率3 281kW,电流328 A,转速372r/min,循环水母管压力0.162 MPa,平均流量38 128m3/h。电机改为高低双速,且运行方式经过优化后,泵在低速运行期间可以节省的厂用电量按下列2种工况进行计算:A 泵单独低速运行时间至少为4 个月,低速单独运行时功率为2 438 kW,高速单独运行时功率为3 281kW,节省厂用电量2.43×106kW·h;A 泵低速与B 泵并列运行时间为4至5个月,A 泵(低速)与B 泵并列运行时功率为2 520kW,A 泵(高速)与B泵并列运行时功率为3 302kW,节省厂用电量2.25×106kW·h。每年节省厂用电量约4.68×106kW·h,约187万元。

5 结束语

1号机组A 循环水泵电机通过高低双速改造,并对泵的运行方式进行优化,运行安全可靠,其耗电率明显降低,节能效果显著,在凝汽器真空、冷却水流量与温度等主要参数能够得以保证的前提下,单台泵低速运行时耗电率仅为0.62%,较高速运行时可降低0.24%。从投资成本回报周期角度来看,只需低速运行1个月即可收回全部改造成本,经济效益十分可观。

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