经验集锦
船舶辅锅炉损坏
——胀接修理
对某船进行锅炉检验时,打开锅炉导门,对内部进行勘验,下管板处部分烟管根部有漏水现象,水侧有大量附着物,于是进一步对炉内进行查勘,并清除水侧附着物,发现3根烟管根部已严重腐蚀并锈穿。该船仅运行不足3年,锅炉烟管就遭如此严重的腐蚀,为以后能合理维护、使用锅炉,有必要对锅炉腐蚀原因进行分析。
船用热水锅炉补给水和循环水中含有溶解氧,与金属发生电化学腐蚀。
腐蚀机理:
Fe(OH)2生成后会在锅炉底和水侧沉淀可以减缓Fe的腐蚀,但是Fe(OH)2不稳定,易与O2、CO2发生化学反应,生成易溶解的Fe3O4、Fe(HCO3)2。由于CO2溶解度极低,可见水中溶解氧是腐蚀的主要原因。炉内运行温度较高,各种物质在水中的扩散速度加快且电解质水溶解电阻的降低,这些因素都加快了上述化学腐蚀的速度。因此炉水需进行去氧处理,通常向炉水内添加化学物质亚硫酸钠降低水中溶解氧的含量。
另外,炉水碱度过高也会引起炉内局部腐蚀,由于没有有效地采取水处理措施,锅炉内表面常附着一些水垢,使局部温度过高,加快了炉内结构的热疲劳,也会造成炉内腐蚀过快。
后经向船员了解对锅炉的维护使用情况并查阅相关记录,船员并未定期对炉水进行足够的处理,如:添加化学药剂降低水溶解氧浓度、降低炉水碱性等,这也明确了该船锅炉发生如此严重腐蚀的原因。
由于部分烟管已腐蚀锈穿,决定对锅炉进行换管修理,船东联系该锅炉生产厂家对腐蚀比较严重的烟管进行换新。
该船锅炉烟管装配采用胀接装配工艺,因此厂方、船方和验船师也一致认为采用胀接修理工艺,以达到永久修复的目的。胀接装配是指用专用胀管器均匀地扩张管子端部,管板在管端膨胀力作用下,塑性变形,然后撤除胀管器,管板为恢复其塑性变形紧紧裹紧管端部,装配过程不需进行焊接辅助。现将本次胀接修理工艺及过程介绍如下。
1)管孔表面处理。腐蚀较严重烟管拆除,拆除时应注意对管孔表面进行防护,防止管孔表面产生碰擦、撞击等机械损伤。烟管拆除后对管孔表面进行处理,打磨、削光,不允许孔表面有腐蚀、锈蚀、凹陷、不光滑等现象。对管孔圆度进行测量,确保圆度差不超过表1规定。
表1 管孔圆度偏差 mm
该船锅炉烟管外径为89 mm,所换3根烟管管孔圆度差:上管板为0.10 mm、0.15 mm、0.10 mm,下管板为0.15 mm、0.10 mm、0.70 mm。其中3#烟管下管板管孔偏差超出表1所规定的数值。其超标量不大,采用光削处理,但同时注意其横向、纵向偏移量应在允许范围内,见表2。因横向光削量极小,在1 mm内,可确定横向偏移不超过表2规定值,没必要进行偏移量的测量。光削后进行测量,圆度差为0.25 mm,在可接受范围内。
表2 炉管管群布置位置偏移量 mm
2)管材质确定及处理。根据锅炉说明书确定炉管材质,并验收无缝钢管质量证明书。
烟管胀接端进行退火处理,由于退火温度较高且需较长时间保持在600~650 ℃范围内,此次修理采用电加热热油装置。对烟管胀接端进行退火,控制温度在620~630 ℃,持续15 min,退火后用隔热材料包扎烟管胀接端,使其温度缓慢下降。退火处理目的是使管子端部在受膨胀力时能永久变形,而不是塑性变形。
3)炉管的装配和胀接。炉管装配后确保管子在上下底板伸出端均匀,在3~5 mm范围内,伸出端过短或过长均影响管端与管板的结合力。炉管装备后进行胀接作业,注意防止污物污染胀接表面。在胀接过程中,要严格控制胀管率。胀管率过大导致管板永久变形,影响锅炉使用寿命;胀管率过小,管与管板紧密程度较小,容易泄漏。查阅该锅炉装配指标,本锅炉胀接率在1%~2%范围内,本次胀接炉管是采用专用胀管器,控制其行程在10~15 mm范围内,通过控制胀管器行程也就控制了胀接率。
胀接后,对胀接管端进行检查,粘合处整齐,未见任何裂纹,并对结合部位进行清洁打磨处理。
4)水压试验。对修理后的锅炉进行1.5倍的工作压力试验。该船锅炉工作压力0.7 MPa,水压试验压力为1.05 MPa,持续15 min,压力表数值没有下降,泄压后对锅炉内部再次进行勘验,未发现泄漏现象。
通过实施严格的过程控制,特别是管孔表面处理、炉管退火处理、胀接率的把握等影响胀接装配质量等因素的控制,如期修复了该船锅炉。
(中国船级社秦皇岛分社刘加富供稿)
U673
10.13352/j.issn.1001-8328.2014.03.016