徐光银,韩成祥
(合肥国轩高科动力能源股份公司,合肥 230011)
工业工程(IE)是将人、设备、物料、信息和环境等生产系统要素进行优化配置,对工业生产过程进行系统规划与设计、评价与创新,从而提高工业生产率和社会经济效益专门化的综合技术,它是一门直接以系统效率和效益为目标的工程技术,为追求生产效率、质量和成本而进行的系统分析、设计与优化控制。
随着顾客对电池组总成需求量的上升,我公司大巴电池组总成装配线现有的生产能力不足。为了满足顾客需求,保证销售量,在与对手企业竞争中取得胜利,为此公司特引进一条大巴电池组总成装配线,可是此生产线作业人员劳动强度大、生产效率低、人员利用率低,线体滞留大量的在制品。为了提高线体装配效率,提升产能,提高公司竞争力,公司决定进行大巴电池组总成装配线流水化作业IE 改善。
运用IE 改善方法,首先对大巴电池组总成装配线的生产现状进行分析,然后分别对线体增加工艺装备配置,降低劳动强度,对一些工序采用分解、重组、合并方法,提高人员利用率,最终达到实现流水化作业、提高装配线平衡率、提升产能的目的。
改善前,作业人员劳动量大、生产效率低,各工序人员分工不明确、工序节拍差别较大、作业忙闲不均,产生大量的等待浪费,人员利用率低,装配线上积压大量的在制品,大巴电池组总成装配线DK1226 工艺流程图及各工序人员利用率分别如图1、图2 所示。
图1 IE 改善前大巴电池组总成装配线DK1226工艺流程图
图2 IE 改善前大巴电池组总成装配线DK1226工序人员利用率
1)工艺装备配置。通过对大巴电池组总成装配线的工艺装备进行优化配置,降低劳动强度,提高装配效率。具体进行以下工艺装备优化配置:(1)龙门吊配置,在装模组工序增加龙门吊,吊装电池模组入箱,代替人工抬电池模组入箱操作。(2)气路、电路及螺丝刀配置,在操作工位两侧均接通气路、电路,安装气路接嘴、电路插座,方便工位两侧操作,根据每个工位操作特点分别配备电动、气动螺丝刀。(3)看板配置,在线体上方两侧及中间分别配备工位和工艺文件看板,明确各个工位操作内容。(4)物料、工具工位器配置,在各个工位分别配备物料、工具工位器,明确各工位物料、工具的存放位置,方便作业人员取用。
2)均衡化作业设计。通过工序间的优化组合,分解瓶颈工序,合并节拍短工序,进行工序间重新组合,消除工序间忙闲不均的现象,提高工序人员利用率,最终提高装配线的均衡化作业水平。具体进行以下均衡化作业设计:(1)分解瓶颈工序,大巴电池组总成装配线DK1226 瓶颈工序主要集中在串联模组、整理信号线束二道工序,通过分解法将1/3 串联模组工序内容分解到相邻工位,将整理信号线束工序由一个工位分解为两个工位,消除瓶颈工序太忙现象。(2)合并节拍短工序,节拍短的工序分别是电压内阻检测、装模组压条、装模组顶盖工序,分别将电压内阻检测工序合并串联模组瓶颈工序的1/3 工作内容,装模组压条和顶盖工序合并,消除节拍短工序太闲现象。IE 改善后的大巴电池组总成装配线DK1226 工艺流程图及各工序人员利用率分别如图3、图4 所示。
图3 IE 改善后大巴电池组总成装配线DK1226工艺流程图
图4 IE 改善后大巴电池组总成装配线DK1226工序人员利用率
IE 改善后,大巴电池组总成装配线获得以下方面改善效果:(1)平衡率提高。由图2 和图4 可知,线体平衡率即各工序平均人员利用率,由改善前的48.5%提高到改善后的85.5%。(2)产能提高。改善后线体作业人员数不变,日产能提高133.3%。(3)人员减少。改善前后均为9个工位,每个工位2 人,作业人员均为18 人,而改善后产能提高133.3%,因此改善后在相同产能的情况下,作业人员减少24 人。
大巴电池组总成装配线通过IE 改善,在现有生产线、人员等资源要素不变的情况下提高人员利用率,实现流水化作业,平衡率提高37%,产能提高133.3%,相同产能下作业人员减少24 人,这对于企业效益的提升和生产成本的下降都有实际意义。