煤矿井下巷道高压突水注浆封堵施工技术

2014-11-07 22:31:10孔伟杰李俊华
科技资讯 2014年4期
关键词:突水注浆

孔伟杰 李俊华

摘 要:本文详细地介绍了老君堂煤矿井下21081工作面下顺槽高压突水具体情况,分析突水水源及突水机理,通过注浆封堵技术彻底解决了工作面突水问题,为矿井施工突水的治理积累了宝贵的经验。

关键词:突水 注浆 封堵

中图分类号:TD74 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)02(a)-0131-02

1 工程概况

老君堂煤矿立井单水平下山开拓,回采工作面伪倾斜布置。201×年10月3日,井下21081工作面下顺槽掘进至275 m处时,掘进工作面后方1~3m巷道左帮发生突水,突水量200 m3/h左右。掘进头后2~3 m左帮涌水150 m3/h左右,掘进头后14 m处顶部涌水5 0 m3/h左右,属于太原群灰岩水,水压2.5 MPa。初步判断突水处为岩溶裂隙发育区,岩溶裂隙沟通了下部灰岩含水层和上部顶板砂岩,可疑有奥陶系灰岩水和顶板砂岩水参与。该巷道为留窄小煤柱沿空掘巷,右侧2 m以外为采空区。矿井主排水能力700 m3/h左右,目前井下涌水量超过500 m3/h。为减轻主排水系统压力,减少排水费用,保证矿井安全生产,要求对突水点进行注浆封堵,封堵突水量的90%以上。

2 注浆封堵施工技术

2.1 施工辅助巷道

201×年10月31日,经现场考察确定,在掘进工作面后方2~3 m处顶水开掘一条辅助巷道,向左侧沿程追踪突水水源,希望能在左侧5~10 m处找到突水的孔洞,然后在辅助巷道内打止浆墙,外侧实施围岩加固,封堵突水点。经过4天施工掘进1.7 m,由于巷道上方破碎岩石大量冒落,冒落后的矸石堵塞了突水通道,突水从巷道顶部倾泄而下,尤如倾盆大雨,辅助巷道无法施工。于是在掘进工作面后方17 m处向左侧再施工一条辅助巷道,巷道上宽1.8m,下宽2.2 m,高2.0 m,坑木支护,长度10 m,水平。然后向右侧转90°,与下顺槽平行向前掘进,巷道断面不变,矿工钢支护,掘进12m后,用锚索钻机向前探水,找到突水通道后继续向前掘进,将水挖出来,让其全部从辅助巷道流出,使原突水点断流。

2.2 导水

用2根Φ15.24 mm无缝钢管将水全部导出,导水管长度每节3 m,以法兰盘连接,外端安装配套高压闸阀。导水管放入突水孔以后,用速凝胶泥固接导水管,尽可能将导水周围漏水裂隙全部封堵,将水全部集中于导水管,其余部位不得漏水。

2.3 止浆墙施工

为保证突水点注浆封堵质量,在前后施工的2个辅助巷道内施工2个止浆墙,第一次施工的辅助巷道内做的止浆墙为1号止浆墙,第二次施工的辅助巷道内的止浆墙为2号止浆墙,2个止浆墙同时施工。

1号止浆墙:1号辅助巷道向前掘进5~7m之后,向上部冒落带打入3~5根Φ15.24 mm注浆管,并将管子引至10 m以外,外端套实,安装配套高压球阀。然后在外侧用料石或红砖筑砌1 m厚的外墙,外墙向下深挖1 m至硬底,用混凝土填实,然后向上垒砌。墙内填片石,上部需要挑顶,将顶煤全部挑下,用料石垒至煤层顶板。在充填片石时需要在墙的中上部放置2~3根Φ25.4 mm注浆管,外端套实,安装配套高压球阀。

2号止浆墙:在2号辅助巷道内施工的止浆墙厚度6~8 m,在6~8 m之外先施工外侧墙,墙厚1 m,外墙向下深挖至硬底,用混凝土填实,然后向上垒砌。墙内填片石。在充填片石时在墙的中上部放置2~3根Φ25.4 mm注浆管,外端套实,安装配套高压球阀。

2.4 止浆墙注浆

墙体充满后,向墙体内注单液水泥浆,为保证水泥浆与片石充分接触,注浆过程中不允许加入任何化学添加剂。采用间歇式注浆,每注2~3 h停20 min左右,让浆液充分沉淀。即将结束时注水泥-水玻璃双液浆,保证上部充分注满。

2.5 止浆墙体外周边围岩注浆加固

止浆墙体周边围岩注浆在止浆墙凝固的7天之内进行。对1号止浆墙在掘进工作面后方15 m范围内喷浆,喷层厚度10~20 cm,可以分两遍喷射,目的是在巷道外侧先做一个简单的止浆层。在1号止浆墙后侧喷浆范围内分4遍实施围岩注浆,在2号止浆墙外侧分2遍实施围岩注浆。第一遍1号止浆墙外侧15 m范围内分5个注浆断面,每个断面布置13个注浆孔,孔深1.0 m,埋设Φ25.4 mm注浆管,管长0.5 m,外端套丝,安装配套高压球阀。2号止浆墙外侧围岩注浆加固范围为5~10 m,每2 m一个注浆断面,每个断面布置6个注浆孔,孔深1.0 m,埋设Φ25.4 mm注浆管,管长0.5 m,外端套丝,安装配套高压球阀,注水泥-水玻璃双液浆,浆液配比为水:水泥:水玻璃=1:0.8∶0.1~0.3,注浆压力0.5~1.0 Mpa。第二遍注浆注浆孔的密度和注浆管的形式与第一遍相同,孔深2.0 m,管长1.5 m,注水泥-水玻璃双液浆,注浆压力1.5~2.0 Mpa。由于2号辅助巷道为全岩巷,注浆2遍即可完成周边围岩加固。第三遍和第四遍注浆只在工作面下顺槽喷浆范围内进行。第三遍注浆孔的密度和注浆管的形式与前两遍相同,孔深3.0 m,管长2.5 m,注水泥单液浆,注浆压力3.0 Mpa。第四遍用锚索钻机造孔,孔深6 m,孔径Φ29 mm,下Φ20 mm注浆管,外侧过渡为Φ25.4 mm,与注浆系统以Φ25.4 mm球阀连接,注水泥单液浆,注浆压力4.0~5.0 Mpa。

2.6 关水增压实验

待止浆墙注浆充填7天后,两个墙体外侧围岩注浆加固工作全部完成,开始进行关水增压实验。加固后再关闭高压闸阀,直至关闭10~20 min后无漏水现象为止。

2.7 注浆封堵突水点

关水增压实验成功后,开始顶水注浆封堵突水点。注浆开始时,注单液水泥浆,水灰比调整为1∶1。注浆量超过150 t时,改注水泥-水玻璃双液浆,浆液配比为水泥:水玻璃:水=1.0∶0.1~0.3∶0.8~1.0。当注浆压力达到7.0MPa时,停止注浆。

3 注浆堵水效果分析

在注浆堵水前,下顺槽出水量达500 m3/h,随着注浆工程的进展,出水量也日趋减小。11月19日对井下工作面现场观测出水量基本消失,这一结果持续到11月28日整体注浆工程结束,注浆堵水率达98%,表明本次注浆堵水达到预期目的。

4 结语

本次注浆工程之所以能够取得圆满成功,其原因在于预测突水点位置准确,方案充分、正确,注浆工艺合理,施工措施妥当,取得了较好的封水效果,为老君堂煤矿节省了大量的电费,减少了地下水的流失,经济、社会效益显著,为类似矿井巷道涌水的治理提供了可以借鉴的成功经验。

参考文献

[1] 何满潮,景海河,孙晓明.软岩工程力学[M].北京:科学出版社,2001.

[2] 张农.巷道滞后注浆围岩控制理论与实践[M].徐州:中国矿业大学出版社,2004.

[3] 孙守增.煤矿开采中的地应力特点及其应用研究[D].山东科技大学,2003.

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