安康水电厂变压器冷却器系统技术改造研究

2014-11-03 15:28郝胤栋任丹丹
科技创新与应用 2014年32期
关键词:主变压器技术改造冷却器

郝胤栋 任丹丹

摘 要:针对安康水电厂变压器的冷却器系统经过多年的运行,逐渐暴露出的冷却器设备老化,事故频发、单次维修成本偏高且收效不明显,控制系统的回路复杂及故障频发等缺陷。通过变压器控制系统改造,能有效的解决上述问题,且运行方式灵活可靠。

关键词:主变压器;冷却器;技术改造

引言

安康水力发电厂于安装有4台200MW机组和1台52.5MW机组,于1992年全部投产运行,电厂运行时间较久,虽然对冷却器、潜油泵等附件进行过大修,但由于设备陈旧,整个冷却器外观始终有渗、漏油现象。虽然机组大修更换过密封,效果仍然不太理想,整个冷却器外壳即有渗油现象,严重影响了电站的安全健康运行。

1 变压器冷却器技术改造的必要性

由于冷却器长时间运行,水对冷却器内部铜管腐蚀,锈蚀现象严重,在大修时,为了提高冷却效果,还要对铜管结垢进行处理,造成冷却器铜管壁厚减少(铜管厚度1mm),另一方面铜管的材料质量差,管壁薄。使设备在运行中由于铜管破裂水进入变压器内部,造成主变绝缘下降,严重威胁主变的安全运行。

冷却器安装的油泵是潜油泵,由于油速较快,使油在冷却流动中产生油流静电现象,影响变压器的绝缘,长期运行对变压器不利。冷却器附件如油流继电器发生不指示,停泵后不返回,还有油流继电器在运行中挡板发生断裂现象,如5B2#冷却器,由于发现及时,解体冷却器后,在冷却器内部找到断裂的挡板,如果发现不及时,断裂的挡板有可能被油带入变压器内部造成事故。阀门经常出现掉头、关闭不严、渗水、渗油现象,特别是阀门关闭不严,当某一台冷却器作备用时,潜油泵未运行,而水流处于流通状态,造成事实上的水压大于油压。

综合上述主变冷却器已经严重影响主变的安全运行,必须进行更新改造,淘汰旧型号冷却器,更改新型号、制造工艺比较好效率高的冷却器。

2 冷却器改造方案选型

YSS-300油水冷却器更换前参数如表1所示。

表1 YSSG-315油水冷却器更换前后参数对照表

受主变安装位置的限制,若采用强油风冷,安装位置不够,而且主变在室内冷却效果也差。可以采用强迫油循环水冷方式冷却,经过调研计算比较,选用湖南东屋机电有限责任公司制造的YSSG-315型变压器油水冷却器,此冷却器有以下优点:(1)冷却器内的冷却管,采用双重管,两端为闭式双胀口结构,减少了胀口破裂的现象,提高了冷却器的安全运行,经久耐用,是一种少维护的产品,冷却器本体10年内不需要大修。由于铜管壁厚,材料优良,铜管强度好,运行时可以油压大于水压;(2)油泵是一种潜油封闭式油循环油泵,具有低扬程、大流量和低转速的特点。减少产生油流静电,电机功率小(新潜油泵3KW,旧潜油泵13KW),即达到要求,同时消耗减少,可节约大量的厂用电,降低厂用电率;(3)油流继电器改为流量开关,能在运行中监视冷却器和变压器油管路系统油流情况。当运行中的某台冷却器油流中断时,它能发出灯光信号,或自动投入备用冷却器,杜绝了挡板断裂故障的发生;(4)增加了逆止阀,以防止停泵时冷却器产生油短路,使油泵反转;(5)增加了渗漏仪,在每台冷却器下部油水拖板的闭室外,接一台渗漏检测仪,当胀口漏水或铜管破裂时,可发出警报信号,实现在线监测,避免了运行人员定期取水样工作。

更换后的油水冷却器参数如表1所示。

3 安装前的检查

新设备到工作现场以后,外观检查无掉漆,壳体无破裂,螺栓无松动现象,附件齐全,资料完整,对潜油泵电机用500v兆欧表测量绝缘,定子绕组间绝缘电阻不低于1MΩ,直流电阻值、三相值符合要求,清除泵内的变压器油,油阀门、水阀门完好,手柄转动灵活。将冷却器油室注满合格的变压器油(注油前进行油耐压值测量),从水室入口通水。并将出口封闭加压至0.4MPa,静压12小时后,再测量油的耐压值,如耐压值降低或水中发现油星,则表明内部有渗漏点,应检查并处理。

4 冷却器安装过程

在安排和吊装中应严防冷却器碰撞和摔跌,在安装配装的进出油水管路清理干净,所有与原管路连接部位密封圈必须放好,在紧固时,应检查是均匀紧固。充入油水后,无泄漏现象,不符合安装要求的原配管路应重新配管。

冷却器安装好后,应进行热油循环干燥处理(以油耐压值的变化情况检查干燥效果)。电机端子接线板上无灰尘或潮气锈蚀。接线正确,电机试验转向正确,并打开冷却器的放气塞进行彻底排气,然后与变压器本体油相通,对变压器进行满油法注油,然后试运行,各指示正确无误,随变压器正式一起投入运行。

5 效益评估

通过对冷却器的更新改造,极大的减少了人力、财产、物力的损失,并且减轻了检修人员的劳动强度,缺陷大大的减少,并对主设备的安全运行提供了可靠的保证,现以发生的三次抢修作以评估。(1)0#主变抢修时间共用24天,事故抢修期间共减少发电量1260万KWh;减少工业产值390.6万元人民币,投入抢修的材料、人工费用60万人民币,共计损失450万人民币。(2)3#主变抢修共用13天,事故抢修期间共减少发电量2600万KWh,减少工业产值390万元人民币,投入抢修的材料、人工费用70万元人民币,共计损失460万人民币。(3)5#主变抢修,使1#机组被迫停运6天,使330KV电网与110KV电网在陕南解列,对系统的安全运行造成了比较大的影响。由于我厂是调峰、调频主力电厂,主变停运抢修,对陕西电网的安全运行,造成了极大的影响。(4)更换后的冷却器,由于使用了低转速、大流量、低功率、高效率的盘式油泵,一年可节约厂用电87600 KWh,节约了能源,降低了厂用电率,提高了综合效益。

6 结束语

1号主变冷却器更换后,经过近两年的运行证明,运行状况良好。外观干净,无渗油、渗水现象,冷却效果好,运行人员不用定期取水样,实现了在线监测,并且运行时声音小,缺陷少,维护上的材料、人工费用大量减少,节约了人力、财力、物力。

综上所述,通过对安康水电厂24万KVA变压器(1-4B及0B)的改造更新,已取得良好的运行效果及效益,杜绝类了事故的发生,保证了主变的安全运行,创造了更高的效益。

参考文献

[1]邵慧斌.浅析电力变压器的维护与检修技术[J].科技风,2013(18);1-2.

[2]张元禄,宋翔,崔建勋.运行中的早期油浸式电力变压器冷却系统的节能技术改造[J].电气工业,2006(7):26-28.

[3]李昌贵,周二保.发电机、变压器保护全微机化技术改造与运行分析[J].中国电力,2003(7):15-18.

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