刘斌
摘要:机械设备运转室总是伴随着振动、温升,对设备的运转状态运用精密诊断技术进行精密分析,可以准确判断设备的健康状态,及时发现早期故障,指导设备检修工作,有利于提高设备可靠性,保障机组的安全稳定运行。
关键词:精密诊断 振动 温升 可靠性
一、设备概况:
某公司碎煤机采用山西电力设备厂HCSC(φ1200)型环锤式碎煤机,驱动电机型号为YKK560-8,功率630KW,电动机通过限矩型液力偶合器与碎煤机直接连接。转子主轴轴承采用C3游隙的双列向心球面滚子轴承,润滑脂润滑。碎煤机工作原理为高速旋转的环锤的冲击力将原煤初碎,初碎颗粒落到筛板及环锤之间时,受到环锤的剪切挤压、滚碾和研磨等作用被粉碎到规定的粒度。
二、检修过程:
2014年4月24日,燃料维护部对B碎煤机本体、液力耦合器进行大修,5月11日检修工作结束,空试时振动正常,轴承温度偏高且持续上升。5月15日,精密点检中心和燃料专业召开了专题讨论会,结合精密诊断和检修运行经验,认为需要重新调整碎煤机端盖间隙。按照HCSC12型碎煤机轴承座孔φ420mm公差K7(-0.045~+0.018)的标准,燃料维护部将 B碎煤机电机侧轴承座上端盖顶部间隙调整为10丝,自由端轴承座顶部间隙调整为12丝,16日空试六小时,电机侧温度57℃,自由端温度61℃。17日B碎煤机带负荷运行,试运两个小时,电机侧轴承温度54.0℃,自由端轴承温度48.4℃,符合《滚动轴承 深沟球轴承防尘、漏脂、温升性能试验规程》(JB/T8571—2008)中对轴承温升≤55℃的规定。
三、诊断报告:
从数次测量的通频振动值列表可以看出碎煤机总体振动不大,最大为自由端轴向3.39mm/s,在4mm/s的范围内。在调整后,碎煤机振动有一定下降,轴向下降比较明显,其中自由端轴向最大由3.39mm/s下降至1.68mm/s。
上图为5月16日碎煤机空试六个小时后碎煤机两端轴承的红外热像图,最高温度分别为54.0℃、48.4℃,符合滚动轴承温升要求。
上图为碎煤机自由端轴承振动解调频谱,可以看出轴承振动主要集中在整数倍频上,无明显轴承故障特征。
上图分别为碎煤机自由端轴承振动频谱对比图,红色为5月12日第一次测试,蓝色为5月16日间隙调整后测试,可以看出谐波明显,前后两次振动峰值有所下降,达到间隙调整目的。
四、最终结论:
碎煤机解体后,检查发现碎煤机电机侧轴颈处有损伤,外送对碎煤机轴颈进行了修复,做了动平衡測试并进行配重,进行了轴承座上端盖顶部间隙调整,调整后碎煤机整体运行正常,温升合格。目前公司双机运行,上煤量较大,考虑即将进入夏季高温期,环境温度较高,应加强设备的润滑管理,定期进行温度检测。