迈式注浆钻进锚杆在盘道岭隧洞加固施工中的应用

2014-10-19 01:43王竹青
水利建设与管理 2014年7期
关键词:隧洞浆液砂岩

王竹青

(甘肃省引大入秦工程管理局,甘肃永登 730300)

1 工程简介

引大入秦工程总干渠盘道岭隧洞长15.732km,隧洞围岩岩性软弱、地下水丰富,围岩主要为中细砂岩,成岩性差,胶结不良易风化,遇水软化并崩解。施工中根据不同洞段的地层岩性、地质条件和地下涌水状况,采用了全断面法、短台阶法、插板法、管棚法等多种施工方法。初期支护采用喷混凝土、挂钢筋网、锚杆、钢插板等多种手段控制围岩变形;二次衬砌采用混凝土和钢筋混凝土两种衬砌形式。隧洞建成后,二次衬砌现浇混凝土产生了较大范围纵斜向裂缝,当时采取了回填灌浆、增补3m和6m预应力系统锚杆、局部洞段增设钢拱架,以增强衬砌结构的整体承载能力;同时对裂缝进行封缝修补,防渗止水。

盘道岭隧洞输水运行十几年来,通过普查测量和变形观测,对6110条裂缝(纵向缝2713条,环向缝3397条)和隧洞变形情况进行了观测监视。定点观测的裂缝40条,包括:纵向缝38条,环向缝2条。其中:纵向缝最大缝宽δ=8.16mm,δ≥1mm的裂缝10条,0.25mm≤δ<1mm的裂缝20条,δ<0.25mm的8条;环向缝:δ为0.48mm、0.56mm。

2 存在问题

桩号CH79+435~79+475段长40m,地质岩性为桔红、桔黄、淡黄、灰白色厚层砂岩,含砾砂岩,砾质砂岩;泥质砂岩和砂质泥岩夹薄层灰蓝色细砂岩,淡黄、灰白色砂岩,含砾砂岩、砾质砂岩,以泥质为主的钙泥质胶结结构疏松、强度低,遇水易软化崩解,以层状结构为主,有地下水出露。1996年、1999年分别进行了处理。2000年在79+447左侧1.2m处建立了定点观测点,经2000~2009年连续观测,裂缝一直处在微变化状态,从2000年时的1.2mm发展至2009年时的2.94mm。目前该段隧洞左右侧墙纵斜向裂缝分布密集,大部分裂缝再次开裂,渗水量较大,析出结晶物多,右侧墙衬砌混凝土有向隧洞内隆起趋势,存在较大安全隐患。

桩号CH85+091~85+113.6段长22.6m,地质岩性为褐红色厚层砂质泥岩夹灰蓝色薄层细砂岩,局部地段夹淡黄色厚层砂岩或含砾砂岩,砂岩、含砾砂岩的胶结物以泥质为主,结构疏松,强度低。结构类型以层状结构为主。2000年在CH85+094右侧1.8m处和CH85+096左侧1.8m处建立裂缝定点观测点,经2000~2009年连续观测,裂缝一直处在微变化状态,CH85+094右侧1.8m处裂缝从2000年时的4mm发展至2009年时的5.85mm,CH85+096左侧1.8m处裂缝从2000年时的3.8mm发展至2009年时的8.66mm,存在较大安全隐患。

3 处理方案

采用6m长迈式注浆钻进锚杆及回填灌浆加强围岩的稳定性。CH79+435~79+475段长40m和桩号CH85+091~85+113.6长22.6m段,原则上沿裂缝方向布孔,垂直裂缝向间距1.5m(距裂缝0.75m),平行裂缝向间距2.0m,共222根(其中40m长段142根,22.6m长段80根),基本是梅花形布置。锚杆布置示意图如下。

加固断面图(单位:mm)

裂缝用新型材料CN2000进行封堵。

4 迈式注浆钻进锚杆的施工

迈式注浆钻进锚杆集钻、注、锚于一体,是一种先进的锚固体系,能够保证复杂地质(软岩、土层、断裂带等)条件下的注浆效果。在抗弯、抗剪和表面粘结等方面明显优于截面相同的常规砂浆锚杆,可以任意切割、连接、施加预应力和释放荷载,并可作注浆管使用,所需的机具设备、材料,没有特殊要求,工艺简单,具有很大的应用价值。迈式注浆钻进锚杆由杆体(中空全螺纹杆件)、连接套、一次性钻头、拱形垫板、螺母组成。注浆时锚杆尾部可加设橡胶止水浆塞。钻进时,锚杆尾部通过连接套加设钎尾(钎尾外形与普通钻杆相同)。

4.1 迈式注浆钻进锚杆性能及特点

a.自带钻头,可自行钻进。迈式锚杆兼有钻杆和锚杆两种功能,取消了退钻杆插锚杆的工序,可避免因坍孔而导致返工的现象。

b.锚杆杆体可延续接长,具有多种规格,使用方便。盘道岭隧洞险段加固采用6m长、R25N型自进式锚杆,用连接套接长(杆体外表面为国际标准波形螺纹),钻进时钻入一段接长一段,优点是拆装方便、抗剪力强。

c.与相同截面积的实心杆相比,中空杆有更大的抗拉、抗弯及表面粘结力。

d.锚杆中空,可通过锚杆对地层注浆。通过空腹及中空钻头,从锚杆前端溢出,由里向外进行注浆,可保证完全充填锚杆周围空隙,固结岩体,充分保证注浆及锚固质量。

e.锚杆配有拱形垫板及螺母,可对地层施加预应力。

f.可利用一般的钻孔机械钻进,如:手持风钻。

由于该锚杆三位一体的功能,使得它在各类围岩条件下施工时,不需采取套管护壁、预注浆等特殊措施也能形成锚孔,砂浆可以将锚杆体全长包裹,避免了锈蚀,并保证锚固与注浆效果。

4.2 钻孔

采用YGZ100导轨式独立回转风钻混合循环清水钻进。

4.3 灌浆材料

因隧洞地下水含有大量的硫酸根离子,对混凝土腐蚀大,因此,采用高抗硫酸盐水泥。

4.4 灌浆

该工程灌浆压力采用0.2MPa。

采用纯压式全孔一次灌浆法,浆液通过杆体中孔灌入。锚杆沿洞体裂缝分为上下二排,每排分二序灌浆。CH79+435~79+475段,在隧洞左右两侧沿裂缝上下布置两排,共142孔,其中Ⅰ序孔72个,单位注入量10.48kg/m,Ⅱ序孔70个,单位注入量9.65kg/m;CH85+091~85+113.6段,在隧洞左右两侧沿裂缝上下布置两排,共80孔,其中Ⅰ序孔40个,单位注浆量9.40kg/m,Ⅱ序孔40个,单位注浆量8.69kg/m。

4.5 灌浆水灰比及浆液变换

该工程灌浆浆液水灰比采用0.8∶1,0.5∶1两个比级。

为保证锚杆锚固质量,如果0.8∶1浆液耗浆量很小,后续灌浆可直接采用0.5∶1水灰比。当0.8∶1浆液注入量已达300L以上,或当注入率大于30L/min时,应改为浓度较高一级的水灰比。

4.6 灌浆结束和封孔

该工程各灌浆段的结束条件为:在该灌浆段最大设计压力下,当注入率不大于1L/min后,继续灌注10min,可结束灌浆。灌浆结束后,应迅速封堵杆尾中孔,以防浆液外溢。

5 加固效果质量检查

两险段共打锚杆222根,在79+435~79+475段79+441左、79+655.6右、79+468左3处取一组,在85+091~85+113.6段85+101右、85+104右、85+111左3处取一组,共6根锚杆进行拉拔试验,设计拉拔力62kN,现场平均拉拔力为68.3kN和70.9kN,锚杆牢固,未有松动现象。

2011年9月加固后,经过两年的运行观察、观测,该洞段裂缝基本稳定,没有发生进一步微变;封堵裂缝完好,无渗水、析出现象;达到工程除险加固预期目标,为工程后续加固除险进行了有益探索。

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