袁俊文,孙德利,张国柱,黄玉军
(1.黑龙江省电力科学研究院,哈尔滨 150030;2.华电能源股份有限公司,哈尔滨 150000;3.国网哈尔滨供电公司,哈尔滨 150000;4.国网鹤岗供电公司,黑龙江 鹤岗 154100)
频率是电力系统重要的运行参数之一,频率变化对系统的安全稳定运行具有重要的影响。电网负荷供求平衡关系的破坏是引起电网频率发生波动的根本原因。所以对电网负荷引起频率的变动,需拿出可行办法对其进行严格监视和控制。目前,主要采取的办法是通过一次调频的有效投入,实现机组负荷对频率的快速响应,维持电网频率稳定。基于此,本文下面对机组一次调频过程的动态特性进行分析研究。
速度变动率是机组一次调频的主要指标之一,在机组并网的情况下,速度变动率可以反映机组负荷随机组转速静态变化的程度。速度变动率越大,参与调频能力越弱,运行时越稳定,波动越小;速度变动率越小,调频能力越强,运行时越不稳定,波动越大。速度变动率一般在3%~6%[1]。
机组负荷随电网频率变化的幅度很小,可按下式计算[2]:
式中:ΔN为一次调频负荷调整量,MW/(r·min-1);Ne为机组额定负荷,MW;δ为机组速度变动率,%;ne为机组额定转速,r/min。
为了在电网周波变化较小的情况下,提高机组运行的稳定性,一般在电调系统设置转速死区。死区设置过小,机组运行不稳定,不安全;死区设置过大,将会减少机组参与一次调频的次数和一次调频性能的发挥。转速函数斜率代表了电网对机组调频负荷分配比例,斜率越大,机组调频能力越强;斜率越小,机组调频能力越弱。将CCS与DEH中转速死区设置 ±2 r/min(±0.034 Hz)。不同的是,CCS转速差函数器输出的是功率值,而DEH转速差函数器输出的是综合阀位指令增量。
一次调频响应时间和稳定时间波形如图1所示。
图1 一次调频响应时间和稳定时间Fig.1 Primary frequency response time and stable time
一次调频动作后,机组的响应时间应不大于3 s(图1中△t),以保证快速性。
机组负荷在一次调频动作后,负荷波动到负荷稳定的时间应不超过60 s(图1中t1)。
火力发电机组应采取DEH+CCS的一次调频实现方式[3],其中,DEH 侧是执行级,是有差、开环调节,保证快速性,将频差(转差)信号转换为综合阀位指令增量叠加到原综合阀位指令处;CCS侧是校正级,是无差、闭环调节,保证持续性和精度,根据设计的速度变动率指标进行功率校正。
DEH侧的一次调频功能是机组快速响应频率变化的主要手段,其没有延时的动作特性决定了负荷响应的快速直接,在无其他干扰的情况下,其调频能力的大小仅和汽轮机的调门特性有关。控制逻辑设计方案如图2所示。
CCS侧一次调频控制的作用是防止CCS协调控制系统将DEH参与的一次调频作用作为内扰而被克服掉。CCS频率校正回路对一次调频的影响如图3所示。
由图3可见,CCS和DEH协同调频,利用了两侧回路在调节特性和时序上的互补性,有效地实现了快速持久的一次调频。CCS侧一次调频控制逻辑设计方案如图4所示。
图2 DEH侧一次控频控制方案Fig.2 Primary frequency modulation control scheme of DEH side
图3 CCS频率校正回路对一次调频的影响Fig.3 CCS frequency correction circuit on primary frequency regulation effect
国电哈尔滨平南热电厂2×350 MW机组,1号机组分别在60%(210 MW)、75%(262.5 MW)、90%(315 MW)负荷的运行工况下,测试汽轮机的负荷对频率的响应特性。试验过程中,机组采用单阀控制方式,DEH操作员自动方式,功率回路和压力回路切除,处于遥控状态,CCS侧与DEH侧一次调频按钮均投入。
图4 CCS侧一次调频控制方案Fig.4 Primary frequency modulation control scheme of CCS side
在一次调频试验过程中,应用德国HBM生产的DIMENSION 4i数据采集分析仪对不同工况下的一些重要数据进行了采集,采集周期为50 ms,如表1所示。
表1 一次调频试验过程中采集到的部分动态数据Tab.1 Part of dynamic data collected primary frequency regulation test process
通过对试验过程得到的数据分析,调频动作对主蒸汽压力的影响最为直接。一次调频过程主蒸汽压力波动值与转速差的关系曲线如图5所示。
图5 一次调频过程主蒸汽压力波动值与转速差的关系曲线Fig.5 Relative curve of main steam pressure fluctuation value in primary frequency modulation process and speed difference
从图5可以看到,同一负荷时,当转速偏差信号由±4 r/min增大到±6 r/min时,主蒸汽压力偏差波动呈增大趋势,但都处于正常调节范围之内。当负荷为75%且转速偏差信号为±14 r/min时,主蒸汽压力偏差波动较大,最大达到了1.206 MPa。这主要是由于直吹式制粉系统的机组锅炉热惯性大,汽压偏离慢,恢复也慢,容易造成较大的偏差,但短时间的偏离不会影响机组的稳定运行。对于主蒸汽温度来说,由于一次调频幅度限制,燃烧与蒸汽的瞬间扰动对其不会产生较大影响。转速差为±14 r/min时机组一次调频过程各参数的变化曲线如图6所示。
实验表明,CCS与DEH共同参与的一次调频既保证了一次调频的响应速度,又保证了机组参与一次调频的持续性。二者协同调频,利用了两侧回路在调节特性和时序上的互补性,有效地实现了快速持久的一次调频。此方案一次调频的响应滞后时间最短,即对频率变化的响应最快,因此采用该方案是比较合理、可行的。
图6 转速差为 ±14 r/min时机组一次调频过程Fig.6 Primary frequency modulation process ofunits at speed difference is±14 r/min
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