燃料油进入水汽系统的危害和应对措施

2014-03-05 08:00赵博敬张耀军冯明强
黑龙江电力 2014年4期
关键词:炉水混床燃料油

赵博敬,张耀军,白 洁,冯明强

(1.华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂,哈尔滨150024;2.黑龙江省火电第一工程公司,哈尔滨 150036)

目前,火力发电厂燃料油普遍采用轻柴油,这种油是碳原子数10~22的多种复杂烃类的混合物,常压下沸点为180~370℃,20℃时密度为0.83~0.855 kg/L。少量燃料油进入水汽系统影响不大,不易察觉,通过凝结水精处理和排污即可去除。然而大量的燃料油进入热力系统,会随着水汽循环污染整台机组的水汽系统,导致凝结水、给水、炉水、蒸汽等整个系统的水汽品质劣化,对热力系统中的金属管道、部件、凝结水精处理设备产生影响,危及设备运行,所以必须快速处理。本文结合某厂600 MW机组曾发生过一次燃料油进入水汽系统并成功处理的实例,对其进行分析,查找并隔离进油点,跟踪水质变化趋势,调整设备运行状态,使各项水汽指标尽快恢复到合格范围内,同时,更换前置过滤器滤元,复苏凝结水精处理混床树脂,使凝结水精处理恢复运行。

1 燃料油进入水汽系统的处理过程及水质变化

2013年1月某日,某厂600 MW机组启动后7 h,水汽品质趋于合格阶段时,估计约300 kg燃料油进入机组水汽循环系统,机组水汽品质发生明显变化,如表1所示。

14时45分,运行人员发现凝结水、给水的水样表面漂有油花,全部水样都逐渐变浑、呈乳白色,并有较刺激性的柴油味,电导率快速升高,炉水pH值降低。当时停止全部疏水回收,将锅炉连排等开到最大,尽量保持锅炉负荷和汽包水位和压力稳定,解列凝结水精处理混床的运行,提高炉水和给水的加药量,保证炉水pH值在9.0以上,并迅速查找原因及连续跟踪水汽品质变化。

15时40分,凝结水的水样开始慢慢变清,给水、炉水、饱和、过热蒸汽的电导率快速升高的趋势变缓,炉水和给水pH值控制稳定,证明燃料油已经不再进入系统,考虑到当时机组供热、发电等实际情况,无采取停机的处理方式。

表1 机组的水、汽品质Tab.1 Units Water,steam quality

18时30分,炉水、凝结水的电导率开始好转,凝结水、给水、炉水、饱和、过热蒸汽水样变清,但给水、饱和、过热蒸汽的电导率无明显变化,主要原因是通过锅炉排污和大量补水,炉水、凝结水的品质明显改善,但给水和炉水加药量大,进入系统中的油不断被携带、分解,继续影响饱和、过热蒸汽品质。此时,采取了解列前置过滤器运行、投入凝结水精处理混床、继续保证炉水pH值在9.0以上等措施。

21时00分,给水、炉水的品质开始好转,但饱和、过热蒸汽和凝结水水质无明显变化,之后各项水质指标趋于稳定。

次日5时00分,饱和、过热蒸汽和凝结水品质才有所改善,表明凝结水精处理混床一直发挥去除水中离子的作用,进入系统中的油不断被携带、分解,直到消耗殆尽。

次日21时00分,凝结水、给水、炉水、饱和、过热蒸汽等的各项水质指标基本恢复正常,给水、蒸汽的铜、铁含量等指标也在合格范围内,说明没有造成热力设备严重腐蚀。

2 燃料油对机组水汽系统的危害

机组运行时,凝结水、给水、炉水、饱和蒸汽等系统的水汽温度低于燃料油在相应压力下的沸点,大部分进入水汽系统中燃料油,初期是以液体的形式存在。按工艺流程随辅汽疏水进入水汽系统中的燃料油先进入凝汽器,由于凝结水的水温只有50℃左右,压力为4.0 MPa左右,短时间内燃料油没有明显变化,直接随水流进入凝结水精处理系统,被前置过滤器纤维滤元和高速混床树脂大量截流,剩余的油继续随水流进入给水系统并逐渐乳化,最终进入锅炉汽包,漂浮在汽水分界线附近,在高温高压水汽等作用下逐渐裂解成低分子有机酸,但反应速度较慢,这些酸性物质随蒸汽挥发,使炉水、蒸汽、给水等整个水汽系统的pH值降低,造成热力设备酸性腐蚀[6],减少设备使用寿命;油还与炉水中氢氧化钠、水渣等共同作用产生汽泡,汽泡破裂产生水滴增加蒸汽的机械携带[7],影响蒸汽品质;油也会被水汽携带粘附在水冷壁、过热器等受热面管壁,并逐渐被碳化,造成局部过热,碳化物和油滴甚至被携带冲击汽轮机叶片。当然,燃料油进入机组热力系统后,对化学凝结水精处理影响最直接,大量的油被前置过滤器滤元吸附,浸润到滤元纤维的内部,油还会被混床树脂吸附,在树脂表面形成油膜,阻塞离子交换孔道,导致树脂交换容量下降,凝结水精处理出水品质变差,加剧汽轮机的腐蚀[8],严重时混床树脂还会因油污染而报废。

3 受损设备恢复

3.1 查找燃料油进入热力系统的原因及解决措施

经检查分析确认,造成本次燃料油进入水汽系统的原因是蒸汽吹扫致阀门内漏,锅炉助燃用的燃料油由此进入辅汽疏水箱,再随疏水回收至水汽系统。为杜绝类似事件的发生,及时检修了该阀门,保证其严密性,又加装了一个二次阀门和防止倒流的逆止阀。

3.2 精处理滤元的检查及处理

检查方法为目视和用滤纸擦拭滤元表面,比较严重状况是滤元和擦拭滤元的滤纸表面都是油污。打开前置过滤器人孔门,检查滤元受污染情况,如滤元受污染不严重,可通过水和压缩空气反洗去除附着在滤元表面的油污,若经过多次反洗后,压差不能降低到规定要求,则表示滤元污染严重,需要更换[1]。本次事故的前置过滤器大量拦截了进入水汽系统的燃料油,燃料油已经渗透到滤元的纤维内部,污染比较严重,如再投入运行,吸附在纤维滤元内部的油会重新释放出来,因此采取了清洗前置过滤器内壁、更换新纤维滤元的方法。

3.3 精处理树脂的检查和树脂复苏[2]

3.3.1 实验室树脂复苏试验

1)分别取阳树脂200 mL,浓度分别为1%、2%、3%、4%、5%氢氧化钠溶液400 mL做放热试验,发现放热效果不明显,不会因放热反应损坏树脂。

2)取200 mL阳树脂,加400 mL浓度为5%氢氧化钠溶液,加热到45~50℃,搅拌,放置30 min。碱液表面漂浮一层油珠,散发刺鼻的油味。重复上述实验2次。油珠明显减少。冲洗干净。

3)加浓度为5%盐酸溶液200 mL,搅拌,浸泡20 min。用除盐水冲洗干净。

4)取200 mL阴树脂,加400 ml浓度为5% 的氢氧化钠溶液,加热到 45~50℃,搅拌,放置30 min,碱液表面漂浮一层油珠,散发着刺鼻的油味。重复上述实验2次,含油明显减少,冲洗干净,直至目视无油花。

5)分别测量阳树脂和阴树脂的体积交换容量[3],测得阳树脂的体积交换容量是0.92 mmol/mL,恢复至新树脂的43.8%;阴树脂的体积交换容量是1.06 mmol/mL,恢复至新树脂的78.52%。

经过上述处理,树脂的含油量明显减少,工作交换容量有一定恢复,考虑到凝结水精处理树脂价格昂贵,进货周期长,暂时无法更换整个混床的树脂,决定先按本方法进行树脂复苏处理。

3.3.2 现场树脂复苏操作[4]

1)将混床导入阳储罐中的树脂反复进行水、汽反洗操作,去除树脂表面的大量油污,然后将阴树脂导入阴树脂再生罐中,阳树脂保留在阳树脂再生罐中。

2)分别向阳树脂再生罐和阴树脂再生罐中注入浓度为5%的碱液,保持罐体温度在45℃左右,待排碱浓度达到1%后,停止注入碱液。

3)浸泡2 h,浸泡期间每隔30 min用压缩空气翻动一次树脂,约1 min。

4)浸泡后分别反洗阴、阳树脂约30 min;注意不要跑树脂。

5)重复2)—4)步骤3遍,看反洗排水无浮油再进行下一步骤。

6)分别冲洗阴、阳树脂,再生阳树脂时使用正常剂量的2倍的酸量。

7)按正常标准要求进行混脂、冲洗等再生工序。

处理时,树脂的流失也较大,一些粘满油污的树脂被反洗水冲出,不得不废弃,综合损失率约5%,复苏后及时补充了新树脂。通过处理,树脂恢复了一定的交换能力,实际生产中混床树脂的周期制水量由受污染前的8.2万t降低到受污染后第一个周期的5.7万t,当然这里也有热力系统受污染后水质变化的影响,以后的几个运行周期有所增长,恢复至7.0~8.0万t,是受污染前的90%。

3.4 热力设备化学监督检查

经机组大修化学监督检查确认,该机组的锅炉汽包、水冷壁管、省煤器管、过热器管,汽轮机叶片、隔板等设备的腐蚀、沉积评价继续保持在一类或二类水平[5],本次油污染事件未对热力设备造成严重的影响。

4 应对措施

燃料油进入机组水汽系统事故对机组安全、稳定运行影响较大,应采取相应的处理措施,以减少了事故损失。

1)立即停止回收带油的疏水,隔离进油点,同时解除凝结水精处理混床运行,加大锅炉的排污量,避免锅炉负荷和汽包水位快速波动。

2)化学专业要密切监督水汽品质,严格按《化学监督导则》、《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》等标准的水质劣化处理要求,及时调整炉水和给水的加药量,一定要保证炉水 pH值在9.0以上。

3)在凝结水水质稳定且无漂浮油花后,解列凝结水精处理前置过滤器,防止吸附在滤元上的油释放造成二次污染,并恢复精处理混床运行,发挥其去除分解产物的作用,使各项监督指标尽快合格。

4)做好事后处理工作,包括监督给水、蒸汽的腐蚀产物含量,检查前置过滤器滤元和混床树脂的受污染情况,如精处理前置过滤器滤元受严重污染应尽快更换,混床树脂被污染应尽快复苏处理。

5)利用机组停运的机会,检查炉管和汽包等热力设备的腐蚀、沉积情况。

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