黄校春
(1.中国科学技术大学核科学技术学院,安徽 合肥 230026;2.国电泰州发电有限公司,江苏 泰州 225327)
随着大容量高参数直流炉火电厂、大容量先进压水堆核电站的普遍应用,锅炉、蒸汽发生器对给水品质的要求越来越高,而给水水质的好坏则在很大程度上决定了凝结水的水质,为提高汽水品质、提高机组的安全性、缩短机组的启动时间,凝结水的处理已经成为电厂热力系统水处理中极为重要的一环[1]。凝结水精处理装置的安全、稳定运行对于锅炉、蒸汽发生器的给水质量起着关键作用[2],其运行状态的好坏程度及出水品质直接影响着锅炉、蒸汽发生器给水的品质,影响着机组的安全、经济、稳定运行[1]。
在实际运行中,混床存在着投停跑树脂的问题,对此需要分析研究解决。压水堆核电站常规岛部分的二回路系统由一系列设备及系统组成。它与常规火力发电厂的相应部分相似[3-5]。本文以某1000 MW超超临界机组凝结水精处理混床发生的两个该类问题为例,探讨此问题。
某1000 MW超超临界机组凝结水精处理系统配置4×33.3%高速混床,如图1所示。每台机组设置一套精处理单元、一套再生单元、一套辅助单元和一套用于凝结水处理的自动控制系统。每套精处理混床单元由4台精处理高速混床、4台树脂捕捉器、1台再循环泵和2套旁路系统组成;精处理的体外再生单元由分离塔、阴再生塔、阳再生塔和废水树脂捕捉器组成;辅助单元由罗茨风机、热水箱、压缩空气储罐、酸碱计量箱、酸碱计量泵等组成。
再生系统采用体外再生三塔(高塔法)系统。树脂输送、再生步骤为:将混床失效树脂送到树脂分离塔;树脂分离塔内反洗分层;树脂分离塔内上部阴树脂输送到阴再生塔内;树脂分离塔内下部阳树脂输送到阳再生塔内;树脂分离塔内中间层混杂树脂留待参与下一套树脂平衡、分离;分别对阴阳树脂进行再生;将再生好的阴树脂送到阳再生塔内贮存、混合、备用。再生好的备用树脂再输送至混床备用。
2008年12月20日夜班,1号机组大修后启动。3:40程序投运凝水#1A、#1B、#1C精处理混床,4:20结束。现场检查,发现#1B混床附近地面上有大量的阴树脂,如图2所示。
分析混床投运程序(注:DCS画面中细分为“充水”→“充水结束”→“升压”→“再循环”→“开进出水阀”→“投运”),如表1所示。
图1 高速混床处理系统Fig.1 High-speed mixed-bed treatment systems
图2 #1B混床附近地面上跑出的大量阴树脂Fig.2 A large number of anion resin run from mixed-bed to the ground near mixed-bed #1B
从以上步骤来看,投运程序没有问题。然而,仔细分析此次投运过程,则发现#1A混床投运到再循环步骤时,#1B混床也开始投运到充水步骤,结果使得压力经“#1A混床—#1A混床再循环阀—再循环母管—#1B混床再循环阀—#1B混床—#1B混床排气阀”传递,导致#1B混床树脂出现反洗分层,而混床顶部多孔板与混床本体有间隙,树脂则是从这里通过顶部排气阀进入混床排水池内部,使得阴树脂跑出混床。
#1A混床投运到再循环步骤时,#1B混床也开始投运到升压步骤,在压力的作用下,导致#1B混床树脂出现反洗分层,阴树脂被水通过排气阀从排气管带出,使得阴树脂跑出混床,是造成跑阴树脂的主要原因。
表1 混床投运程序Table1 Mixed-bed operation program
1)高速混床投运时,只能单个投运,不能两个或多个混床同时投运;要在一个混床完全投好并且就地检查正常的情况下,方可投运下一个混床。
2)投运混床时,最好安排人员在现场检查,发现问题及时处理。
2010年12月26日中班,#2A混床到达周期制水量退出运行后,#2A混床内树脂(编号为#3树脂)输送至分离塔,阳塔内备用树脂(#2树脂)输送至#2A混床。#3树脂分离时发现阴树脂位于阴塔中间窥视孔以下看不见,阳树脂量正常。后安排将#2B混床内树脂(#1树脂)也输送至分离塔参与平衡。#1树脂分离后也将阴树脂送至阴塔,阴塔内树脂高度位于阴塔中间窥视孔下边缘(#1、#3两套树脂的阴树脂合在一起仍不够一套的量),初步判断缺失阴树脂达4.9 m3,包括混脂层0.9 m3。将塔内树脂再生完毕后于阳塔备用。
12月28日下午,打开#2B混床人孔门、树脂捕捉器检查,确认#2B混床内树脂输送干净,但发现#2B混床进水装置与床体结合面有10×0.5 mm宽的缝隙,树脂输送管与多孔板接缝处约有3×8 mm局部缝隙,进水装置的水帽上有树脂,而树脂捕捉器出水侧干净没有树脂。
12月29日早班,打开树脂捕捉器,检查树脂捕捉器进水侧也干净没有树脂,用潜水泵将2号机混床排水池内水排尽后,检查发现混床排水池池底内约3.5 m3的树脂。
进一步检查DCS数据,12月18日5:55:46#2C混床在停运卸压的过程中,床内有0.75 MPa的压力(#2C混床出口气动阀内漏所致),而卸压阀直至6:01:44才关闭,前后持续6 min。正常卸压时间一般10~15 s。
#2B混床顶部多孔板与混床本体的间隙偏大,混床的内部水帽及螺丝也有少许松动,从此现象分析,树脂是从这里通过顶部排气阀进入混床排水池内部。结合运行操作过程进行分析,2号机精处理阴树脂缺失的原因是:混床在卸压时,卸压阀长时间打开,而床内压力没有短时间卸掉(出水气动阀异常),是造成跑树脂的主要原因,在压力的作用下,树脂被水通过卸压阀从排气管带出。“卸压”步序设计为床内压力≤0.10 MPa才关卸压阀是造成跑树脂的次要原因。
1)“卸压”步序原设计为床内压力≤0.10 MPa,关卸压阀。增加一个保护,如果15 s内床内压力卸不掉(说明进、出水气动阀有内漏,检修处理),卸压阀就关闭,无须压力≤0.10 MPa才关闭卸压阀。
2)对#2C混床出水气动阀解体检查。对进、出水气动阀检修,消除内漏;对出口蝶阀进行重新校订。
3)将出口蝶阀关指令延迟10 s后进行泄压操作。
4)复紧混床进水装置多孔板螺丝。
5)对各混床进水装置的缝隙用环氧树脂堵塞(该问题也能导致跑一点树脂,但不是主要问题。现场检查发现混床投运第一步混床“充水”时,开启混床排气阀、进脂冲洗总阀、进脂阀后,堆积于进水装置以上的树脂、甚至床体内的树脂能从混床排气管排至混床排水池内,但数量较少。经潜水泵排水检查,1号机组运行3年,其混床排水池内累计积存不到0.5 m3树脂)。
对混床投停过程中跑树脂的问题要高度重视。在投停过程中要多加留心,发现问题及时分析、处理。加强巡检,做好事故预想、事故分析和反事故技术措施,不断总结积累经验,以提高凝结水精处理混床的运行水平。
[1]孙滨生.凝结水精处理专家诊断系统[J].黑龙江科技信息,2007,(20):72.(SUN Bin-sheng.Expert Diagnostic System for Condensate Water Polishing [J].Heilongjiang Science and Technology Information, 2007, (20):72.)
[2]李锐,何世德,张占梅,等.凝结水精处理现状及新技术应用研究[J].水处理技术,2009,(2): 25-28.(LI Rui, HE Shi-de, ZHANG Zhan-mei, et al.Study on the Status and Application of New Techniques in Condensate Water Polishing [J].Water Treatment Technology, 2009.(2): 25-28.)
[3]臧希年,申世飞.核电厂系统与设备[M].北京:清华大学出版社,2003.(ZANG Xi-nian, SHEN Shifei.Systems and Equipment in Nuclear Power Plant [M].Beijing: Tsinghua University Press,2003.)
[4]朱志平.压水堆核电厂水化学工况及优化[M].北京:原子能出版社,2010.(ZHU Zhi-ping.Water Chemistry Conditions and Optimization for PWR Nuclear Power Plant [M].Beijing: Atomic Energy Press, 2010.)
[5]广东核电培训中心.900 MW压水堆核电站系统与设备[M].北京:原子能出版社,2005.(Guangdong Nuclear Power Training Center.Systems and Equipment in 900MW PWR NPPs [M].Beijing:Atomic Energy Press, 2005.)