梁 政 李双双 张力文 朱小华 田家林
(1.西南石油大学机电工程学院 2.中国石油宝鸡石油机械有限责任公司)
(3.中国石油西南油气田公司销售分公司)
压缩天然气(CNG)对水露点要求很高,国内外目前一般采用分子筛进行深度脱水[1]。4A分子筛由于具有吸附选择性强、湿容量高等特点,被广泛应用于CNG深度脱水[2]。当分子筛达到饱和吸附状态时,需对分子筛进行脱附再生,方法之一是温度转化再生法[3]。目前,报道影响分子筛温度转化再生法效果关键参数(再生温度、加热时间)的文献较少。相关文献一般只给出了再生温度和加热时间的操作范围,SY/T 0076-2008[4]《天然气脱水设计规范》规定了分子筛的再生温度上限为315 ℃,胡晓敏等[5]给出了分子筛再生温度一般为200~315 ℃的建议值。实际生产过程中,由于再生工艺参数选择不合理,将导致再生能耗大,分子筛再生不够彻底,无法达到规定的吸附要求。研究4A分子筛适宜的再生温度和加热时间等参数,有利于分子筛脱水装置的节能经济运行。通过对不同吸附程度的4A分子筛进行取样,使其在不同温度下再生,分析加热时间、再生温度与单位质量脱附量之间的关系,从而得出4A分子筛适宜的再生温度和加热时间参考值。通过调整某CNG脱水装置的再生温度,评价其再生效果,验证试验结论的正确性,为CNG加气站节能运行提供参考。
4A分子筛是一种性能优良、具有高吸附容量、吸附选择性且再生稳定的吸附剂,对极性、不饱和化合物和易极化分子(特别是水)有很大的亲和力。其主要成分是碱金属硅铝酸钠,具有均一的孔径和较大的比表面积,物性参数见表1[6-7]。分子直径小于分子筛晶体孔穴直径的物质可以被分子筛吸附,否则将被排斥。由于水分子直径为0.27~0.31 nm,所以4A分子筛被广泛应用于CNG深度脱水,它具有吸附选择性强、湿容量高、使用寿命较长、不易被液态水破坏等优点,缺点是再生能耗较高,且价格较为昂贵。
表1 4A分子筛的物性参数
当分子筛吸附达到饱和后,需对其进行脱附再生。目前常用的方法之一是温度转化再生法(TSA),即被加热的再生气进入分子筛床层,升高床层温度,使被吸附的分子脱附,同时再生气将它们携带出吸附塔,然后对床层进行降温冷却,以完成分子筛的再生。分子筛的典型再生温度曲线如图1所示[8],温度为th的再生气进入分子筛床层后,再生气出口温度由t1升至t2的过程为床层、壳体和吸附物质的加热阶段,分子筛脱附率很低;出口温度由t2升至t3的过程为分子筛床层加热阶段,此时分子筛脱附率明显增加;直至出口温度升至t4时,认为分子筛被完全再生;随后停止加热,继续通入再生气将分子筛床层温度冷却至t5,分子筛再生完毕。
分子筛的实际运行情况可以从再生温度曲线表现出来,影响分子筛再生效果的重要参数有再生温度、加热时间、再生气压力、再生气流量、再生气组分以及操作工艺等[9-10]。这些参数之间并不是孤立的,而是相互影响的。在再生温度一定的情况下,再生气流量只需达到最低流量即可;再生温度需根据天然气脱水深度确定,较高的再生温度可提高分子筛的湿容量,但会缩短分子筛寿命,过低的再生温度使分子筛再生不完全;在满足管线压降和工艺流程的条件下,应尽可能采用较低压力的再生气;再生气一般采用脱水后的干气。因此,研究影响分子筛再生效果的关键参数及优化再生工艺具有重要意义。
分子筛采用低压再生气加热再生时,温度对脱附的促进作用远远超过压力升高所产生的抑制作用,制约再生效果的主要因素是温度而不是压力,加之分子筛的脱附率与分子筛吸附时的工况条件没有必然关系。因此,再生温度和加热时间是影响分子筛再生的关键参数[11]。
针对CNG脱水用4A分子筛的再生温度、加热时间等参数展开实验研究。由于分子筛床层不同层段的吸附量不同,为了更加真实地测试再生温度对分子筛再生效果产生的影响,根据分子筛的不同吸附程度现场取样,1#样品为饱和吸附分子筛、2#样品为未饱和吸附分子筛、3#样品为新分子筛(如图2所示),样品是来自同一脱水装置同样规格的4A分子筛。3种样品各取150 g,平均分为3组,并分别加热至200 ℃、240 ℃和260 ℃,加热时长均为9 h,一共完成9组测试实验。间隔1 h快速取出分子筛样品放在分析天平上称重,然后快速放回加热装置中,直到完成测试试验为止。其中部分样品再生效果如图3、图4所示,实验数据记录结果见表2。
表2 4A分子筛再生实验数据记录结果
试验数据表明:
(1) 再生温度一定时,加热后的前3 h,各样品单位质量脱附量η呈线性增加趋势;加热时间超过3 h后,各样品的η变化幅度基本趋于稳定。由此得出,要保证4A分子筛的再生效果,加热时间至少应在3 h以上。实际操作时可根据加热装置的功率、温升速度和床层高度,适当延长加热时间,但为了降低能耗,加热时间不宜过长。
(2) 再生温度为200 ℃时,各样品的η均较低;再生温度提升到240 ℃时,各样品的η均明显增加;但当温度进一步提高到260 ℃时,各样品的η变化幅度则很小。分析得出,4A分子筛适宜的再生温度为240 ℃左右。再生温度过低,分子筛达不到理想的脱附量,温度过高会增加装置的能耗,也会缩短分子筛的有效寿命。
(3) 由于分子筛的有效湿容量(单位质量分子筛所吸附的水的质量)一般为7%~15%,再生温度达到240 ℃时,分子筛样品的单位质量脱附量η平均为13.7%,由此认为分子筛再生较完全。
基于上述研究结论,调整某CNG脱水装置的再生参数,评价再生效果。该CNG脱水装置型号为CNG2500/25,处理能力为2 500 m3/h(101.325 kPa,20 ℃,下同),最高工作压力25 MPa,再生气循环量40 m3/h,再生压力0.65 MPa,选用4A分子筛。在不改变脱水装置容积、分子筛吸附能力、再生压力、再生气气质、再生气流量以及操作工艺等参数的前提下,将再生温度由200 ℃调整为240 ℃,测试完成一次分子筛再生所需要的加热时间、再生气用量、电耗等数据,结果见表3。
表3 分子筛再生效果试验数据
由表3可知:调整脱水装置的再生参数后,完成1次分子筛再生的电耗增加了3.7 kW·h,但是加热时间缩短了1.5 h,节约再生气用量33.4 m3,节能效果显著。同时,脱水装置的单次脱水能力由1.8×104m3提升到2.2×104m3,分子筛再生较完全,具有更大的湿容量。采用冷却镜面凝析湿度计法测定脱水后的CNG水露点,测定结果为-19.5 ℃,也达到了CNG的技术指标[12]要求。
(1) 通过对4A分子筛取样进行再生性能实验,得出4A分子筛适宜的再生温度约为240 ℃,分子筛床层达到预定再生温度后至少还需加热3 h。实际操作过程中可根据加热装置的功率、温升速度进一步确定分子筛的再生温度和加热时间。
(2) 调整某CNG脱水装置的再生参数,在保证CNG水露点要求的同时,分子筛再生的电耗略微增加,但缩短了加热时间,减少了再生气用量,使脱水装置的脱水处理能力有所增加。表明通过提高分子筛再生温度并合理控制加热时间的方式,可以提高CNG气质,降低脱水装置的综合能耗。
(3) 分子筛再生效果的好坏直接关系到CNG气质和脱水装置的能耗。影响分子筛再生效果的参数包括:再生气温度、压力、气量、再生周期、加热方式等,进一步研究上述参数,优化再生工艺以及应用高静态/动态吸附容量的新型分子筛对CNG脱水节能降耗具有现实意义。
参考文献
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