何文波
(湖南华电长沙发电有限公司,长沙 410203)
某电厂一期工程2×600 MW超临界机组#1,#2汽轮机为引进日立技术生产制造的N600-24.2/566/566型超临界压力汽轮机。汽轮机抗燃(EH)油站采用HPU-V150/B型汽轮机EH油站系统,工作介质为磷酸酯EH油,EH油再生装置由硅藻土过滤器和精密过滤器(即波纹纤维过滤器)组成。
自2011年以来,#1机组EH油油质虽在合格范围内,但含水量及酸值呈逐年上升趋势,在2013年12月进行的例行检测中发现#1机组EH油酸值超标,由11月月检酸值0.121 mg/g(以KOH的质量浓度计,下同)上升至0.320 mg/g。2013年度#1机组EH油油质分析见表1。
表1 2013年度 #1机组EH油油质分析
EH油属于三芳基磷酸酯抗燃油,工业制取三芳基磷酸酯通采常用酚类(或醇类)为原料,一般将酚和POCl3以3∶1的质量比投料进行反应制得成品磷酸酯。三芳基磷酸酯是酯类,故在一定条件下易水解产生酸;由于其结构含有大量烃类分子,故在一定条件下可发生烃类自由基的连锁反应而产生酸。
酯类在酸、碱及盐催化条件下易水解,磷酸酯水解是自动催化降解的过程,即水解产物加速水解的进程。当水存在于以磷酸酯为主要成分的EH油中时,会慢慢地与磷酸酯反应,形成醇和二烷基酯酸或二芳基酯酸,这种酸性组分催化其他的磷酸酯水解,加速了磷酸酯的水解,从而导致酸值不断升高。
有关试验结果表明,磷酸酯EH油的劣化发生在芳环上的烃类取代基上,磷酸酯EH油的劣化机制可以用烃类链锁反应来分析。 R ∶H键受光、热或催化剂的作用而断裂,生成带有未成对电子的游离基R·和H·,这些游离基具有较高的能量,化学性质非常活泼,游离基R·先与O2作用,后又与烃RH作用,最后除生成ROOH外,还生成新的烃游离基ROO·,所生成的R·又可按照上述方式继续与O2和RH作用。这样自动连续进行下去,就形成了氧化反应链,不断产生酸性成分,从而导致酸值升高。
根据EH油酸值升高的原因分析可知,EH油含水量偏高导致磷酸酯水解与局部过热发生烃类连锁反应是EH油油质劣化酸值升高的2个根本原因。通过排除法可以最终确认#1机组EH油酸值升高的主要原因。
EH油站配有电加热设备,当油箱温度≤32 ℃时,联锁投运EH油加热器;当油箱温度≥37 ℃时,联锁停运EH油加热器。因12月份环境温度下降,油温下降时会投入电加热设备。发现酸值超标时将电加热设备停电,用红外线成像仪测量整个EH油系统并未发现有局部过热点存在。电加热设备停运24 h后化验EH油酸值仍在上升,但往年冬季投入电加热设备时未发生此现象,初步判断酸值上升并非局部过热造成。因停运电加热设备后EH油温度低于30 ℃,为避免油温过低损坏设备,重新将电加热设备送电投入联锁自动。
EH油化验结果表明,含水量虽合格但接近1 000 mg/L,且从年初开始呈逐渐上升趋势,磷酸酯水解导致酸值升高的可能性很大。
发现酸值升高后立即投入了EH油再生装置,但收效甚微,经检查确认再生装置滤芯将近1年没有更换过。2013-12-17,将硅藻土过滤器和精密过滤器全部更换后投入再生装置,酸值开始缓慢下降。2013-12-30,经混油试验合格后投入西安热工研究院有限公司生产的KZTZ-2型EH油在线再生脱水净化装置。2013-12-31,酸值降至0.15 mg/g的合格值,具体数值见表2。
表2 EH油酸值超标处置过程中酸值跟踪 mg/g
由以上处置措施及处置效果可以推测,#1机组EH油中含水量虽合格,但接近合格限值的边缘且长期偏高,导致磷酸酯发生水解,酯的水解反应为吸热反应,电加热设备的投入虽然没有使烃类氧化,但加速了磷酸酯的水解,酸性产物增加又进一步加速水解进程。硅藻土吸附酸性物质的能力有限,加之维护不到位使再生效果变差,酸值超限后虽然更换了新滤芯,但吸附缓慢,很难将超标的酸性物质吸收至合格,同时硅藻土过滤器不具备吸附水的功能,不能抑制水解。而采用KZTZ-2型EH油在线再生脱水净化装置滤油后,其极性分子吸附剂吸酸速度是硅藻土11.3倍,同时还配有脱水器,可以除水,在除酸的同时进一步抑制磷酸酯水解,故而对消除水解型酸值过高有良好效果。
为验证上述推测,2014-01-09,化验#1机组EH油酸值为0.113 mg/g,含水量62.2 mg/L,停运KZTZ-2型油净化装置,保留EH油箱电加热联锁自动投入,观察油质变化情况,油质跟踪情况见表3。在将EH油中的水滤除至不足100 mg/L的情况下保持油箱电加热随油温自动投入,经过1个月运行,#1机组EH油酸值稳定保持在合格范围内。进一步检查发现,#1机组EH油箱呼吸器没有配备干燥剂。综合上述分析,认为外部空气中的水通过油箱呼吸器进入EH油箱内部接触EH油,从而进入EH油中使含水量逐步升高,最终导致磷酸酯水解,是此次EH油酸值升高的主要原因。
表3 酸值合格后停运滤油装置EH油酸值跟踪
(1)在EH油箱呼吸器没有配备干燥剂的情况下,外部空气中的水可以进入EH油中,使含水量逐步升高导致磷酸酯水解。
(2)硅藻土过滤器不能去除EH油中的水,EH油含水量偏高时应采用具有除水功能的外置滤油器除水,否则将导致EH油发生水解,在达到一定条件时,水解加速,酸值很快上升。
(3)EH油箱电加热设备投入时,即使不存在局部过热导致EH油劣化的风险,但酯的水解反应是吸热反应,电加热设备的投入会加速EH油水解,尤其在EH油含水量偏高时。
(4)要做好EH油站的日常维护,定期更换再生装置滤芯,EH油箱呼吸器应配备干燥剂并及时检查更换,确保EH油保持较低的含水量。
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