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(中国石化 中原油田分公司石油化工总厂,河南 濮阳 457000;2.濮阳职业技术学院,河南 濮阳 457000)
降低催化裂化干气中C3含量,提高液化气收率
裴贵彬1,王志涛1,刘广方1,黄立强1,张传周2
(中国石化 中原油田分公司石油化工总厂,河南 濮阳 457000;2.濮阳职业技术学院,河南 濮阳 457000)
介绍了中原油田石油化工总厂的催化裂化装置的干气中C3以上组分含量的现状,通过分析,找出要因,对工艺参数进行调整,将油气比提高至3.0,把吸收压力提高至1.2 MPa,将稳定汽油的温度控制在30 ℃左右。再吸收油量控制在10 t/h左右,从而使得干气中C3以上组分含量由5.2%降至1.1%。使得液化气的收率有了大幅提高,增加了企业的经济效益。
催化裂化;干气;降低;C3以上组分
催化裂化是石油化工企业中重要的二次加工装置,用于原油的深度加工,中原油田石油化工总厂催化车间产品有93#汽油调和组分油、-10#、-5#、0#、+10#轻柴油、液化气,副产品有油浆、干气、焦炭等。其中副产品干气主要用于常压车间加热炉、动力车间锅炉、加氢车间加热炉的燃料气使用,干气组分主要是C1、C2并含有的一定的液化气C3组分,当干气中C3含量过高时,就造成了液化汽组分的损失,不仅造成了很大的能源浪费,而且使得装置整体效益下降。因此,改善吸收效果,降低干气中总C3含量已成为该装置亟待解决的问题。
1.1工艺流程
催化装置的干气、液化气、汽油的分离是靠装置中的吸收稳定系统来完成的。吸收稳定系统原则流程如下所示:从容201(油气分离器)来的富气进入气压机一段进行压缩,然后由气压机中间冷却器冷至40 ℃进入气压机中间油气分离器进行气、液分离。分离出的富气再进入气压机二段,气压机二段出口富气与解吸塔顶气及富气洗涤水汇合后,先经压缩富气干式空冷器(冷301R/1,2)后与吸收塔底油汇合并联后进入压缩富气湿式空冷器(冷301R/3,4)、压缩富气冷却器(冷305)进一步冷至40 ℃后,进入气压机出口油气分离器(容301)进行气、液分离。分离后的气体进入吸收塔(塔301)用粗汽油及稳定汽油做吸收剂进行吸收,吸收过程放出的热量由一个中段回流取走。贫气至再吸收塔(塔303),用轻柴油做吸收剂进一步吸收后,干气分两路,一路至提升管反应器(R101A)作预提升干气(正常不用),一路至产品精制部分脱硫,作为工厂燃料气。
1.2装置现状分析
以2014年1月份为例,该装置实际操作中的产品分析结果如表1所示。
从表1中看出,2014年1月份装置实际操作中的产品分析结果表明,干气中C3以上组分含量的平均值为6.7%,其中液化气组分丙烯、丙烷、异丁烷、异丁烯的含量较高,液化气组分流失严重,为实现降低干气中C3以上含量,最大程度地回收干气中的液化气组分,降低干气产率以提高总厂经济效益,必须进行改造。
2.1吸收塔油气比的影响
在满负荷生产情况下,吸收塔的进气量基本保持在最大值,油气比小时,大量的C3以上组分被干气带入再吸收塔,造成干气中C3以上组分含量超高。油气比的大小取决于吸收油量(粗汽+稳汽),增加吸收油量,可增加吸收推动力,从而提高吸收速率。粗汽油(粗汽)流量随处理量固定变化不大,故操作中可以加大稳定汽油量(稳汽),增加油气比,有利于吸收完全,减少干气中C3含量。
表1 2014年我装置生产的干气中C3以上组分含量分析结果
图1 油气比对干气中C3以上组分含量的影响
由图1可以看出,随着油气比的增加,干气中的C3以上组分的含量逐渐降低,当油气比从2.0调至2.7时,干气中的C3以上组分的含量下降最快,油气比为3.0时,C3以上组分降至1.2,如果继续增大油气比,C3以上组分降幅变小。因此,我们参照吸收塔的设计要求情况下,把吸收塔的补充吸收剂稳定汽油流量由2013年的8 t/h提高至22 t/h,装置的处理量为68 t/h,进入稳定系统的汽相富气流量为处理量的24%即16.32 t/h,进入稳定系统的吸收剂粗汽油流量为26 t/h加上补充吸收剂稳定汽油流量,其油气比由原来的2.1提高至3.0。
2.2稳定系统压力的影响
气体吸收的推动力是组分在气相的分压与组分在液相的分压之差。提高吸收操作的总压力有利于操作状态点的位置上移,这样也就增加了吸收推动力有利于吸收速率的提高,结果见图2。
图2 稳定系统压力对干气中C3以上组分含量的影响
由图2可以看出,随着压力增加,干气中的C3以上组分的含量逐渐降低,当压力为0.85 MPa时,C3以上组分的含量为5.5%,随着稳定压力的增加,C3以上组分的含量持续降低。如果继续增大稳定系统压力,则会增加气压机的负荷。综合稳定系统工况,将压力由2013年操作中的0.9 MPa提高至1.2 MPa。在其他条件相同的情况下,把吸收压力由0.9 MPa提高至1.2 MPa,其C3组分的吸收率可以提高6.55%。
2.3吸收塔操作温度的影响
温度低,气体溶质溶解度就大。吸收过程有放热效应,吸收油自塔顶流到塔底温度有所上升,因此塔中部设置中段冷回流,以降低吸收油温度。降低吸收塔进料物流的温度,控制好粗汽油、稳定汽油入塔温度可以使吸收效果更好。
图3 稳定汽油温度对干气中C3以上组分含量的影响
由图3可以看出,随着稳汽温度的增加,干气中的C3以上组分的含量逐渐升高,因此降低温度对干气中的C3以上组分的含量影响较大。但是稳汽温度过低,不仅会造成换热器冷却负荷过大,也影响后续解吸塔的处理能力。综合分析,将稳定汽油的温度由原来的42 ℃降低至30 ℃左右。吸收塔中段循环量由35 t/h提高至最大量55 t/h。使吸收塔中段返回温度由原来的43 ℃降低至32 ℃,保证了吸收塔的吸收效果。
2.4再吸收油流量和再吸收塔温度的影响
从吸收塔过来的干气进入再吸收塔中,用轻柴油作为再吸收油对干气中的汽油组分进行吸收。再吸收温度应控制在40~50 ℃,温度过高会使干气带油,温度过低,再吸收油黏度上升,同样会使干气带油,而且增加冷却轻柴油的循环水量消耗。实际操作中再吸收油温度过高,再吸收塔T303干气量会出现异常波动,干气缓冲罐液面上升。作为再吸收油的轻柴油很容易溶解吸收贫气中所带的少量汽油,所以通常实际操作中再吸收油量控制10 t/h。
经过近半年的研究,为了控制好干气中C3以上组分,对实际生产中的参数进行了一下调整:将油气比由原来的2.1提高至3.0;把吸收压力由0.9 MPa提高至1.2 MPa;将稳定汽油的温度由原来的42 ℃降低至30 ℃左右。吸收塔中段循环量由35 t/h提高至最大量55 t/h。使吸收塔中段返回温度由原来的43 ℃降低至32 ℃,从而使得干气中C3以上组分含量由5.2%降至1.1%。
石墨烯产业综合规划有望年内出台
在近日召开的2014中国国际石墨烯创新大会上,中国石墨烯产业技术创新战略联盟秘书长李义春表示:“国家对石墨烯产业非常重视,今年年内有望出台石墨烯产业综合规划。”
李义春此前表示,科技部的863计划纳米材料专项将石墨烯研发作为一个重点的支持内容,石墨烯也将会纳入“十三五”规划。现在国家各部门都非常重视石墨烯产业,现在发改委牵头,综合其他部委的意见,正在制定石墨烯产业综合规划,有望在年内发布。该规划将涉及产业基金、科技创新、基础研究、产业布局、国际合作等多方面。
李义春表示,支持石墨烯产业发展是否会成立国家重大专项存在不确定性,但是政府更可能会倾向于成立产业基金。中央政府资金可能会作为石墨烯项目配套资金。李义春认为由中央政府、地方政府、民间资本三方出资占比为2∶2∶6较为合适。石墨烯产业基金规模应该在100亿元左右,中央政府出资20亿元。
目前包括宁波、无锡、常州、青岛等多个城市都设有石墨烯产业园、推出各项优惠政策招商引资。李义春说:“石墨烯项目如果要获得中央的财政支持,就一定要先有地方政府的配套以及民间资本投资。石墨烯产业园比较适合经济发达,地方财力充沛的地区。”
2014-07-21
裴贵彬(1984-),男,硕士,工程师,从事催化裂化技术工作,电话:18238328263。
TQ050.2
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1003-3467(2014)09-0055-03