PTA装置载气洗涤系统工艺优化

2014-09-01 03:40,,,
河南化工 2014年9期
关键词:夹带载气干燥机

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(中国石油化工股份有限公司 洛阳分公司,河南 洛阳 471012)

PTA装置载气洗涤系统工艺优化

伊春,白江涛,王小波,司靖南

(中国石油化工股份有限公司 洛阳分公司,河南 洛阳 471012)

PTA氧化单元载气洗涤系统是干燥机的重要辅助设备,其工况对干燥系统运行有直接影响。近期由于载气洗涤系统工况较差,导致干燥系统工艺参数超标、酸耗异常增加、现场环境污染等。针对系统异常进行了一系列的工艺优化,效果显著。

PTA;干燥机;载气洗涤;优化

0 前言

中国石油化工股份有限公司洛阳分公司精对苯二甲酸(PTA)装置采用BP-AMOCO工艺技术,2000年建成投产,原设计生产能力为225万t,2003年装置扩能改造后生产能力达到325万t。氧化单元干燥机蒸发的醋酸溶剂通过循环载气带出,经过载气洗涤系统洗去醋酸及夹带的粉料。载气洗涤系统是干燥机的重要辅助设备,近期载气洗涤系统出现斜管积料堵塞、出口冷却效果差、风机腐蚀严重等异常工况,引起干燥系统工艺参数超标、酸耗异常增加、现场环境污染等诸多问题。本文对造成系统异常的因素进行了深入地分析,通过一系列改进措施优化了工艺条件,效果显著。

1 工艺概述

滤饼在干燥机M302中将残存的醋酸进行蒸发,通过载气加热器加热的惰性循环载湿气从干燥机内带出,经斜管进入载气洗涤塔T301,冷却至饱和冷凝,同时洗去夹带的醋酸及少量粉料。多数塔底物料通过塔底泵G304在洗涤塔冷却器E306中冷却后循环至塔内作为喷淋,其余外送,以保持塔内溶剂平衡。洗涤后的气相经分液罐D312分离后,由鼓风机C302抽出,与另补充的新鲜惰气返回干燥机作为再循环气体。

载气洗涤系统工艺流程如图1所示。

图1 载气洗涤系统工艺流程

2 异常工况分析

近期载气洗涤系统出现斜管积料堵塞、出口冷却效果差、风机腐蚀严重等异常工况,引起干燥系统工艺参数超标、酸耗异常增加、现场环境污染等诸多问题。造成系统异常的因素主要有以下几个方面:①载湿气夹带粉料严重;②喷淋管线堵塞;③冷却器结垢堵塞;④循环水温度较高;⑤风机效果差;⑥系统碱洗不彻底;⑦生产异常系统进浆料等。载湿气夹带粉料是造成系统异常的主要原因,介质中含有一定量的粉料,在喷嘴、冷却器等部位结垢,形成块料之后更易造成管线的堵塞,造成冷却效果差、喷淋失效,导致工艺指标异常。

3 工艺优化对策

针对造成系统异常的因素进行了深入地分析,提出了一系列改进措施对工艺条件进行优化。

3.1优化载气流量

载气的主要作用是带走醋酸,载气流量对干燥机的干燥效果影响很大。载气流量过小,蒸发的醋酸不能被有效带走,产品含湿量增大;载气流量过大,则会增加抽气系统负荷,甚至会影响内压,并会夹带大量的粉尘。正常的少量夹带对生产的影响较小,定期的切换及系统碱洗即可。夹带过多造成气相斜管堵塞、塔内块料聚集、堵塞等一系列影响。在保证负荷恒定的情况下对载气量进行调整,观察系统运行情况,通过实验选取合适的载气量。不同载气流量对工艺指标的影响如表1所示。

表1 不同载气流量对工艺指标的影响

如表1所示,通过在不同载气量下对系统运行情况进行对比,对粉料夹带情况、载酸效果、风机负荷、干燥机内压等方面综合考虑,在满足生产的情况下,确定了较合理的载气流量为120 kNm3/h。调整之后,粉料夹带量明显减少,由于传质、传热的机理研究有限,仅从满足载酸效果、减少粉料夹带方面考虑,未能系统的分析调整载气量对其他系统的影响综合分析,例如干燥机列管结垢、产品质量的细微变化对精制单元反应的影响等。

3.2更新高效喷嘴

塔底液经过出口换热器的冷却回到塔内作为喷淋,降低塔内介质温度,使气相凝结。原喷淋喷嘴为封闭形式,介质中的粉料在此附着结垢,使流道变小影响喷淋量,块料更容易将喷嘴堵塞。更新的新型高效喷嘴,为开放式结构,不易结垢堵塞,喷淋效果更好。

3.3提高冷却器效率

塔底冷却器作为冷却塔内介质,降低系统温度,从而有效回收醋酸的重要设备,其工况的好坏直接影响系统的正常运行。当其冷却效果差,出口及塔顶温度升高时,就需切换备台运行。通过循环水改造、冷却器清洗等手段,提高冷却效率。

3.3.1 循环水系统改造

由于装置循环水用量较大,曾对循环水系统进行技术改造,在满足工艺要求的情况下,主设备使用新鲜循环水,部分设备使用串级循环水。由于近期装置负荷较高,加之天气炎热,水温较高,冷却效果较差。对该换热器循环水系统改造,从循环水总管引一根新鲜水管线。温度较高,负荷较大时,使用新鲜循环水,串级循环水能够满足要求时改为串级循环水流程,既能够有效降低系统温度,又达到节水的目的。

3.3.2 管程打压清洗

冷却器的管程内径较小,很容易堵塞,堵塞十分严重。介质中的粉料在此附着结垢,这些覆盖垢层都表现为附加的热阻,使传热系数减少,换热器性能下降,还有可能造成垢下腐蚀。使用高压射水流对管程进行打压清洗,能够有效去除堵塞及管内径结垢,换热效果明显提高。

3.3.3 壳程化学清洗

冷却器壳程使用循环水作为冷却介质,由于水质较差,冷却后水温较高,运行一段时间后,换热面上会积起水垢、污泥、油污等覆盖物垢层。因此,换热器的定期清洗是非常必要的。

用化学清洗法对壳程进行清洗,使用一定浓度的硝酸溶液作为清洗剂,另外适量添加表面活性剂、黏泥剥离剂、发泡剂等药剂配置清洗液。采用循环方式清洗,清洗时,清洗液从泵站进入换热器壳程后出来返回至泵站,水冲洗时切换进出口反冲洗。该法操作简便,清洗后壳程表面清洁无垢,效果良好。

3.4更换风机组件

洗涤后的气相经分液罐D312分离后,由鼓风机C302抽出,保证系统的微负压环境。由于气相中有一定浓度的醋酸,长期运行中风机叶片腐蚀穿孔,效率降低,系统内压升高酸气含量更大。更新风机转子,对材质进行升级,同时更新了迷宫式轴封,防止含酸气体外泄,有效提高风机效率,改善现场环境。

3.5强化生产管理

保持生产平稳是系统正常运行的必要条件,日常操作严格按照操作规程,现场作业环节确认到位,防止出现过滤机堵塞,浆料翻至下料侧,造成系统积料、堵塞等情况。同时,规范定期作业环节,斜管清料作业时,将粉料推至干燥机一侧,避免塔内积料;系统碱洗按照要求,将塔内积料块料彻底排空,确认无块料堵塞,保证达到碱洗效果。

4 结论

根据前期对系统异常的原因分析,提出了一系列的优化对策,通过优化载气流量、更新高效喷嘴、冷却器循环水改造、冷却器管程壳程清洗、更新风机组件等,载气洗涤系统工艺指标方面取得了明显改善,效果显著。

[1]吴 静,王宏耀,李选友.PTA干燥工艺的研究和干燥设备的试制[J].通用机械,2006,(6):34-35.

[2]杨晓良.换热器清洗技术[J].清洗世界,2010,26(8):14-20.

2014-05-26

伊 春(1985-),男,工程师,硕士,从事PTA生产管理工作,电话:15896668280。

TQ050.2

B

1003-3467(2014)09-0051-02

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