侯广莹
[摘 要]针对EL型机车配装的GBM350型牵引电机主极连线烧损的原因,从主极连线定位卡子不良、连线连接不规范以及电机的异常振动等方面作了分析,并从电机检修、运用、保养和管理等主面提出了改进建议,试验证明,改进效果显著。
[关键词]牵引电机 主极连线 烧损原因 磁极
中图分类号:TD956.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)28-0002-01
1 问题的提出
EL机车配属龙煤集团七台河分公司运用己20余年,近年来,主极连线烧损已成为该机车牵引电机落修的主要原因。如表1
2005年我段共落修GBM350型电机10台,其中主极连线烧 损4台,占电机总落修台数的40%;2006年共落修GBM350型电机电机12台,其中主极连线故障8台,占总落修台数的66.6%。可见,电机总落修台数和主极连线故障呈现逐年上升趋势。因此,有必要对其烧损原因进行分析, 采取有效措施,以减少电机故障。
2 原因分析
电机主极连线 在电机内部的分布 情况如附图所示。 其中1#、2#、3#、4#、9#、10#处故障率最高,1#、10#为 通常所说的C1、C2 引出线。经调查分析,我们认为造成上述连线烧损的主要原因有以下几点 。附图
2.1 主极连线定位卡子不良
牵引电机由于外界及其它因素的影响,不可避免地会产生振动。(1)当主极连线定位卡间跨距太大时, 中间悬空部分易产生较强的振动,并直接作用于连线端部,最终造成连线端部疲劳裂纹,直至折断。(2)由于EL型机车牵引电机连线卡使用的是线绑式固定卡, 而线绑式固定卡易松动,绑扎线易老化断裂,同时也由于配件周转等因素的影响,致使许多电机未能及时跟车入厂大修,绑扎线长时间未更新,从而使连线不能很好地固定,最后,连线因振动加剧而裂损、折断。
2.2 连线连接不规范
在主极线圈与连线连接过程中,由于工艺上的原 因,连线尺寸不规范,线圈引出线与连线连接处未能很好地吻合,于是在线圈出线口及连线间产生了一个连接应力,运行中主极出线口及连线因交变应力作用而断裂烧损。其不规范情况有两种: (l)线圈引出线与连线错位,往往需要左右撬动才能连在一起,用螺栓强行连接之后,连线与线圈出线口会产生弹性变形,其间就存在一个连接应力。(2)线圈引出线与连线上下两接触面不平行,使用螺栓硬性连接后,连线与线圈引出线都会产生弯曲,弯曲应力将直接作用于连线。
2.3 电机的异常振动造成连线折断
由于电机运动部件的振动频率与电机大部件的固有频率接近,因而有可能发生共振。这是我国牵引电机的先天性不足,有待设计、制造部门改进。但较多的是检修、运用中的问题造成的电机异常振动。
(l)电机、轮对的主、从动齿轮中啮合不好,尤其当齿轮严重磨损、齿形失真时,运行中会使电机产生异常振动和冲击。株洲电力机车研究所曾做过有关试验,其振动加速度达323.4 m/s2。在这种强烈的振动冲击下,电机必然会发生故障。
(2)主极紧固螺栓松动,使主极振动加剧。
(3)由于乘务员操纵不当或环境因素,牵引电机发生空转,引起电机异常振动。
综上所述,GBM350型牵引电机连线的烧损,既与牵引电机本身的设计、制造工艺水平有关,也与机车的运用、维护、检修有关。所以针对不同原因,我们要采取如下措施。
3 改进措施
3.1 电机检修方面
(1)C2线改软连线后,建议将C1线也改软连线,并在中部加卡固定。目前有关部门己研制出一种抗振性能很强的铜叠线代替现在的C2、C1线。
(2)检修中必须认真检查,原有定位卡有一点不良必须解开重新绑扎;另一方案是将线绑式定位卡改成用螺栓固定的双边固定铁卡。
(3)组装前应对连线采用超声波探伤,消除裂纹。
(4)组装中,对连线进行整形,尽量减小两接触E 间的变形,消除应力。
(5)选用新型填充料,对主极线圈和主极铁心进行一体化浇铸。目前厂方已经用环氧树脂浇铸改用填充泥浇铸。用填充泥浇铸比用环氧树脂浇铸好,但仍不够理想。从株洲电力机车研究所牵引电机数据库提供的年报上看,用填充泥浇铸的主极仍然存在断头故障。选用的填充料一定要有绝缘性,能抗振,并且要有一定的韧性,还要粘结牢固。一体化浇铸一定要进行四边全方位浇铸,不能只浇铸轴向两边。
(6)主极线圈和机座间不能有间隙。可在主极线圈和主极垫片之间加一层1mm~2mm厚的毛毡,以消除间隙。这层毛毡可缓冲对主极线圈的振动,从而避免连线产生的疲劳和裂纹。
(7)加强对磁极紧固螺栓的检查,更换磁极后最好能使用力矩扳手校一遍。
(8)中修过程中及日常落修时,必须对大、小齿轮齿形及齿面磨耗情况进行认真检查,不合格的齿轮须更换。落修电机时,必须做到小齿轮跟着大齿轮一起。
3.2 管理方法
(1)加强配件周转管理,走行公里较长的电机要及时进厂大修,日常大修电机应进正规大修厂进行修理,保证电机大修质量。
(2)目前电机齿轮的润滑有两种:双曲线油和齿轮脂。应加强这两种润滑剂的管理,加强对乘务员的培训,保证人人能正确使用。
3.3 运用保养方面
(1)加强乘务员业务学习,提高操纵水平,尽量减少电机空转。
(2)日常保养中,齿轮箱的油润状态必须良好才能出库。
4 改进效果
2010年以来,我们陆续实施了上述措施。2011年1~8月份,我段共落修GBM350型牵引电机18台,其中主极连线故障有5台,占总落修台数的27.7%,比2009、2010年下降了许多,可见改进效果比较明显。可以考虑在其他工矿铁路机车电机上推广。endprint
[摘 要]针对EL型机车配装的GBM350型牵引电机主极连线烧损的原因,从主极连线定位卡子不良、连线连接不规范以及电机的异常振动等方面作了分析,并从电机检修、运用、保养和管理等主面提出了改进建议,试验证明,改进效果显著。
[关键词]牵引电机 主极连线 烧损原因 磁极
中图分类号:TD956.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)28-0002-01
1 问题的提出
EL机车配属龙煤集团七台河分公司运用己20余年,近年来,主极连线烧损已成为该机车牵引电机落修的主要原因。如表1
2005年我段共落修GBM350型电机10台,其中主极连线烧 损4台,占电机总落修台数的40%;2006年共落修GBM350型电机电机12台,其中主极连线故障8台,占总落修台数的66.6%。可见,电机总落修台数和主极连线故障呈现逐年上升趋势。因此,有必要对其烧损原因进行分析, 采取有效措施,以减少电机故障。
2 原因分析
电机主极连线 在电机内部的分布 情况如附图所示。 其中1#、2#、3#、4#、9#、10#处故障率最高,1#、10#为 通常所说的C1、C2 引出线。经调查分析,我们认为造成上述连线烧损的主要原因有以下几点 。附图
2.1 主极连线定位卡子不良
牵引电机由于外界及其它因素的影响,不可避免地会产生振动。(1)当主极连线定位卡间跨距太大时, 中间悬空部分易产生较强的振动,并直接作用于连线端部,最终造成连线端部疲劳裂纹,直至折断。(2)由于EL型机车牵引电机连线卡使用的是线绑式固定卡, 而线绑式固定卡易松动,绑扎线易老化断裂,同时也由于配件周转等因素的影响,致使许多电机未能及时跟车入厂大修,绑扎线长时间未更新,从而使连线不能很好地固定,最后,连线因振动加剧而裂损、折断。
2.2 连线连接不规范
在主极线圈与连线连接过程中,由于工艺上的原 因,连线尺寸不规范,线圈引出线与连线连接处未能很好地吻合,于是在线圈出线口及连线间产生了一个连接应力,运行中主极出线口及连线因交变应力作用而断裂烧损。其不规范情况有两种: (l)线圈引出线与连线错位,往往需要左右撬动才能连在一起,用螺栓强行连接之后,连线与线圈出线口会产生弹性变形,其间就存在一个连接应力。(2)线圈引出线与连线上下两接触面不平行,使用螺栓硬性连接后,连线与线圈引出线都会产生弯曲,弯曲应力将直接作用于连线。
2.3 电机的异常振动造成连线折断
由于电机运动部件的振动频率与电机大部件的固有频率接近,因而有可能发生共振。这是我国牵引电机的先天性不足,有待设计、制造部门改进。但较多的是检修、运用中的问题造成的电机异常振动。
(l)电机、轮对的主、从动齿轮中啮合不好,尤其当齿轮严重磨损、齿形失真时,运行中会使电机产生异常振动和冲击。株洲电力机车研究所曾做过有关试验,其振动加速度达323.4 m/s2。在这种强烈的振动冲击下,电机必然会发生故障。
(2)主极紧固螺栓松动,使主极振动加剧。
(3)由于乘务员操纵不当或环境因素,牵引电机发生空转,引起电机异常振动。
综上所述,GBM350型牵引电机连线的烧损,既与牵引电机本身的设计、制造工艺水平有关,也与机车的运用、维护、检修有关。所以针对不同原因,我们要采取如下措施。
3 改进措施
3.1 电机检修方面
(1)C2线改软连线后,建议将C1线也改软连线,并在中部加卡固定。目前有关部门己研制出一种抗振性能很强的铜叠线代替现在的C2、C1线。
(2)检修中必须认真检查,原有定位卡有一点不良必须解开重新绑扎;另一方案是将线绑式定位卡改成用螺栓固定的双边固定铁卡。
(3)组装前应对连线采用超声波探伤,消除裂纹。
(4)组装中,对连线进行整形,尽量减小两接触E 间的变形,消除应力。
(5)选用新型填充料,对主极线圈和主极铁心进行一体化浇铸。目前厂方已经用环氧树脂浇铸改用填充泥浇铸。用填充泥浇铸比用环氧树脂浇铸好,但仍不够理想。从株洲电力机车研究所牵引电机数据库提供的年报上看,用填充泥浇铸的主极仍然存在断头故障。选用的填充料一定要有绝缘性,能抗振,并且要有一定的韧性,还要粘结牢固。一体化浇铸一定要进行四边全方位浇铸,不能只浇铸轴向两边。
(6)主极线圈和机座间不能有间隙。可在主极线圈和主极垫片之间加一层1mm~2mm厚的毛毡,以消除间隙。这层毛毡可缓冲对主极线圈的振动,从而避免连线产生的疲劳和裂纹。
(7)加强对磁极紧固螺栓的检查,更换磁极后最好能使用力矩扳手校一遍。
(8)中修过程中及日常落修时,必须对大、小齿轮齿形及齿面磨耗情况进行认真检查,不合格的齿轮须更换。落修电机时,必须做到小齿轮跟着大齿轮一起。
3.2 管理方法
(1)加强配件周转管理,走行公里较长的电机要及时进厂大修,日常大修电机应进正规大修厂进行修理,保证电机大修质量。
(2)目前电机齿轮的润滑有两种:双曲线油和齿轮脂。应加强这两种润滑剂的管理,加强对乘务员的培训,保证人人能正确使用。
3.3 运用保养方面
(1)加强乘务员业务学习,提高操纵水平,尽量减少电机空转。
(2)日常保养中,齿轮箱的油润状态必须良好才能出库。
4 改进效果
2010年以来,我们陆续实施了上述措施。2011年1~8月份,我段共落修GBM350型牵引电机18台,其中主极连线故障有5台,占总落修台数的27.7%,比2009、2010年下降了许多,可见改进效果比较明显。可以考虑在其他工矿铁路机车电机上推广。endprint
[摘 要]针对EL型机车配装的GBM350型牵引电机主极连线烧损的原因,从主极连线定位卡子不良、连线连接不规范以及电机的异常振动等方面作了分析,并从电机检修、运用、保养和管理等主面提出了改进建议,试验证明,改进效果显著。
[关键词]牵引电机 主极连线 烧损原因 磁极
中图分类号:TD956.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)28-0002-01
1 问题的提出
EL机车配属龙煤集团七台河分公司运用己20余年,近年来,主极连线烧损已成为该机车牵引电机落修的主要原因。如表1
2005年我段共落修GBM350型电机10台,其中主极连线烧 损4台,占电机总落修台数的40%;2006年共落修GBM350型电机电机12台,其中主极连线故障8台,占总落修台数的66.6%。可见,电机总落修台数和主极连线故障呈现逐年上升趋势。因此,有必要对其烧损原因进行分析, 采取有效措施,以减少电机故障。
2 原因分析
电机主极连线 在电机内部的分布 情况如附图所示。 其中1#、2#、3#、4#、9#、10#处故障率最高,1#、10#为 通常所说的C1、C2 引出线。经调查分析,我们认为造成上述连线烧损的主要原因有以下几点 。附图
2.1 主极连线定位卡子不良
牵引电机由于外界及其它因素的影响,不可避免地会产生振动。(1)当主极连线定位卡间跨距太大时, 中间悬空部分易产生较强的振动,并直接作用于连线端部,最终造成连线端部疲劳裂纹,直至折断。(2)由于EL型机车牵引电机连线卡使用的是线绑式固定卡, 而线绑式固定卡易松动,绑扎线易老化断裂,同时也由于配件周转等因素的影响,致使许多电机未能及时跟车入厂大修,绑扎线长时间未更新,从而使连线不能很好地固定,最后,连线因振动加剧而裂损、折断。
2.2 连线连接不规范
在主极线圈与连线连接过程中,由于工艺上的原 因,连线尺寸不规范,线圈引出线与连线连接处未能很好地吻合,于是在线圈出线口及连线间产生了一个连接应力,运行中主极出线口及连线因交变应力作用而断裂烧损。其不规范情况有两种: (l)线圈引出线与连线错位,往往需要左右撬动才能连在一起,用螺栓强行连接之后,连线与线圈出线口会产生弹性变形,其间就存在一个连接应力。(2)线圈引出线与连线上下两接触面不平行,使用螺栓硬性连接后,连线与线圈引出线都会产生弯曲,弯曲应力将直接作用于连线。
2.3 电机的异常振动造成连线折断
由于电机运动部件的振动频率与电机大部件的固有频率接近,因而有可能发生共振。这是我国牵引电机的先天性不足,有待设计、制造部门改进。但较多的是检修、运用中的问题造成的电机异常振动。
(l)电机、轮对的主、从动齿轮中啮合不好,尤其当齿轮严重磨损、齿形失真时,运行中会使电机产生异常振动和冲击。株洲电力机车研究所曾做过有关试验,其振动加速度达323.4 m/s2。在这种强烈的振动冲击下,电机必然会发生故障。
(2)主极紧固螺栓松动,使主极振动加剧。
(3)由于乘务员操纵不当或环境因素,牵引电机发生空转,引起电机异常振动。
综上所述,GBM350型牵引电机连线的烧损,既与牵引电机本身的设计、制造工艺水平有关,也与机车的运用、维护、检修有关。所以针对不同原因,我们要采取如下措施。
3 改进措施
3.1 电机检修方面
(1)C2线改软连线后,建议将C1线也改软连线,并在中部加卡固定。目前有关部门己研制出一种抗振性能很强的铜叠线代替现在的C2、C1线。
(2)检修中必须认真检查,原有定位卡有一点不良必须解开重新绑扎;另一方案是将线绑式定位卡改成用螺栓固定的双边固定铁卡。
(3)组装前应对连线采用超声波探伤,消除裂纹。
(4)组装中,对连线进行整形,尽量减小两接触E 间的变形,消除应力。
(5)选用新型填充料,对主极线圈和主极铁心进行一体化浇铸。目前厂方已经用环氧树脂浇铸改用填充泥浇铸。用填充泥浇铸比用环氧树脂浇铸好,但仍不够理想。从株洲电力机车研究所牵引电机数据库提供的年报上看,用填充泥浇铸的主极仍然存在断头故障。选用的填充料一定要有绝缘性,能抗振,并且要有一定的韧性,还要粘结牢固。一体化浇铸一定要进行四边全方位浇铸,不能只浇铸轴向两边。
(6)主极线圈和机座间不能有间隙。可在主极线圈和主极垫片之间加一层1mm~2mm厚的毛毡,以消除间隙。这层毛毡可缓冲对主极线圈的振动,从而避免连线产生的疲劳和裂纹。
(7)加强对磁极紧固螺栓的检查,更换磁极后最好能使用力矩扳手校一遍。
(8)中修过程中及日常落修时,必须对大、小齿轮齿形及齿面磨耗情况进行认真检查,不合格的齿轮须更换。落修电机时,必须做到小齿轮跟着大齿轮一起。
3.2 管理方法
(1)加强配件周转管理,走行公里较长的电机要及时进厂大修,日常大修电机应进正规大修厂进行修理,保证电机大修质量。
(2)目前电机齿轮的润滑有两种:双曲线油和齿轮脂。应加强这两种润滑剂的管理,加强对乘务员的培训,保证人人能正确使用。
3.3 运用保养方面
(1)加强乘务员业务学习,提高操纵水平,尽量减少电机空转。
(2)日常保养中,齿轮箱的油润状态必须良好才能出库。
4 改进效果
2010年以来,我们陆续实施了上述措施。2011年1~8月份,我段共落修GBM350型牵引电机18台,其中主极连线故障有5台,占总落修台数的27.7%,比2009、2010年下降了许多,可见改进效果比较明显。可以考虑在其他工矿铁路机车电机上推广。endprint
中国科技博览2014年28期