王彦龙,曹伟丽,郭 明,黄保军,屈撑囤
(1.延长油田股份有限公司定边采油厂,陕西定边 718600;2.延长油田股份有限公司子长采油厂,陕西子长 717300;3.陕西黄陵煤化工有限责任公司,陕西黄陵 727300;4.克拉玛依市三达有限责任公司,新疆克拉玛依 834000;5.西安石油大学,陕西西安 710021)
随着石油开发的加剧,油田废水伴随着增多,含油污水的外排已经成为环境污染的主要因素。环保问题以及淡水需求增加,使得油田含油污水处理技术要求提高。传统处理方法效率低投资大处理成本高,已经不能满足现在油田含油污水处理技术的要求。目前注水开发是有效的弥补地层能量以及提高采收率的重要方法,是油田开发开采的主要方式,能有效降低环境污染,节约水资源[1,2]。
定边采油厂污水处理工艺流程为:沉降、除油罐、三级过滤器过程,体系中的胶体粒子未被去除,因此处理后水难以达到回注标准。本文通过对水处理工艺中除油罐、絮凝沉降罐或气浮或生物池、过滤罐进出水、注水泵进口、注水井井口等构筑物及位置的悬浮物含量、各个离子含量、含油量、pH、细菌、铁含量、游离二氧化碳、粒径中值、含硫量等水质指标的分析测定,评价了该处理站的污水处理工艺流程的运行稳定性,得出运行稳定的优化处理流程。
实验仪器:电子天平、pH计、测氧管、温度计、称量瓶、分光光度计、滤膜、微孔滤膜过滤器、细菌测试瓶等。
实验试剂:石油醚、无水乙醇、丙酮、碳酸钠、酚酞试剂、甲基橙试剂、铬酸钾、盐酸、无水醋酸钠溶液、铬黑T、硝酸银、氯化铵均为分析纯试剂。
污水取自王圈联合站污水处理站。污水不同位置的离子含量分析结果(见表1)。
离子含量依据《油气田水分析方法》(SY/T5523-2000)相关规定进行,悬浮物含量、含油量等测定采用《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012)相关规定进行。采用激光粒度仪分析污水中的颗粒大小及分布,采用X-衍射仪测定污水结垢的垢型等。
该站的污水处理工艺流程为:沉降罐污水→调节罐→提升泵→除油罐→缓冲罐→提升泵→油水分离器→纤维球过滤器→PE烧结管过滤器→注水罐,因此选择沉降罐出口、缓冲罐出口、油水分离器出口、过滤器出口、注水井进口位观察点,测定了悬浮物含量、含油量、腐蚀速率等。5天的测定平均结果(见表2)。水的粒径中值、溶解氧等分析结果(见表3)。
表1 离子含量分析结果
表2 各构筑物水质分析结果
表3 粒径中值分析结果
由表3中数据可看出,含油量及悬浮物含量五天平均值经过构筑物流程后有所降低,含油量由沉降罐处理后含油量平均值为359.66 mg/L降低到注水井口的59.46 mg/L;悬浮物含量从沉降罐出口的80.4 mg/L变化为注水井口的87 mg/L,腐蚀速率平均值均超过控制值0.076 mm/a,溶解氧除缓冲罐过高外,其它均相对较低;粒径中值虽有所降低,但在注水井口仍超过控制标准5倍以上。说明各构筑物除油及去除悬浮物效果不佳,腐蚀速率控制不达标,系统运行不稳定。为此,需要进一步分析各构筑物的运行状况。
油水分析器5天的分析数据(见图1、图2)。由图1得知,油水分离器进出口除油效果极差,五天跟踪测定中有四天出现反弹现象,进口水质含油从61.75 mg/L到414.99 mg/L,设计值为10 mg/L,进口水质严重不合格,说明除油罐效果也不佳,出口水质含油从49 mg/L到261.84 mg/L,设计值为5 mg/L,没有达到除油效果。连续采样中,油水分离器处理效果有4天连续反常,出水含油量、悬浮物均出现大幅度不降反升现象,分析原因一是可能是进水水质偏差,导致油水分离器填料被污染;二是反洗效果差、不彻底,影响处理效果。腐蚀情况与设计值相比,也出现偏高现象。
图1 油水分离器进出口含油量波动图
图2 油水分离器进出口悬浮物含量波动图
图3 过滤器除油效果图
图4 过滤器去除悬浮物效果图
由图2得知,对油水分离器进出口去除悬浮物效果,五天跟踪测定中,有两天出现反弹现象,进口水质悬浮物含量从49 mg/L到124 mg/L,设计值为10 mg/L,说明除油罐效果也不佳,出口水质悬浮物含量从16~92 mg/L,远高于设计值为5 mg/L。
油水分离器腐蚀速率五天数据中,进口平均值为0.122 7 mm/a,出口值为0.105 9 mm/a,远高于腐蚀速率控制值0.076 mm/a。
该站利用纤维球过滤器和PE烧结管过滤器连用,该过滤设备适用于含油污水的深度处理,进水水质含油量和悬浮固体含量均应在10 mg/L以下,有利于提高产水率和延长滤料寿命,滤后水含油含杂量依然很大,纤维球过滤器进口设计标准含油量≤10 mg/L,悬浮固体含量≤10 mg/L,烧结管过滤器出口设计标准含油量≤3 mg/L,悬浮固体含量≤2 mg/L。
由图3、图4看出,过滤器运行过程中,出水含油从246.93 mg/L到217.37 mg/L,较标准设计值明显偏高,没有达到预期效果。出水质悬浮物含量偏高且远高于设计值2 mg/L,没有达到预期效果。出水腐蚀速率平均值为0.105 9 mm/a,也远高于控制指标(0.076 mm/a)。
从目前设备运行和处理效果来看:纤维球过滤应用效果并不理想,滤料污染严重、反洗效果差,每年仅更换一次滤料;由于纤维球滤床依靠自重生成滤床,随着过滤水压和过滤压差“自行”调节滤床密实性,目前大多站为间歇运行方式,加之运行负荷偏低,不利于弹性滤料形成合理密实过滤层,直接影响了过滤精度;每周反洗2次,大部分站反洗时不投加清洗剂,反洗时间相差较大(5~15 min),不利于发挥过滤器的性能[3-7]。
从表2、表3分析结果可以看出,缓冲罐运行基本正常,井口粒径中值为20.32 μm左右,高于设计指标2.5 μm。系统总体运行不稳定,构筑物及其流程需要改善。
按照以往经验[8,9],预处理采用pH调节工艺并使水质pH值控制在7.5左右,除硫剂加量为30 mg/L,无机絮凝剂及有机絮凝剂加量分别为60、1.5 mg/L且间隔30 s,并在实验室采用60 L/h处理量的流动试验仪对该流程进行验证,实验结果(见表4)。
表4 模拟实验结果
由实验结果得出,污水经过自然沉降处理后,其含油量、悬浮物含量均大幅度降低,去除率达80%以上,经过絮凝处理后,进一步去除污水中的油分和悬浮物含量,总铁含量也大幅度降低,经过粗滤和精滤后污水含油量与悬浮物含量分别小于3 mg/L和2 mg/L,总铁含量小于0.5 mg/L,粒径中值小于2.0 μm,处理后污水能达到低渗透油层的注水水质标准。
(1)污水处理流程中各构筑物出水的含油量、悬浮物含量均超过15.0、80 mg/L以上,系统腐蚀速率在0.1 mm/a以上;注水井口粒径中值超过10 μm。
(2)经过pH调节工艺并使水质pH值控制在7.5左右,除硫剂加量为30 mg/L,无机絮凝剂及有机絮凝剂加量分别为60、1.5 mg/L且间隔30 s时,污水含油量与悬浮物含量分别小于3 mg/L和2 mg/L,总铁含量小于0.5 mg/L,粒径中值小于2.0 μm。
(3)提出的污水处理流程优化方案为:来水→(pH调节剂、除硫除铁剂、絮凝剂)→反应罐(混合罐)→絮凝沉降罐→石英砂过滤器(粗过滤)→改性纤维球过滤器(精细过滤)→污水池→回注。
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