万元,熊威,谭振国
(五凌电力有限公司五强溪水电厂,湖南 常德415000)
2011年以来,通过机组稳定性在线监测系统,发现五强溪电厂5 号机组上导摆度超标报警(标准为225 μm〔1〕),如2012年最大摆度为516.023 μm,2013年为367.817 μm;在水轮机的稳定工况区(180 MW 以上),上导最大摆度2012年为326.828 μm,2013年(至6月10日止)最大摆度335.724 μm,在大部分情况下处于超标状态。
针对5 号机组摆度偏大并超标这一情况,进行了一系列的试验,并在此基础上对上导摆变异常的原因进行了分析。
将机组从“停机到并网带负荷”过程切分为“机组停机状态→空转状态”、“机组空转状态→空载状态”、“机组空载状态→并网带负荷状态”这几个分过程,采用人为手动方式对各分过程进行控制,确保控制量阶梯状递增,并在各分过程中,使用机组稳定性在线监测系统,对机组振摆实时数据、峰峰值等进行录波存储,便可实现机组的变转速、变励磁、变负荷试验,具体方案如下:
1)在“机组停机状态→空转状态”过程,调速器切为现地控制方式,在机旁小室手动开机,调速器设置为转速控制模式,依次输入机组转速给定为50%,67.5%,75%,87.5%,100%额定转速,在每个转速工况点停留3 min,实现机组转速的阶梯性上升,即为机组的变转速试验,在该过程中,机组GCB 断开,转子无励磁电流,机组不带负荷。
2)在“机组空转状态→空载状态”过程,励磁调节器切为现地控制方式,在机旁小室对机组进行零起升压,依次给定机组电压为25%,50%,75%,100%额定电压,在每个电压工况点停留3 min,即为机组的变励磁试验,在该过程中,GCB断开,机组不带负荷。
3)在“机组空载状态→并网带负荷状态”过程,由于目前五强溪电厂处于远程集控模式,监控系统切换为“集控方式”,由集控中心值班员对机组进行有功负荷调节操作,有功调节间隔为20 MW,每个负荷工况点停留3 min,即为机组变负荷试验,在该过程中,机组GCB 闭合向电网馈电。
表1 为当机组转速阶梯上升时,在不同转速稳定阶段,机组上导摆度、上机架振动振摆的数值。试验中,水头为46.5 m。
表1 变转速试验过程中机组振摆值 μm
机组额定转速可由式(1)计算:
式(1)中 n 为机组转速(r/min);f 为机组额定频率(Hz,国内取f=50 Hz);p 为机组极对数,该机组转子共44 对极,即p=44。因此,可计算得机组额定转速为68.18 r/min,额定转频为1.136 Hz。
由表1 和式(1)计算得知,机组变转速试验过程中,机组振摆与转速成平方关系曲线。
图1—3 为机组在不同转速下机组上导X,Y向摆度对应的频谱分析结果。由于机组额定转速为68.18 r/min,50%,75%,100%额定转速对应的转速为34.09 r/min,51.13 r/min,68.18 r/min,对应转频为0.568 Hz,0.852 Hz,1.136 Hz。
图1 50%额定转速下机组上导X,Y向摆度频谱
图2 75%额定转速下机组上导X,Y向摆度频谱
图3 100%额定转速下机组上导X,Y向摆度频谱
由图1—3 可知,不论机组转速如何变化,机组上导摆度主频总处于机组转频附近。
图4 为75%额定转速下机组上导轴心轨迹图。
图4 75%额定转速下上导轴心轨迹
试验结论:机组摆度、振动与转速呈同向增长的趋势;机组上导摆度与转速的平方大致是呈现正比关系;机组振摆主频为不同转速对应的转频,其他频率成分较少。上导摆度轴心轨迹为较标准的椭圆形状。
机组的上导摆度数据满足3 个条件:①与转速平方成正比;②主频为机组转频;③上导轴心轨迹为椭圆型。因此,推断机组上导摆度超标是由转子质量不平衡引起的〔2-3〕。
变励磁试验共选取额定电压的25%,50%,75%,100%这4 个电压点,表2 为各电压点下机组振摆值。
表2 变励磁试验过程中机组振摆值 μm
试验结论:机组摆度、振动与定子电压(及转子励磁电流)关系不大,因而,电磁因素对机组振摆影响较小〔3-4〕。
采用远方集控调节负荷方式,由集控中心对机组进行合GCB 并网操作,并发负荷调节指令,调节间隔为20 MW,每个负荷工况点调节到位后稳定3 min。试验过程中,水头为46.5 m。
图5 为不同负荷下5 号机组振摆变化特征。
图5 机组振摆与有功负荷关系曲线
图6,7 分别为机组变负荷试验过程中,机组上导X 向摆度、上机架X 向振动的变负荷瀑布图。
试验结论:上导摆度绝大部分数据处于超标状态,上机架振动仅在负荷60 MW 以下出现超标现象;机组摆度、振动与有功负荷有较强的关联关系,机组有功负荷增加,机组振摆呈现“增加→减少→趋向平稳”的变化规律;在低负荷区,5 号机组振摆较大(其中上导Y 向摆度最大值超过600 μm),且振摆频谱中1/5~1/3 转频附近具有较强的振摆能量,在大于170 MW 的高负荷区,机组振摆能量主要集中于1 倍转频附近,低频振动基本消失。
图6 机组上导X 向摆度变负荷瀑布图
图7 机组上机架X 向振动的变负荷瀑布图
2.4.1 试验结论
1)发电机转子质量不平衡可能是导致5 号机组摆度数据偏大的主要原因。
2)5号机组电磁振动较小,转子外沿圆度、定子内表面圆度较好,定转子气隙均匀,定子铁芯合缝良好,并且基本不存在铁芯松动、绕组松动等缺陷〔3〕。
3)受水力因素的影响,在低负荷区运行时,机组振摆较大。根据低负荷区机组振摆频率分析,振摆过大可能是由尾水管偏心涡带引起的〔4-6〕。
2.4.2 处理措施
1)加强对5 号机组振摆的监视与分析。
2)加强上导轴承温度巡视,防止上导瓦片烧毁。加强上机架检查,防止上机架出现裂纹等故障,并对上导轴承瓦座进行周期性检查。
3)在5 号机组A 修时,可进行机组的动不平衡试验。
4)尽量避免机组在170 MW 以下负荷运行。
俄罗斯萨扬水电厂毁灭性事故警示水电工作者,机组振摆超标必须引起足够重视,若放任机组长期处于大摆度状态下运行,将可能导致重大事故的发生。
文中针对五强溪电厂5 号机上导摆度超标问题,自主设计机组稳定性试验方法(包括变转速、变励磁、变负荷试验)查找原因,通过分析发现发电机转子质量不平衡是引起摆度增大的最重要原因,并得出水力因素(特别是尾水管涡带)导致机组170 MW 负荷以下振摆超标这一重要结论,为制定机组安全稳定运行、维护、检修策略提供重要依据。
〔1〕刘金凤. 水轮发电机组振动在线监测与分析系统研究〔D〕. 西安:西安理工大学,2004:3-15.
〔2〕陈杰. 葛洲坝水电机组稳定性数据分析及应用〔D〕. 武汉:华中科技大学,2009:6-22.
〔3〕董毓新. 水轮发电机组振动〔M〕. 大连:大连理工大学出版社,1989:88-128.
〔4〕Chuang Fu,et al. Predictive Maintenance in Intelligent Control Maintenance Management System for Hydroelectric Generating Unit〔J〕. IEEE Transactions On Energy Conversion,2004,19(1):179-186.
〔5〕曹剑锦,陈昌林. 大型水轮机转轮异常振动及叶片裂纹分析〔J〕. 西南交通大学学报,2002,37(S1):68-72.
〔6〕李成家. 安康水电厂200 MW 水轮发电机组运行稳定性分析〔J〕. 西北电力技术,2000(4):31-34