孙宇
摘 要:针对轮式混凝土运输车搅拌轴前支承轴和座,经常发生不规则磨损,导致在工作中产生不利因素。我在实践中,参考了一些有关的技术书籍,将前支承座进行了技术改造。解决了以前使用中产生的不利因素,提高了维修间隔周期,增强了使用中的可靠性,保证了施工的需要。
关键词:支承座;磨损;改装;措施
轮式混凝土运输车搅拌轴前支承座,长发生不规则磨损,导致使用时间短,搅拌轴在旋转时,上下跳动,不在同一轴线上,使搅拌轴搅拌时阻力增大,导致传动链条经常被拉断、变形和脱链,以及斗箱底部被叶片刮穿漏浆,严重时还将导致油泵损坏,搅拌轴产生弯曲,甚至报废等。这些不利因素将影响工作中的可靠性,经常维修、换件,使企业成本增加,给企业经济效益带来巨大损失。
1 提出问题并分析问题
HSQ—4型轮式混凝土运输车,是由中隧集团科研所设计开发,机械修造厂制造的,它是用东风EQ153型自卸车改装的混凝土运输车。因为它造价低,混凝土运输和自卸形式可以互换,使它在内部市场受到广泛的使用。从开发制造出厂,由我们汽车运输公司管理、使用和维修。在使用中发现其优点有:1.操作简单;2.紧急处理混凝土容易;3.互换性强;但也存在如下缺点:在使用中,传动链条被拉断、变形,使汽车不能正常使用;有时在一个班内,会连续出现这种情况,不仅费工费料,还直接影响到洞内混凝土衬砌任务的完成,由于这种相同问题频频出现,引起我的注意:为什么会出现传动链条经常被拉断?我就跟车仔细观察。空车搅拌时,没有什么现象;在装上混凝土后搅拌,就发生传动链条很费劲,而且搅拌轴上下跳动,时时还伴随着叶片刮斗箱底部的金属摩擦声。经初步分析,推断为搅拌叶片和轴的某部位变形,导致链条被拉断。用高压水将斗箱内部冲洗干净,发现斗箱内搅拌轴前端轴和座都严重磨损,前轴是用直径100毫米的圆钢做成。而现在只有手腕般大小,使轴的高度下降,致使工作时搅拌轴在座孔内上下跳动,使叶片与斗箱底部产生摩擦,增大了搅拌时的阻力,导致链条被拉断。针对故障原因将加工好的前端轴换上使用,大约用了两个月左右时间,断链问题又连续出现。针对这样频繁的换件和使用周期短的问题,我又进行了仔细研究和分析,终于查出了加速磨损的原因:是前支承座设计上存在的一些问题。原设计为瓦架式结构,依靠两块厚30毫米的钢板支承。搅拌轴和支承座在工作时,深埋在混凝土中,搅拌轴在旋转时,混凝土颗粒作为研料,形成磨料磨损,从而加速了轴的磨损。
2 解决问题及采取措施
为了解决轴的磨损,我查阅了大量的技术书籍,听取了老师傅和驾驶员的意见,结合时间经验,开始选择了几套方案:⑴把支承座安装在混凝土斗箱的外侧,来减少磨损;⑵把支承座做成一个密封的箱,向内充压高压油,来减少混凝土造成的磨损;⑶把支承座改成轴承式,降低工作时摩擦阻力。
经过我和技术人员的讨论和反复验证,确定了一套实际而可行的方案:用汽车后轮毂的结构原理,对支承座进行改装。
在改装时,坚持降低成本,提高效益,减少资金投入的原则,充分利用废旧材料进行。从解放或东风车上换下来的旧后轮毂,把它清洗干净后,作为支承座,把断的半轴套管作为搅拌轴的前支撑端,材料找到了,随之而来的是必须解决密封的问题,否则改进没有任何意义。汽车发动机的曲轴后油封给了我很大的启发,可以利用盘根解决泥浆的侵入,因为轮毂是反向安装在斗箱的外壁上,把轮毂(半轴螺栓孔)的面,在车床上加工成宽10毫米,深5毫米的槽,在槽内装上盘根,在外缘加工两道“O”型密封圈槽,配装“O”形密封圈,用30毫米厚的钢板加工成一个盖板,让盖板和盘根,“O”型密封圈互相重叠,盖板焊接在半轴套管上,使其转动时能与盘根、“O”型密封圈紧密接触,起到密封作用。由于盖板是在轮毂外缘上,它们之间配合间隙为0.3毫米,轮毂是固定不动的,盖板随轴一起转动时,在“O”型密封圈和盘根的作用下,混凝土颗粒和水泥浆就被挡在外面了,从而起到第一道密封作用。为了防止水泥越过第一道密封,进入内轴承,又在轮毂内缘加工安装两道后轮内毛粘油封,用30毫米厚的钢板加工一个油封支架,用来安装油封,使其安装在半轴套管上,它与套管的配合间隙为0.15毫米,这样就起到了第二道密封作用。然后把各部作组装,在外端做一个盖板,防止外部灰尘进入和润滑脂外漏。
为了保证支承座的正常运转,各运动部位的润滑非常重要,在改装过程中采取了以下措施:
第一:轴承的润滑,采用润滑脂润滑,为了在使用过程中方便,在轮毂外缘钻一个斜孔,与两个轴承之间的空间相通,攻丝装上黄油咀,这样就可以在使用过程中,方便地使内部空间全部充满润滑脂、充分地润滑轴承,而且还起到密封作用。
第二:油封支架与半轴套管接触处以及盘根的润滑,采用机油润滑。基本方法是在半轴套管上钻一个6毫米的孔,孔应在套管与油封支架结合处。在组装完后,向半轴套管内加注机油,套管外口用润滑脂堵上,利用液体自身特性和斗箱的举伸,使机油从套管内流向油封支架和盘根,实现润滑作用。
3 效果分析
经过采取以上措施,第一台车试用,试用三个月后,效果非常好:在使用中运转平稳,以前使用中的拖链和断链现象都不存在了。司机反映,现在改装的比以前效果好,在搅拌时,叶片也不刮底板了,支承座处也无漏浆现象。叶片的完好,使剩留在斗箱内壁的混凝土减少,特别是在使用中不抛锚,增加了它的使用可靠性,因为我们汽车运输公司是服务性单位,汽车在使用中的可靠性和服务质量,将直接影响到公司的信誉,自从改装试车后,得到施工单位的一致好评,目前公司已陆续改装十余辆车,现正继续全面推广。
综上所述,经改装后的车具有如下显著优点:以前瓦架结构改为现在的轴承式,从而降低了摩擦阻力,以前为颗粒磨损改为现在的润滑油脂润滑,从而大大降低了轴的磨损系数,提高了使用寿命,提高了维修间隔周期,增强了工作中的可靠性。由于以前轴的磨损,导致各部件相应产生不正常磨损,缩短零件的使用寿命,增加了材料消耗,增大了企业成本消耗。而改装后使用时间长,工作稳定,改装时用费旧材料,投入少,给企业创造了客观的经济效益。为了更好的体现使用价值,在使用过程中必须做到以下预防措施:
第一:定期检查半轴套管内的机油,一般为五天检查制,但要根据车辆使用时间来确定。
第二:驾驶员必须勤保养。在使用后,向轮毂内注射润滑脂,检查轮毂内是否充满润滑脂。
结束语:轮式混凝土运输车前端支承座的改装,是我积累工作的经验,查阅相关的技术书籍,听取老师傅和驾驶员的见意,和技术室有关人员讨论,论证的小改小革成果。搅拌轴前端支承座和轴的磨损,造成汽车不能正常使用,直接影响公司的信誉,造成严重的经济损失。作为企业中的一员,能及时地解决车辆中的各种故障,提高车辆的使用率,使企业的经济损失降到最小,是我应尽的义务和责任。
由于本人水平有限,文中有不足之处,恳请各位专家,老师及同行给予指教,我将在以后工作中,勤奋学习,把不足之处进一步完善。
感谢中铁山桥集团高级技工学校的老师和各位專家指导。
[参考文献]
[1]赵振伟.《汽车修理手册及图解》.河南科学技术出版社,2000年.
[2]《机械制图》.劳动人事出版社,1988年.
[3]姜年强.《汽车修理工》.人民交通出版社,1994年.