丁锦宏
(南通纺织职业技术学院,江苏南通 226000)
C61100车床的回转直径为φ1 100 mm,两顶尖间距离为1 500 mm,主轴功率为22 kW,主要用于对较大回转体零件的大功率强力切削加工。虽然有切削自动走刀和自动快进、快退功能,但机床的对刀、尺寸的控制、主轴的控制等仍需要操作人员进行手动操作,非常吃力,在劳动力紧缺和自动化水平大大提高的今天,已经不太适应形势的发展。需要对该设备进行数控化改造的企业十分多。
加工零件时,要求机床应完成的工作内容有:能够控制主轴正反转,实现不同切削速度的变速;刀具能实现纵向、横向的进给运动;具有螺纹加工功能;可安装4个刀具,并在转动刀架后夹紧。为此,主要从4个方面进行改造[1]:
(1)进给系统
纵向进给系统改造方案为:拆除原机床的挂轮系统、进给箱、溜板箱、快速进退装置、丝杠、光杠和操作杆。以伺服电机作为驱动元件,安装减速箱、经同步带轮减速 (2∶1)增大转矩后,由滚珠丝杠传动。
横向进给系统改造方案为:拆除原机床的普通丝杠、安装电机座,以伺服电机作为驱动元件,将滚珠丝杠与伺服电机直接联接,由滚珠丝杠传动。
(2)主传动系统
原车床主轴速度的变化是通过复杂的液压系统手动操作进行的。考虑到加工过程中需要进行变速,手动操作变速需要机床停止运行,会直接影响加工效率,不利于发挥数控的效果。为此,在主轴上增加变频器,实现主轴自动无级变速。同时,安装编码器,向数控系统反馈主轴的实际转速,使机床具有螺蚊切削功能。
(3)自动换刀
自动换刀功能是数控车床与普通车床的显著区别之一。为此,必须拆除原普通刀架,安装四工位电动刀架。
(4)数控系统
数控系统在能满足实际所需功能的前提下,改造时有多种方案可供选择:(1)采用国产品牌步进电机数控系统;(2)采用国产品牌伺服电机数控系统;(3)采用国外品牌步进电机数控系统;(4)采用国外品牌伺服电机数控系统。经对比分析国内外数控系统在性能、档次、价格等的不同后,C61100车床的数控化改造采用第2方案。确定选用国内知名品牌华兴WA-901XT数控系统,配以伺服电机作为进给驱动的方案。
纵向进给系统 (Z向)以伺服电机作为驱动元件,通过同步带轮箱体安装在原走刀箱的位置,经一级同步带轮减速 (2.5∶1)后,由滚珠丝杠传动。滚珠丝杠螺母副通过托架安装在床鞍底部,滚珠丝杠两端分别支承在前端同步带轮箱体和尾部丝杠托架内。
横向进给系统 (X向)以伺服电机作为驱动元件,将原来的普通丝杠更换为滚珠丝杆,但需使滚珠丝杆的轴心线与原普通丝杠的轴心线相同,以便利用原丝杆前端轴承座。伺服电机通过电机座安装在床鞍的后端,经过联轴器与滚珠丝杆相联。
所选用的车床X和Z向伺服电机在转动惯量和转矩两方面需要进行计算,为了使系统的负载惯量达到较合理的匹配,折算到电机轴上的负载惯量Jr与电机本身的转动惯量Jm的比值,应控制在一定范围内,即 0.25≤Jr/Jm≤1[2]。
在X、Z两个方向的进给系统中,由于Z轴的行程大,工作状况差,现对Z轴进给系统进行转动惯量匹配计算[1]。方法如下:
(1)折算到电机轴上的负载惯量Jr
传动系统折算到电机轴上的总转动惯量[3]
式中:J1为小带轮传动惯量;
J2为大带轮转动惯量;
Js为滚珠丝杠惯量;
Jw为负荷惯量。
式中:ρ为比重;
R1和r1分别为外圆和内孔半径 (mm)。
式中:ρ为比重;
R2和r2分别为外圆和内孔半径 (mm)。
式中:R为滚珠丝杆底径的半径 (mm)。
式中:m为机床执行部件 (床鞍台、拖板、刀架)的总质量 (kg)。
所以,折算到电机轴上的总转动惯量为:
验算惯量匹配:Jr/Jm=1 928.75/3 249=0.56,满足0.25≤Jr/Jm≤1。
(2)力矩匹配验算
为了保证伺服系统的正常工作,伺服电动机的最大力矩Tmax和切削总力矩Tm应满足下列关系[4]:
Tmax≥Tm
切削总力矩由加速力矩Tj、切削负载力矩Tq、滚珠丝杠的预紧而产生的附加负载力矩Tf组成,即
Tm=Tj+Tq/i+Tf/i
①加速力矩Tj
式中:n为机床执行部件以最快速度运动时丝杆的最高转速 (r/min);
Jm为电动机的转动惯量 (kg·mm2);
Jr为进给轴的负载惯量 (kg·mm2);
t为加速时间 (s)(t=1/Ks=1/20=0.05 s,Ks为伺服系统的位置环增益 (Hz))。
②计算切削负载力矩Tq
式中:Fzmax为最大轴向切削负载力 (N)(经计算,Fzmax=8 815 N);
S为丝杠螺距 (m);
η为进给传动系统总效率 (取η=0.9)。
③滚珠丝杠的预紧而产生的附加负载力矩Tf
由滚珠丝杠的预紧而产生的附加负载力矩
式中:Fp为滚珠丝杠的预紧力 (N)(Fp=Fzmax/3=8 815/3=2 938.3 N);
S为丝杠螺距 (m);
η为进给传动系统总效率 (取η=0.9);
η0为滚珠丝杠副的效率 (取η=0.94)。
现选用130SM15015伺服电机,其额定转矩15 N·m、最大转矩30 N·m、最高转速1 500 r/min、转动惯量32.4 kg·cm2。因此,满足Tmax≥Tm的要求。
同理,横向伺服电机确定为110SM05030。
采用滚珠丝杠副具有高的传动精度、高的灵敏度及高的构件刚度,工作稳定、摩擦力小,并能清除传动间隙。
滚珠丝杆的选用过程比较繁琐。从已知的设计条件 (如定位精度、移动速度、行程、负荷、支撑方式等)选择适当的丝杆类别,经由参考公式一步步遵循选择程序,找出符合设计要求的滚珠丝杠规格[4]。
在滚珠丝杠选用后,应该进行承载能力校验,包括滚珠丝杠螺母副屈服负荷Fc、临界转速nc、精度等方面的校验,最终确定滚珠丝杠的型号。
此改造使用的X方向的滚珠丝杠型号为FFZD4006-3-P4/1140×925,Z方向的滚珠丝杠型号为 FFZD5010-3-P4/2210 ×1840[5]。
现以X轴为例,进行X轴滚珠丝杠屈服负荷的校验。
图1为C61100车床X向丝杠计算图。
图1 C61100车床X向丝杆计算简图
根据图1得滚珠丝杠螺母副的最大受压长度L1=926 mm。
丝杠底径d为22.324 mm,安全系数K1=1/3,支承系数K2=0.5(一端固定,一端支撑)。
屈服负荷[1]
该机床工作台滚珠丝杠螺母副的最大轴向压缩载荷Fxmax=3 660 N,小于其屈服负荷Fc的值,故满足要求。
经计算,所选用的滚珠丝杠能满足各项效验要求。
(1)主轴变频系统
原机床主轴的速度通过手动换挡进行。为提高加工效率,充分发挥数控机床的特点,改造时,实现主轴自动无级变速,在主轴上增加了交流异步电动机变频调速系统。考虑到改造的经济性,仍使用机床原有的普通三相异步交流电动机拖动,由新增加的变频器进行控制。WA-31D数控系统向变频器发出主轴速度模拟控制电压 (DC0~10 V)和正反转控制信号,从而控制主轴的转速和旋向。系统选用的变频器功率与主轴电机相同 (22 kW)。
(2)主轴编码器的安装
在主轴箱上安装主轴编码器,使机床具有螺蚊切削功能。改装时,需保证主轴编码器与主轴等速旋转。该C61100车床主传动系统中,主轴与挂轮轴之间的转速正好为1∶1,拆除挂轮留出空间,安装主轴编码器,并通过一对传动比为1∶1的同步齿形带与挂轮轴联接起来。工作时,数控系统接受主轴编码器的转速信号,控制进给电机准确地配合主轴的旋转而产生进给运动,从而进行螺纹切削。
选用四工位电动刀架LD4-6163。安装时,卸掉原机床小拖板和方刀架,将电动刀架置于中拖板上,下面垫一块与刀架等面积的垫板,以使刀架上安装40×40的刀杆后,刀尖与主轴中心等高。转动轴承盖处的内六角螺孔,使刀架转动到约45°时,可以方便地装上固定螺钉,将刀架和垫板固定。当加工过程中需要换刀时,数控系统发出换刀控制指令,刀架电机正转,使刀架旋转,当到达预定刀位时,通过霍尔元件,向数控系统发出刀架到位信号,刀架电机反转,锁紧刀架后停止旋转。
WA-901XT数控系统具有普及型数控应有的功能,如手轮、图形跟踪和模拟、模拟量输出、内置固定式PLC等。WA-901XT数控系统与控制单元有关的各部件的联接如图2所示。
(1)紧急停机
当数控系统运行出现紧急情况时应采取停机措施。在改造过程中,为确保急停功能的可靠性,在机床上增置一个紧急停机开关,接在系统XJ5接口的P1与P5即可。
(2)参考点
该数控系统在对刀后,能将对刀时刀尖的X、Z位置设为0,该位置即为机床参考点。并在断电后重新上电时,准确记忆该位置,保证数控系统加工的精度及可靠性。因而,可以省去用2个行程开关作为机床各坐标轴参考点的检测器件,克服了使用行程开关寻找机床各坐标轴参考点可能产生的误差。
(3)坐标轴的限位
为了保护机床的安全运行,在机床纵横坐标的两个极限位,各设一个行程开关和机械撞块。将各行程开关的信号线接到数控系统上,即可实现对各坐标轴的运动限位。设计时,使用限位行程开关的常闭触点,当限位开关没有被压下时,系统接收到该信号为“1”;当限位开关被压下时,系统接收到该信号为“0”。这种接法消除了因线路开路而产生限位失灵现象,提高了限位电路的可靠性。
图2 数控系统连接简图
C61100普通车床改造后,定位准确、可靠,操作简便,实现了自动加工,稳定了零件的加工质量,大大提高了加工工效。同时,可方便地加工多种异形件,增强了其适用性。改造后保留了原机床的基本结构,节约资金,缩短生产周期,为同类机床的改造提供了参考。
[1]夏田.数控机床系统设计[M].北京:化学工业出版社,2005.
[2]刘小宇.普通机床数控化改造关键技术的设计及计算[J].机械设计与制造,2009(9):42-44.
[3]唐金松.机械设计手册[M].上海:上海科学技术出版社,2002.
[4]刘民生.机床的数控化改造方法与研究[J].机床与液压,2011,39(4):28-30.
[5]张鲁阳.S1-262管螺纹车床的数控改造[J].制造技术与机床,2007(2):97-99.