周 晨
(江苏省特种设备安全监督检验研究院常州分院,江苏 常州213300)
近来,雾霾天气越来越严重,流化床锅炉的逐步推广,或许能为抑制PM2.5起一定的作用。在对流化床锅炉的定期检验工作中,笔者发现:虽然一些企业由于采用流化床锅炉取得了明显的节能减排效果,燃煤的消耗减少了,粉尘污染也降下来了,但是这种效果往往因企业的差异而差别很大。究其原因,主要是一些司炉人员缺乏必要的流化床锅炉操作技能,不能对锅炉的启动与运行进行正确操作与调整,从而未能把流化床锅炉较好的节能减排功效充分发挥出来。
燃料(煤粉)在炉膛内流化状态下循环燃烧,是流化床锅炉实现提高燃料利用率、降低粉尘等排放的关键。而炉膛内流化状态下循环的实现,往往需要较高的操作技能。下面笔者将结合检验工作中积累的经验,参考有关生产厂家、试验单位的相关技术资料,着重对中小型(75t/h以下)循环流化床锅炉点火启动及运行过程的操作调整要求进行初步总结,以供相关人员特别是流化床锅炉司炉人员参考。
布风均匀是关系到流化燃烧能否正常进行的关键,因此,新安装的锅炉或经过大小修的锅炉必须进行冷态调整试验。升炉前的冷态试验分为以下几种:
(1)布风板空板特性(阻力)试验。在无炉料情况下启动一次风机,逐步开大调整风门,平滑改变风力。对应每个送风量,风室静压计上读出的风压即布风板阻力。测定时应缓慢平衡地开启挡板,增加风量。每500m3/h风量记录一次,从全关做到全开,再从全开做到全关,选择10~15个挡板开度进行测量,对应每一个风机挡板开度须将播煤风、播料风的挡板开度调整至0与正常运行时开度的1/3、2/3。把多次测量的平均值作为布风板阻力,将其与运行状态及非运行状态风量变化关系做成特性曲线。
(2)布风板均匀性试验。在布风板上铺设粒度6mm以下冷渣,厚约300~400mm。启动一次风机,使料层处于微沸腾状态,观察布风板四边角是否有鼓泡;加大一次风量,使料层良好地沸腾起来,并保持一段时间,然后停止风机,并立即关闭挡板。在微沸腾状态四边角已鼓泡及当床料静止后观察料层表面平坦,就表明布风均匀,流化良好;若布风不均,检查风帽孔堵塞等原因,并予以消除。
(3)流化特性试验。在布风板上分别铺上不同厚度的床料(300mm、400mm、500mm、700mm),和测定布风板阻力的方法一样,测定不同风量下的风室静压。每改变一次料层厚度,重复测出不同一次风量下对应的风室静压,绘制料层阻力与风量的关系曲线。
(4)一、二级返料器流化返料试验。筛分0~1mm的细灰,分别放入一、二级返料器中,使料面与返料器口平。定量通流化风量,同时从返料口入口不断加入细灰,自一、二级返料器孔观察返料情况,确定流化通风量,找出可靠的一、二次返料风量最低参数。
冷态锅炉在保证炉内各处布风均匀的情况下方可点火启动,其启动操作方法及要求如下:
炉内铺好粒度0~6mm废煤渣床料,厚度为400~500mm。启动引风机和一次风机,使炉膛保持负压,压力控制在1.5~2.0MPa。油枪点燃后调整点火油枪油压至良好雾化的最低油压点,控制床料温度上升速度为3~5℃/min,并及时调整风量至临界流化风量,同时保持炉膛负压。开启一次及二次返料风,使之正常返料。
当床温升至400℃左右,即可加少量烟煤,床温达到450℃以上时,密切注意煤的着火情况。当煤粒度较小且挥发分较高时,床料温度升至600~650℃,可逐渐关小油枪的油门,以控制床料的升温速度。如在升温过程中温度冲上1000℃,要采取降温措施。当床料温度升至700℃左右时,可关闭1支油枪油门。升温至750~800℃时,床温仍有上升趋势,可关闭剩下的油枪油门。
(1)热备用炉的料层温度不低于700℃时,可直接启动。先开引风机,开度不宜太大;再开一次风机并调整风量到正常流化状态,床温上升速度控制在5℃/min以下。若温度在650℃以上,可直接加烟煤,待温度回升至850℃左右且呈上升趋势时,加大一次风,启动二次风机,进行升负荷操作。(2)若开启一次风机后床料温度降至600℃以下,则应点燃床上助燃油枪加热。当床温回升到750℃以上且呈上升趋势时,可投入少量烟煤,关闭油枪,逐步增加风量和煤量,按热态启动操作。(3)如床温降至600℃以下,且油枪助燃不起作用,则停炉清床,按冷炉升炉方法进行启动。
(1)控制料层温度。对于可燃基挥发分高于10%的烟煤,床料温度一般控制在850~950℃,对于低挥发分的无烟煤,其床料的温度范围为900~1000℃。选择原则是根据灰熔点的大小适当提高或降低床温,在低于灰熔点不致结焦的前提下,温度越高越好。
(2)保持料层厚度。料层过薄运行不稳定,负荷出力提不高;料层太厚沸不起来。一般65~75t/h锅炉布风板下风压控制在(8000±500)Pa。
(3)维持炉膛负压。炉膛正压或负压太大都会影响燃烧,一般65~75t/h锅炉运行控制负压在0~200Pa。
2.2.1 燃烧温度的控制调整
(1)床温一般控制在(900±50)℃。依据温度变化趋势,通过调煤量提前控制是稳定床温的重要手段。(2)运行中如床温突然升高,应立即减少给煤,增大一次风量,并增大循环物料量,降低床温。如床温继续上升达1000℃,应立即停止给煤,增加循环物料量及风量。(3)运行中如床温突然下降,应先调整循环物料量并加大给煤量,若仍不见效,则首先降低二次风量,也可降低一次风量。
2.2.2 料层厚度及循环物料量的控制调整
(1)料层厚度是用维持一定风量下的风室压力来监视。运行时,布风板下风压控制在(8000±500)Pa范围。(2)必须维持炉内一定倍率的循环物料量。方法是控制炉顶温度,使之小于沸腾温度,但炉顶温度最大不大于970℃。(3)控制调整料层厚度及循环物料量的方法是排渣及二级返料器的排灰。
2.2.3 锅炉负荷及炉膛负压的控制调整
锅炉负荷调节主要是风与煤的配合、负荷的配合。一般遵循以风定荷、以煤定沸温的原则。正常运行时,一次风占总风量50%~60%,二次风为40%~50%。通常炉膛负压控制在0~200Pa。
流化床结焦原因有:高温结焦,即床中温度超过了煤的熔点,使整个炉膛结了一层焦;低温结焦,在床层温度还没有超过灰熔点时,炉膛局部形成结焦。造成局部高温的原因有:启动时,炉床流化不充分,底部或四角颗粒浓度较大,单位体积的热量多、传递不及时;流化风量小,一些煤滞留在风帽附近燃烧。
防止流化床结焦的措施:(1)在设计上,优化结构,合理布置各部件。(2)在运行操作方法上着重注意以下几点:流化床层的最小风量必须保持在截面速度0.65~0.75m/s(冷态)范围;启动时间不宜过长(一般能在十几分钟启动起来,若流速低则操作时间过长),如长时间料层温度不能上升,则应停风加热,否则就有可能灭火或结焦;另外,正常运行时要及时排冷灰,否则也会造成堆积结焦。
只有司炉人员真正掌握了操作要求与技能,流化床锅炉较好的节能减排功效才能充分发挥出来,从而为PM2.5的逐步降低作出贡献。